立(lì)式凝結水泵電動機軸承室磨損故障原因分析與處理

2015-01-20

邵帥 薑根
(內蒙古國華呼倫貝爾發電(diàn)有限公司,內蒙古呼倫貝爾 021025)
  摘 要:某(mǒu)直接空冷機組凝結水泵電動(dòng)機帶負荷運行時,軸承水平(píng)方(fāng)向的Z大振動值為0.066mm,軸承溫度在30~45℃。發生故障(zhàng)時(shí),凝結水泵電動(dòng)機非驅動(dòng)端水平方向的Z大振動值上升至0.13mm,電動機下軸(zhóu)承溫度驟升至84℃,並且呈加速劣化趨勢,停機解體檢查發現電動機驅動端軸承室嚴重磨損。分析認為軸承室(shì)磨損故障是由電動機磁力(lì)中心偏移引發的振動大問題引起的。對已磨損的端蓋軸承室進行(háng)了重新補焊車加工,使軸承與軸承室之間的緊力達到(dào)-0.02mm,重(chóng)新(xīn)校核了中心;將(jiāng)電(diàn)動機上軸承(chéng)蓋止(zhǐ)口升高密封墊更換成厚度(dù)為2.0mm的石棉墊,使電動機轉子重量重新落於電動機上部軸承之上。處理後電動機軸承振動值降至0.065mm的正常水平,軸承溫度也(yě)恢複了正常。
  關鍵(jiàn)詞:立式電動機;軸承室;軸承蓋;止口升(shēng)高密封墊;推力軸承(chéng);磁力中心;振動
  1 機組概況
  某(mǒu)電廠一(yī)期工程安裝2台600MW超臨界、雙缸(gāng)雙排汽、國產化直接空冷機組,是在高緯度(北緯49°13′)地區首次應用的600MW超臨界(jiè)直接空冷(lěng)機(jī)組(zǔ),工程於2010-12-01全麵竣工投產。電廠(chǎng)凝結水係統配備了4台凝結水泵,每台凝結水泵各配(pèi)置了1台湘潭電動機股份有限公司製造(zào)的2000kW空水冷全封閉式鼠籠轉子三相立式異步電動機。
  1.1 凝結泵參數
  凝結水(shuǐ)泵主要設計(jì)參數(shù)如表1所(suǒ)示。
  1.2 凝結(jié)水泵電動(dòng)機參(cān)數
  電動機(jī)型號為YKSL2000-4/1180-1,定子采用外壓裝結構,定子繞組采(cǎi)用F級緣、防暈材料,繞組(zǔ)端部采(cǎi)用了特殊綁紮(zhā)工藝以保證牢固可(kě)靠[1]。整個定(dìng)子采用真空壓力浸(jìn)漬(zì)F級無溶劑(jì)漆(VPI)工藝處理,電動機具有可靠的絕緣(yuán)性(xìng)能和優良的防(fáng)潮、抗衝擊能力。轉子采用(yòng)鼠籠式銅(tóng)條轉子結構,結構及製造工藝均可保(bǎo)證電(diàn)動機可靠(kào)運行。為了提高電動機軸向負載的承受能力,電動機自由端軸承為2套推力軸承(型號SKF 7330BCBM),驅動端軸(zhóu)承為滾動軸(zhóu)承(型(xíng)號SKF 6236/C3)。電動機的上、下軸承室均采用油脂(zhī)不停(tíng)機填加和排出裝置[1]。凝結水泵電動機主要設計參數見表1。
  2 凝結(jié)水泵電動機故障現象與原因分析
  2.1 故障現象
  自2010年投產以來,各凝(níng)結水泵(bèng)電(diàn)動機一直穩定運行,帶負荷運行時水平方(fāng)向的Z大振動(dòng)值為0.066mm,軸承溫度一直比(bǐ)較穩定(30~45℃)。但是(shì)2012-02-17,其(qí)中1台凝結水泵電(diàn)動機(jī)非驅(qū)動端(duān)水平方向的Z大振動值(zhí)上升至0.13mm,並且呈加速劣化趨勢(shì);2012-02-25淩晨,該電動機下軸承溫度驟升至(zhì)84℃。停機後,解體檢查發現電動機(jī)驅(qū)動端軸承室嚴重磨損(sǔn)。圖1為軸承室端蓋軸套磨損情況。
 
  2.2 軸承室磨損原因排查
  2.2.1 軸(zhóu)承損壞(huài)
  電動機軸(zhóu)承損壞會加大軸承內外套之間的阻力,當阻力大於軸承外套與軸承室外套之間的摩擦力時就會發生跑套現(xiàn)象[2-4]。電動機解體後,對電動機驅動端軸(zhóu)承進行了檢查。檢查時軸承(chéng)轉(zhuǎn)動靈(líng)活,各部分均完好,隻是油脂輕微劣化,並不影(yǐng)響電(diàn)動機正(zhèng)常運行,未發現其他異常(cháng)現象。
  2.2.2 電動機端蓋加工超差
  電動機裝配時,軸承室與軸承應該采用過盈配合或過渡配合。如果電動機端蓋加工超差,或接近公(gōng)差上限,電動機長時間運行後(hòu)也會造成軸承室磨損[3]。通過對端蓋未損壞部分進行測繪、核對,測繪數據基本符合圖紙要求。
  2.2.3 不按規程要求拆裝
  電動機端蓋的內、外小蓋裝(zhuāng)反或大端蓋裝配錯誤(wù)也會導致中心偏移等(děng)現象,造成端蓋(gài)軸套磨損。自2010年投運以來,凝結水泵電動機從未進行過任何檢修工作,日常維護也(yě)隻是定期添加油脂,可以排除檢修過程中違章拆卸造成軸承室磨損。
  2.2.4 環(huán)境溫度造成公差超(chāo)標
  由於鋼和鑄鐵的膨(péng)脹(zhàng)係數(shù)不同,當溫差過大或溫度過高時,因鑄鐵和鋼的膨脹(zhàng)量不同,也會造成端蓋與(yǔ)軸承的配合公差超標[4]。但電動機安裝在廠房泵坑內(nèi),運行(háng)記錄顯示電動(dòng)機的運(yùn)行環境溫度常年維持在22~29℃,溫差、溫度均正常(cháng)。
  2.2.5 軸電壓(yā)過大
  電動機軸電流是指電動機(jī)通過轉軸(zhóu)—兩端軸承—電動機定子外殼形成的(de)閉合循(xún)環電(diàn)流(liú)。軸電
流的存在是因電動機運行時轉軸兩端(duān)對地出現電位差(即軸電壓(yā))造成的。由於設計及製造原因,每台電(diàn)動機都可能存(cún)在或高或低的軸電壓,過高的軸(zhóu)電壓會(huì)擊穿軸承油膜形成軸電(diàn)流,對電動機運行造成威脅[3]。此類故障主要表現為油膜破壞、軸承(chéng)及軸徑受到電弧放電損傷或(huò)燒損。檢查時未發現此類(lèi)異常現象。
  2.2.6 電動機振動大
  故(gù)障發生後,調取了4台凝結水泵電動機自投產以來的所有運行(háng)記(jì)錄,分析發現各電動機振動值都有1個(gè)共同特點,即隨著運(yùn)行時間的增長,電動機振動值越來越大。故障(zhàng)發(fā)生前約40h,該電動機(jī)振動值突增至0.13mm,由(yóu)此判斷軸承室磨(mó)損應該是由電動機振動(dòng)大(dà)故障引(yǐn)起的。
  2.2.6.1 電動機振動的主(zhǔ)要影響因素
  引起電動機振動的主要因素(sù)為機械(xiè)力不平衡或電磁力不(bú)平衡[2-4]
  (1)機械力不平衡方麵:轉子大軸彎曲變形,電動機中心軸線與其所帶負載的中心軸線不對稱;地腳螺栓緊固不到位;支持軸承損(sǔn)壞;台板基礎不平;轉子動平衡遭到破壞;與(yǔ)電機相連的齒輪、聯軸器齒輪咬(yǎo)合不良,輪齒磨損嚴重等。通(tōng)過現場檢查、測(cè)量,機械力不平衡方麵並未發現問題。
  (2)電磁力不平衡方麵:三相電源不平衡;交(jiāo)流電動機定(dìng)子接線錯誤、繞線型異步電動機轉子繞組短路;同步電動機勵繞組匝間短路;同步電動機(jī)勵磁線圈連接錯誤;籠型異步電動(dòng)機轉子(zǐ)斷條;轉子鐵心變形造成定、轉子(zǐ)氣隙不均,導致氣隙磁通不平衡;定(dìng)子(zǐ)鐵心與轉子鐵心磁(cí)力中(zhōng)心不對(duì)稱等。
  現場對電動(dòng)機定子、轉子(zǐ)進行了試(shì)驗檢查,測量了電動機各部件及配件的(de)裝配尺寸,Z終發現電動機軸承止口升高密封墊(材質為橡膠)經油脂腐蝕後嚴(yán)重老(lǎo)化變(biàn)形,導致電動機磁力中心出現不對稱情況(kuàng),運行中因偏磁力的作用引起了(le)電(diàn)動機振動大故障,進(jìn)而導致軸承室端蓋磨損。圖2為止口升高墊變形位置示意圖。
  
2.2.6.2 磁力中心偏(piān)移的(de)原因
  電動機軸承止(zhǐ)口(kǒu)升高密封墊經油脂腐蝕後,厚度(dù)從原設計值2.0mm降至1.2mm,變形嚴重。由(yóu)於電動機軸承外圈整體下移了0.8mm,這樣(yàng)就造成電動機轉子整體向(xiàng)下移動了0.8mm,致使電動機磁力中心發生了偏移,電動機在偏磁力的作用下產生了過大的振動。運行過程中,由(yóu)於(yú)止口升高密封墊受(shòu)析出潤滑脂腐蝕(shí)而老化變(biàn)形的過程較慢(màn),所以電動機振動(dòng)幅值呈逐漸(jiàn)變大的趨勢(shì)。較大的振動會對(duì)下軸承(chéng)造成(chéng)負載衝擊(jī),受振動的影(yǐng)響導(dǎo)致端蓋軸承室逐漸磨損。由(yóu)於電動機的上軸承(chéng)(即推力軸承,用來承受軸向力的專用軸承)已無法承受原有的軸向推力,致使電動機下軸承(chéng)承受了轉子(zǐ)的絕大部分(fèn)軸向力(lì)。電動機下軸承長時間在超負荷狀態下運轉,在過大的摩擦力的作用下溫度逐漸升(shēng)高,加劇了下軸承對端蓋軸承室的摩擦。
  3 故障處(chù)理與效果
  3.1 處理方法(fǎ)
  防止電動機(jī)軸承外套和端蓋(gài)轉套的方法(fǎ)有很多,現場主要采用在外套與(yǔ)軸套之間加裝(zhuāng)特製的鋼片(piàn)或采用鑿毛(máo)的方法(fǎ)來增加(jiā)阻力[4],但(dàn)這2種方(fāng)法的處理效果都不理想。另外也有采用膠粘法進行處理的,但由於該電動機軸承外(wài)套與端蓋軸(zhóu)套間磨損(sǔn)十分(fèn)嚴重,用以上方法均已不能保(bǎo)證徹底消除隱患,現場製定了如下(xià)的解(jiě)決措(cuò)施:
  (1)對已磨損的(de)端蓋軸承室進行重新補(bǔ)焊車加工,使軸承與軸承室之間的緊力達到-0.02mm,並重新進行了中心校核(hé)工作。
  (2)將電動機上軸承蓋止(zhǐ)口升高密封墊更換成厚度為2.0mm的石棉墊,使電動機轉子重量重新落於(yú)電(diàn)動機上軸承之(zhī)上。雖然由於橡膠升高密(mì)封墊具有良好的密(mì)封特性,但(dàn)存在易變形(xíng)的缺點,所以檢修時(shí)將原來的橡膠墊更(gèng)換為石棉墊,主要是為了保證升高墊不發生(shēng)因(yīn)析(xī)出油脂的腐蝕而變(biàn)形。
  3.2 處理效果
  檢(jiǎn)修工作完(wán)成後,各項調試、試驗均合格,啟動電動機進行空(kōng)載試(shì)運。試運1h後,測量電動機非(fēi)驅動端振動值為0.069mm,下軸承(chéng)溫度為43℃。但電動機負載運(yùn)行72h後,振動值又有增長趨勢,非驅動(dòng)端振動逐漸由0.069mm增長至0.12mm,隨即停機(jī)進行檢查(chá)。檢查時發(fā)現由於電動機轉子本(běn)身質量較大(dà),導致石棉墊被壓變形(xíng),厚度由
原來的2.0mm壓至1.5mm,且電動機驅(qū)動端軸承小油蓋螺栓有鬆動(dòng)現象,由此(cǐ)可以判斷轉子(zǐ)又出現了下沉情況。檢(jiǎn)修人員隨即對非驅動(dòng)端軸承蓋止口升高密封墊重新進行了增高處理,厚(hòu)度(dù)增加(jiā)至設計值2.0mm。處理完後再次啟動(dòng)試運,電動機振動和軸承溫度均恢複正常,振動值降至0.065mm,且一直(zhí)保(bǎo)持穩定,再未發生異常現象(xiàng)。
  問題解決後,對其餘3台凝結水(shuǐ)泵電動機也逐一進行了檢查,發(fā)現(xiàn)均存在(zài)同樣的(de)問題,且(qiě)驅動端軸承室都有不同(tóng)程度的磨損情(qíng)況。按照上述方法,對另外3台(tái)電動機逐一進行了處理,處理完畢後運行狀況良好。
  4 結語
  凝結水泵電動機的正常運行與否關係到整個凝結水(shuǐ)係統能否可靠運行,甚至會影響整個機組的安全穩定運行,應及早進行處理。電(diàn)動(dòng)機本體裝配不當會導致電動機磁力中心偏(piān)移,在偏磁力的作用下易引起電動機(jī)的振動(dòng)超標。現場在處理電動機(jī)振(zhèn)動故障時,軸承室止口升高密封(fēng)墊變形因素往往被忽視,但該問題很容易導致電動機前端蓋軸承室發生嚴重磨損。很多電動機生產廠家為了節約成本,在(zài)電動機出廠時都裝配使用了橡膠材質的止口升高密封墊,導致類似(sì)事故的根(gēn)本原因就在於這種橡膠材質升(shēng)
高密封墊(diàn)的剛性不夠,易變形、腐蝕。此類故障往往是因電動機零部件選用不當造成的,零件選取(qǔ)時沒考慮能否保證電動機長周期(qī)地安全(quán)穩定運(yùn)行。建議今後同類型電動機(jī)生產廠家在設計止口(kǒu)升高密封墊時,充分(fèn)重(chóng)視設備的可(kě)靠性(xìng),Z好選用帶(dài)鋼(gāng)骨架的丁腈橡膠止口(kǒu)升高密封墊,既保證裝配尺寸符合要求,又保證軸承析(xī)出油脂的密封。
  另外,建議電(diàn)廠運行維護人員加(jiā)強設備的巡視、保養及檢(jiǎn)查工作,定(dìng)期對電動機振(zhèn)動(dòng)趨勢進(jìn)行分析,對存在問題的電動機進行重(chóng)點監督(dū)並及時處理,以提高機組運行的經濟性與穩定性(xìng)。
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來源:《內蒙(méng)古電(diàn)力(lì)技術》2013年第31卷第1期
 
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