徐慶(qìng)勇
(中石(shí)化齊魯分公司(sī)勝利煉油廠,山東淄博 255434)
摘 要:通過對背壓式汽輪機軸封失效的原因分析,提出了防止軸封失效的改進(jìn)措施,方案實施後避免了因軸封失效引(yǐn)起(qǐ)的大機組(zǔ)故障(zhàng)停機,提高了生產裝置的運行周期,具(jù)有顯著的經(jīng)濟效益。
關鍵詞;汽輪機;軸封;失效;改進措施
近幾年來,背壓式汽輪機(jī)在勝利煉油廠(以下簡稱“勝煉”)得到了廣(guǎng)泛的應用,如催化裂(liè)化(huà)裝置的催化富氣壓縮(suō)機、延遲焦化裝置的焦化瓦(wǎ)斯壓縮機、重油加氫裝(zhuāng)置及加氫精製裝置(zhì)的循環氫(qīng)氣壓縮機等,均采用了(le)背壓(yā)式汽輪機作為(wéi)驅動機。在實際運行中,經常發生背壓(yā)式汽輪機軸封失效的問題(tí)。以往,解決此(cǐ)問題的方法為停機更換汽輪機(jī)的軸封。大機組的非計(jì)劃停機,降低(dī)了裝置的開工率,造成經濟(jì)效益的流失。背壓式汽輪(lún)機的軸封失效成(chéng)為影響裝置安、穩、長運行的瓶頸問(wèn)題。本文通過對背壓式汽輪機軸封失效的原因(yīn)分析,提出了防止軸封失效的改進措施,利用裝置停(tíng)工檢修的(de)時機予以實施,收到了良好的效果。
1 軸(zhóu)封失效的主要危害
背壓式汽輪機的軸封係統由梳齒密封、真空泵、汽封冷卻器等部分組成,如圖1所示(shì)。汽輪機室內的蒸汽經梳齒密封減(jiǎn)壓後不可避免的會產生泄(xiè)漏(lòu),沿軸(zhóu)向泄漏的蒸(zhēng)汽,主要由真空(kōng)泵從梳齒密封腔中抽出,經汽封冷卻器冷卻後凝結成水排向地漏,不凝汽排向大氣,小部分泄漏蒸汽經放空(kōng)管放空。在(zài)汽輪機運行時,如果(guǒ)有蒸汽(qì)從軸(zhóu)封外端逸出,則汽輪機軸封失效。軸封失效的(de)危害,主(zhǔ)要是(shì)泄漏出的蒸汽沿軸(zhóu)向穿(chuān)過油封進入汽(qì)輪機的軸承(chéng)箱中,並冷凝成水隨(suí)潤滑(huá)油回油進入潤滑油係統,不斷積累的蒸汽冷凝水與潤滑油一起(qǐ)在機(jī)組中循環,使潤滑油乳化,造(zào)成潤滑油質量不合格。潤滑(huá)油係統中的潤(rùn)滑油有兩個用途:一是用於機(jī)組各軸承潤滑,二是用於汽輪機的轉(zhuǎn)速控製。不合格的潤滑油(yóu)不僅影響軸承的潤滑、加劇軸承的磨損、增加功率損耗,更(gèng)主(zhǔ)要的是引發汽輪(lún)機調速係統的故障(zhàng),造成汽輪機轉速失控,從而導致機組的非計劃停機和裝置的非計劃停工。勝煉催化裂化裝置的催化富氣壓縮(suō)機采用背壓式汽輪機驅動,型號為NG32/25/0,曾因汽輪機軸封失效造成潤滑油乳化。在冬季,進入調速係(xì)統的潤滑油經常被凍凝,機(jī)組轉速失控,長時間無法正常運行。此外加氫精製裝置的循環氫氣壓縮機(jī)也采用背壓式汽輪機驅動,型(xíng)號為NG25/20/0,也(yě)曾因汽輪機軸(zhóu)封失效,潤滑油中串入蒸汽冷凝水(shuǐ),不合格的潤滑油使調速係統的電液轉換(huàn)器元件鏽蝕,從而多次導致汽輪機轉速失控,造成機組非計劃停機和裝置的(de)非計劃停工。
2 軸封失效的原因分析
引起軸封失(shī)效的原因有以下情況:
(1)真(zhēn)空泵故障。常見(jiàn)的有:①真空泵噴嘴堵(dǔ)塞;②引射蒸汽過濾網堵塞。
(2)汽封冷卻器冷卻能力下(xià)降。常見的有:①汽封冷卻(què)器管束外側結垢;②冷(lěng)卻水壓力不(bú)足;③冷卻水(shuǐ)質差造(zào)成管(guǎn)束內部堵塞。
(3)梳齒密封間隙增大。汽(qì)輪(lún)機運行時泄漏蒸汽對梳齒的正常衝刷,開停機操作尤其是機組的異常振動(dòng)對(duì)梳齒的磨(mó)損,都會引起梳齒(chǐ)密封間隙增大。
真空泵故障或汽(qì)封冷卻器冷卻能力下降引起的軸封失效,在機組不停機的情況下就可進行處理,不會造成非(fēi)計劃停機。方法是打開副線閥14,將真空泵和汽封冷卻器切除,汽封漏汽直接改放空,從而排除真空泵或汽封冷卻器的故障。而梳齒密封間隙增大引起的軸封失效,以前均采取(qǔ)停(tíng)機(jī)更(gèng)換梳齒密封的辦法。我(wǒ)廠重油加氫裝置、加氫精製(zhì)裝置的(de)循環氫氣壓縮機均(jun1)沒(méi)有備用機,循環氫氣壓縮機的停機維修將導致整個裝置的非計劃停工。通過近幾年的不斷改進,梳齒密封間隙(xì)增大引(yǐn)起的(de)軸封失(shī)效問題在(zài)不停機的情況下得到較好地解決(jué)。
3 改進措施(shī)
3.1改變汽輪機軸封的抽汽型式
隨著汽輪機梳齒密封間(jiān)隙增大,蒸汽泄漏量隨之增大,泄漏(lòu)的蒸汽在放空口5放空(kōng)的同時,也從軸封外側逸出,導致軸封失效。將圖1中軸封外側的兩個放空口5接到真空泵入口(kǒu)(結構見圖2),並在前後軸封的原放空線上分別安裝閥1和閥2、真空表3和4,在真空泵的作用下,原放空口變為強製(zhì)抽真空,原放空蒸汽被真空泵抽走,同時(shí)小量空氣從軸封外端進入汽封,從而避(bì)免了軸封失(shī)效。利用閥門1和(hé)2,可分別調節前後軸封外側真空腔內真空度的高低,通(tōng)過觀察(chá)真空表3和4,保(bǎo)持其微負壓即可滿(mǎn)足軸封(fēng)要求。勝煉催化裝置的催化富(fù)氣壓縮機、焦化裝置的焦化瓦斯壓縮機、加(jiā)氫精製裝置的(de)循(xún)環氫壓縮機(jī),均按此方法進行改進,運行結果證(zhèng)明,效果良好。
3.2改變汽輪機軸承的(de)油封結構
如果汽輪機(jī)的軸封失效,為防止從軸封內泄漏出的蒸(zhēng)汽進入潤(rùn)滑油係統(tǒng)中,可對汽輪機軸承的油封進行改進,改進前的軸承油封如圖3所示。
改進後的軸承油封如圖4所(suǒ)示。在軸承的油封中間(jiān)增(zēng)加一隔離空腔,通過在軸承蓋上開孔,將隔離氣體引入油封中間(jiān),進入油封(fēng)中部的隔離氣,一部分從油封外(wài)側逸出,以阻擋軸封漏汽進入軸承內的潤滑油中,另一部分進入軸承,從軸承的放空口排空。油封結構改進時應(yīng)注意以下兩方(fāng)麵的問題(tí):一(yī)是使用潔淨的空氣和氮氣作為隔離氣體(tǐ),防止(zhǐ)對潤(rùn)滑油造成汙染(rǎn),必要時應在氣體管路(lù)上增加過濾器。二是應在隔離氣體(tǐ)的(de)管線上安裝閥門和壓力表(biǎo),以便對隔離氣(qì)體進行流量(liàng)調節和壓力監測。按此種方法對重油加氫裝置(zhì)的循環氫(qīng)氣壓縮機油封結(jié)構進行了改進,運行效果良好。
4 結語
背壓式汽輪機在運(yùn)行過程中,軸封間隙增大是不可避免的,對軸封按上述方法改進就(jiù)可(kě)避免軸(zhóu)封間隙增大而引起的故障停機,從而使機(jī)組(zǔ)實(shí)現長周期運行。
來源:《齊(qí)魯石油化工》2003年第02期