電牽引采(cǎi)煤機行走潤滑係統的(de)改進設計

2015-02-06

劉(liú)浩宇
(西山(shān)晉興公司(sī),山西太原 030053)
  摘 要:分析了電牽引采煤機外(wài)行走結構存在的問題,提出了電牽(qiān)引采煤機行走潤滑係統(tǒng)的改進設計方案(àn)。
  關鍵詞:電(diàn)牽引;芯軸;采煤機;潤滑係統
  近幾年,上海創力集團股份有限公司生產(chǎn)的各種型號的(de)電牽引采(cǎi)煤機成為山(shān)西焦煤集團公司的主力機型。采煤機的牽(qiān)引部(bù)在使用一段時間後經常因無法給外行走部的齒軌輪軸承注進潤(rùn)滑油而導致采煤(méi)機不能正常工作,影響原煤生產。
  1 電牽引(yǐn)采煤機外行走結構情況
  電牽引采煤機外行走結構情況,見圖1。
  2 電牽引(yǐn)采(cǎi)煤機外(wài)行走結構存在的問題
  筆者在搶修外行走牽引部部件時發現(xiàn)此故障(zhàng)的現象多數是導向滑(huá)靴(xuē)斷裂(liè)、齒(chǐ)軌輪打齒,軸(zhóu)承損壞研死。針對這一情況結合礦工的反映和要求修理人員對外牽引行走(zǒu)部原潤滑係統進行進一步的研究發現,其潤滑通道是在外牽引部殼體上安裝油杯(bēi)注入潤滑脂見圖1,而後通過(guò)壓蓋4、芯軸2進入特種(zhǒng)軸承3內套,對軸承實現潤(rùn)滑見(jiàn)圖2,從(cóng)圖2可以(yǐ)看出,隻有殼體、壓蓋、芯軸(zhóu)之間(jiān)的孔對正,才能保證(zhèng)潤滑係統暢通。然而井下底板不(bú)平,煤質較硬(yìng),機器(qì)不可避免會產生振動,使(shǐ)軸發生轉動,一旦軸與壓蓋發生錯位就會(huì)導致潤滑脂無法正常注入(rù)軸(zhóu)承,形成無(wú)潤滑狀態工作(zuò),導致軸承缺油繼而發生發熱、軸承研死、別斷齒軌輪和導向滑靴等故障。要想解(jiě)決這些故障,必須保證潤滑係統暢通。顯(xiǎn)然原設計潤滑係(xì)統中(zhōng)間環節太(tài)多,是間接潤滑,隻要其中的一個零件不能滿足要求(qiú)就會導致故障頻發。針對這種情況Z好的辦法就是把間接潤滑改為直(zhí)接潤滑,從源頭上杜絕因軸承缺少潤滑而造成其他配件的損壞導(dǎo)致采(cǎi)機無法運(yùn)行。
  3 電牽引采(cǎi)煤機外行走結構改進方案
  1)改進方(fāng)案1:將壓蓋5與芯軸2軸向打孔(kǒng)並連接直接從軸上潤(rùn)滑軸承(chéng)。由於壓蓋上3個孔是均勻分布(bù),而芯軸注油通道隻有1個,裝配時壓蓋無明顯定位易發生錯位安裝導致無法注油,此方案不可行。
  2)改進方(fāng)案2:將壓蓋5與芯(xīn)軸2做成一體,直(zhí)接從軸上潤滑(huá)軸承(chéng),解決了裝配問題,但由於是軸向注油,使用中(zhōng)刮板運輸機的溜槽會擋住心軸端麵,從而無法實施注油,此(cǐ)方案還需改進。
  3)改進方案3:在方案2的基礎上在(zài)改(gǎi)進後的(de)芯軸端麵刨銑一斜麵(miàn)見圖3,在斜(xié)麵上安裝油杯,直接從芯軸注入潤滑脂直接(jiē)潤滑軸承。將芯(xīn)軸(zhóu)端麵(miàn)刨銑一斜麵,主要是改變了注油方(fāng)向,變(biàn)成斜上方注油,解決軸向不能(néng)實施注(zhù)油的困擾,同(tóng)時采用刨斜麵工藝,即具有定(dìng)位作用,又可保護油杯。此(cǐ)外新購專用軸承時要(yào)求供貨商內套注油孔處有寬於注油孔的油(yóu)槽,避免(miǎn)芯軸發生少量軸向移動時潤滑脂仍然(rán)可以實現對軸承的潤滑,該方案可行。
  該方案(àn)有2個創新點。一是改進後將原芯軸與壓蓋製成一體,二是(shì)改(gǎi)進後的芯軸將端麵刨銑現一斜麵,在斜麵(miàn)上安裝(zhuāng)油杯,直接從芯軸注入潤滑(huá)脂(zhī)潤滑軸承,減少了(le)注油的中間(jiān)環節,見(jiàn)圖3。
  4 結(jié)束語
  實施改進方案3既(jì)節約了配件(jiàn)費用,減少了故障的發生,又減輕了職工勞動(dòng)強度,提高了生產效率,多產(chǎn)原煤,得到礦工的一致好評,投入少成效(xiào)大。同時廠家也接受了此項建議,此項目可在使用此類型的采(cǎi)煤(méi)機的廠礦中推廣。
來源:《科技創新(xīn)與生產力》2012年第3期
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