王忠雷
(上海鐵路車輛工貿有限(xiàn)公司(sī)南京分公司,江蘇南(nán)京 210046)
摘 要:為(wéi)解決(jué)鐵路貨車軸承密封罩生(shēng)產中發生的質量問(wèn)題,對生產工藝、專用工裝夾(jiá)具、加工刀具、檢測方法進行改進,提高了產品質(zhì)量和效率,減少(shǎo)因密封罩質量問(wèn)題給鐵路貨車軸承生產和檢修質量造成的影響。
關鍵詞(cí):鐵路貨車軸承密封罩;軸承滾刀;弧形(xíng)卡爪;雙頭車刀
352226X2-2RZ型軸承是1999年由四(sì)方研究所研製使用於提速貨車輪(lún)對的一種新型軸承。主(zhǔ)要(yào)由軸承外圈、內圈、滾子、保持架和密封裝置(zhì)構成。密封裝置是由密封罩、內油封、外油封、密封座組成。其中密(mì)封罩大端及牙口圓周麵嵌入軸承外圈內,小端壓入外油封,內(nèi)油封與密封座緊密配合(hé)。軸承組裝後,內外油封之間不接觸,但(dàn)它們之間的凹(āo)凸相(xiàng)互配合(hé)形成迷(mí)宮,主要作用(yòng)是密封軸承潤滑油,防止灰塵進入。密封裝(zhuāng)置一旦(dàn)失效後,會(huì)使(shǐ)軸承升溫,發生燒軸或切軸的重大行車事故。據統計,2009年至2010年經紅(hóng)外(wài)線預報並確認及列檢發現的貨車軸承故障,因密封罩脫出和其它原因造成的故障占比為25%左右
[1]。密封罩脫出原因雖然有多(duō)種情況,但其中製造和檢修質量不高是造成密封罩脫(tuō)出的主要原因之一
[2]。因此(cǐ),提高密封罩生產和檢修質量,對確保鐵路運輸安全具(jù)有重要(yào)意義。
我公司是鐵道部定點生產352226X2-2RZ型軸承用密封罩資質的廠家之一。密(mì)封罩材質為2.5mm厚深(shēn)衝壓用低(dī)碳冷軋薄鋼板,產品(pǐn)質量要求高,工藝複雜,需要冷衝(chōng)拉伸成形、精車、表麵磷化處理等多道(dào)生產工序,對模具質(zhì)量和加工工藝要求高(gāo),稍有不慎,就(jiù)會造成批量產品報廢現象。如何不斷改進生產中原工裝模具、工藝生產中存在的缺陷,製定更加合理的工(gōng)藝規程(chéng),解決生產(chǎn)加工中產品質量問題,提高產品質量穩定和生產效率(lǜ),滿(mǎn)足(zú)軸承製造、檢修需求,是我們生產企業不斷追求努力的方向。
1 密封罩結構簡圖(圖1)
2 如何解決密封罩小端內徑尺寸符合技術要求
密封罩小端內徑在距小端麵3.5mm處測量時,尺寸(cùn)公差為

,內徑圓柱度為(wéi)VD3p0.15mm,斜度為1∶70~100。其形位尺寸要求經冷衝壓成形、整形等工序直接獲得,不需要再進行精(jīng)加工。因此,密封罩(zhào)小端質量主要取決(jué)於生產模具(jù)質量精度和生產工藝。由於鋼板在冷衝壓成形過程中,雖(suī)然主要發生的是塑性變形,但產品始終具有彈性變形,在切底後釋放,在同一(yī)壓力參數下,經同一模具(jù)生產的產(chǎn)品,每一個產(chǎn)品的尺寸都不相同,特別是小端橢圓度經常超標,僅此一項,在我們早期的生產中約有20%~30%橢圓度超標現(xiàn)象,嚴重製約了產品的成品率和生產效率。
為解決發生的問題,我們從原材料開始,對每(měi)道衝壓工(gōng)藝參數進行試驗性(xìng)分(fèn)析(xī),發現影響密封罩小端尺寸的(de)因素主要有:原材料厚度不均、落料初形高度、衝壓成形高度,以及整形的壓力和保壓時間,都影響產品質量。因此,原材(cái)料我們選用厚度(dù)為2.5±0.05mm的一級鋼板,嚴格規(guī)定了每道衝壓工序的工藝參數。在工序上,由原來的先(xiān)切底後整(zhěng)形工序,改為成形後直接帶底整形,這樣做的好處是,整形時小端底部有鋼板聯接,產品(pǐn)經過100t以上的壓力保壓(yā)整形後,增強了小端塑性變形,減少因切底後再整形,密封罩(zhào)形成一個兩(liǎng)級台階的(de)圓桶形,產生彈性變形大(dà)的現象,使大、小端幾何尺寸與模具尺寸更加穩合。通過(guò)對模具和工序(xù)改進,產品一次合格率提高到90%以上(shàng)。
對發生小端幾何尺寸過大、過(guò)小或橢圓(yuán)度超標問題怎樣解決(jué)?在生產中,我們設計了一種軸承滾刀,就是在車刀柄上裝上一個204或205軸承,把(bǎ)工件大端夾在普通(tōng)車床上,軸承滾刀代替車刀(dāo),調整好軸承外圈與小端接觸麵,當小端內徑尺寸過(guò)大時,對(duì)小端內徑施加外擠壓力,利用工(gōng)件(jiàn)和軸承滾(gǔn)刀相對轉(zhuǎn)對,全周均勻施力,此時(shí)一定(dìng)要(yào)緩慢進刀,防止工件變形過大和脫落,密封罩小端內徑在外力下向內收縮,直至達到技術要求(qiú)。反之,若密封罩小端內徑過小,對其由(yóu)內向外施力,同樣可(kě)以調整(zhěng)過來。在調整的過程中發現,這種方法(fǎ)同樣可調整密封罩內徑橢圓度,在車床精度好的情況下,對尺寸平均值(zhí)合格,橢圓度超標的工(gōng)件,在施加一定(dìng)外力的情況下,工(gōng)件經(jīng)過軸承滾刀的滾壓,密封罩小端橢圓度(dù)得到很大提高。
示例如圖2。
3 如何解決大端高度、小端高度和(hé)總高符合技術要求
由密封罩(zhào)圖可(kě)知,密封罩總高與大端高度、小端高度和中間(jiān)自由高度形成一個閉合尺寸鏈。為保證在精加工過程中(zhōng)各(gè)部尺寸都能得到有效控製,及時發現問題,我們把(bǎ)生產工序分解為精車小端高度並倒角、精車大(dà)端高度並倒角,在各部高度尺寸合格的情況下,Z後再精車大端外徑及牙口三道工序。因為小端高度

公差帶相對(duì)其它高度公差小,並且在(zài)生產過程中(zhōng)不易逐個檢測,所(suǒ)以(yǐ)要先加工小端高度。加工小端時,車床卡盤要撐住(zhù)密(mì)封罩大端,一是要加工小端高度尺寸,二是要加工小端內倒角(jiǎo)3×15°。因為密封罩為薄壁件且為圓筒形狀,若用原有車床三爪卡盤裝夾,因接觸麵積小,工件易變形,平麵度難找正。我們(men)對車床三爪進行改進,把原三爪(zhǎo)改為110°弧(hú)形卡爪,三塊組合成(chéng)一個(gè)圓(yuán)形卡盤,工件輕輕一放一緊,就會(huì)自動定位準確;其次,在導軌上設置限位調整裝置,方便限定車床縱向尺寸加工;再次,對車刀進行(háng)改進,設計了雙頭車刀,就是在一個刀杆上設計了兩(liǎng)個刀頭,或焊製兩個刀(dāo)頭,根據加工工藝需求,使用不同切削(xuē)方向刀頭,在不用(yòng)轉動刀架的情況下,實現車(chē)平(píng)麵和倒角同(tóng)步(bù)進行,消除了因車刀的換(huàn)向所產生的尺(chǐ)寸誤差。開工(gōng)前隻要調整好大拖板和刀具的位(wèi)置,再用樣板調整好倒角刀(dāo)頭的角度,加工出的密封罩(zhào)小(xiǎo)端高度和倒角基本沒有變化。同理,加工大端(duān)高度(dù)和外倒角(jiǎo)時,隻是將三爪卡盤改為固定圓孔形(xíng)卡盤,尾座(zuò)頂針改為圓盤,采用尾座定位,就可(kě)實現大端高度和外倒角的控(kòng)製。改進如圖3,圖4,圖5所示。

在測量上,因為密封罩總高(gāo)與大端高度、小端(duān)高度和中間自由高度(dù)形成一(yī)個閉(bì)合尺寸(cùn)鏈。受(shòu)中間自由高(gāo)度的影響,有時兩端高度在公差範圍內,總高並不一定符合要求,兩個高度公差要配合使用。所以測量時,Z好要一次能測量兩個數據。高度測量儀隻能(néng)測量一個(gè)方向高度,因此(cǐ),我們對高度測量儀進行改進,在測量(liàng)儀旁邊增(zēng)加一個百分表,做到總高和大端高度同時測量,並(bìng)且在(zài)連續轉動的情況下(xià),可以測(cè)量出大小端麵跳動的變化。因(yīn)在生產中是百分百檢測,所以一旦某(mǒu)個尺寸發生變化,立即就反映出問題出在那道工(gōng)序上(shàng),非常便於指導生產。
4 如何解決(jué)大端外徑尺寸和牙口符合技術要求(qiú)
密封罩大端外徑及牙口是需要精加工的圓柱麵,按理在數控車床上(shàng)是很容易實現。但是(shì),加工密封罩大端外徑不(bú)僅有尺寸要求,而且有同心度、圓柱度和圓跳動量的要求(qiú),裝夾基準的選擇顯得由為重要。開始我(wǒ)們采用與加工小端高度同樣的110°弧形卡爪(zhǎo),向外撐住大端內圓加工,不僅尺寸精度無法保證(zhèng),而(ér)且外徑橢圓度、圓跳動超標(biāo)現象嚴重。分析其原因,密封罩經衝壓成形(xíng)、整形後,大(dà)端外圓(yuán)始終存在橢圓現象,隻是程度大小不同,若用弧形卡爪向外撐大端內(nèi)圓(yuán),大端外徑在圓形卡爪向外撐力的作用下,發生(shēng)彈(dàn)性變形,在車(chē)床上得到一個近視正圓,加工後(hòu),外力(lì)消除,大端外徑又恢複(fù)到沒加工前(qián)的橢圓度,橢圓度沒有因經過加工得到改善。經過多次試驗,仍然用110°弧形卡爪,以小端內徑為(wéi)導向,由內向外撐住密封罩中間內圓加工,徹底消除因(yīn)裝夾造(zào)成的工件變形因素,大端外徑尺寸、牙口及橢圓度就得到有(yǒu)力保證。
改進後生產工藝(yì)流程:剪條料—落實初形—成(chéng)形—整形—切底—精車大端並倒(dǎo)角(jiǎo)—精車小端並倒角—精車大(dà)端外徑及牙口—磷化。
5 效果
(1)通過對352226X2-2RZ型軸承密封罩生產(chǎn)工藝、工裝設備、檢測手段不(bú)斷完善和改進,產品生產效率提高約10倍,成品率保持在98%以上,使(shǐ)密封罩的各部尺寸精度得到了有效的控製,促進(jìn)經濟效益(yì)提高。
(2)良好的密封罩製造(zào)質(zhì)量,為(wéi)提高貨車滾動軸承(chéng)的製造和檢修質量,減少外油封鬆動,降低脫落故障(zhàng),提供有力保證。
(3)隨著重載(zǎi)提(tí)速貨車(chē)353130B新型軸承的推廣應(yīng)用,352226X2-2RZ型軸承(chéng)密封罩(zhào)成功的(de)生產經驗,為我們開發生產新型一體化353130B密封罩鋼骨架提(tí)供技術(shù)支持。
參考文獻
[1]孫傳印.貨(huò)車滾動軸承密封罩脫落(luò)原因分析及建議[J].鐵道(dào)車輛,2011(11):40-42.
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來源:《科技資訊》2012年35期