李(lǐ)家峽水電站機組主軸密(mì)封供水係統存(cún)在問題及解決方法

2015-03-09

趙洪慧
(黃河電力檢修工程有限公司,青海西寧 810016)
  1 概述
  李家(jiā)峽水電站機組水輪機主(zhǔ)軸密封供(gòng)水係統,設計供水水源有兩路:低壓技術供水和單機機組蝸殼取水供水;主要(yào)作用:在機組運行和停機狀態時,減少機組(zǔ)轉動部分與頂蓋之間的漏水量,從(cóng)而(ér)防(fáng)止水淹水導軸承及機組;主要結構:主軸密封分為三部分組成:工作密封、檢(jiǎn)修密封和緊急密封,其中工作(zuò)密(mì)封為(wéi)橡膠塊結構形式,橡膠塊下部通入水源,在水壓的作用下,頂起橡膠塊,減(jiǎn)小機組轉動部分(fèn)與固定部件(jiàn)的間隙,從而減少頂蓋與轉環之(zhī)間的漏水量,起到保證機組安全穩定的運行。而(ér)主軸密封(fēng)供水係統,就是提供橡膠塊水源壓力的主要設備(bèi)。
  2 運行設備現狀不足
  隨著機組投產發電運行(háng),該主軸密封供水係統(tǒng),由於設計存在不合(hé)理性及設備老化等原因,設備在運行(háng)中暴露出諸(zhū)多問題,主(zhǔ)要表現在以下幾個(gè)方麵:
  (1)液壓閥關閉不嚴,漏水嚴重。
  (2)電磁配壓閥及油管路(lù)控製閥門接頭漏油嚴重。
  (3)供水控製設備操作環節多,操作繁瑣,並且操作必須通過壓力(lì)油源及(jí)電氣控製信號(hào)同時操作電磁配(pèi)壓閥才能實現水源壓力的控製操作,而每(měi)個YYF液壓閥配一個電磁配壓閥和三個高壓針塞閥,增加了設備不穩定性和(hé)設備漏點,增大了(le)設備的(de)維護(hù)量和檢修工作量。
  (4)管路閥門較多,閥後的壓力調節要(yào)通(tōng)過手動操作流量調節閥進行,不能進行水(shuǐ)壓自動調節,不能實現自動投入運行。
  為解決以上問題,在(zài)機組檢修中需對主軸密封供水(shuǐ)係統進行改造,以(yǐ)保證機組的安全穩定運行。
  3 改造的可行性
  3.1 現場改造的條件(jiàn)
  機(jī)組在檢修時主(zhǔ)軸密封供水係統退出運行,可對(duì)其係統進行改造,重新配置管(guǎn)路、閥門。
  3.2 720S-55型電控減壓閥(主閥)和#82HC減壓閥特點
  采用以色列生產的720S-55型電控減壓閥(主閥)和(hé)#82HC減壓(yā)閥並列安裝實現停機/運行供水壓力的自動控製。720S-55型電控力減壓閥的調節由導閥(fá)來引導完成。導閥通過感應閥後壓力,將壓力導通(tōng)至閥(fá)門控(kòng)製腔或者將壓力從閥門控製腔導出,通(tōng)過(guò)控製主閥(fá)的開關來精確調節閥後的壓力。#82HC減壓閥為主閥直接減壓(yā),由膜片感應閥(fá)後壓力,自(zì)動控製開(kāi)度。此閥具有閥門(mén)關閉嚴密、減壓性能穩定、操作簡便的特點,且在閥前壓力變化時,閥門可以自行調整,保持密封水壓不變。可根據遠程信號打開和關閉閥門,提高自動控製水平,且控製可靠性較(jiào)高。
  3.3 工作原理
  這(zhè)種(zhǒng)型號的閥(fá)門配有兩個常閉的電磁閥,一個是(shì)開啟電磁閥,另一個是關閉電磁閥,均(jun1)未點觸控製(zhì),工作及停機時不用上電;電磁閥上有手動按鈕(niǔ),可手動控製(手動操作後需恢複自動狀態)。開啟電磁閥通電後,閥門控製管(guǎn)路上的水(shuǐ)流加速器打開,閥門開(kāi)啟並開始(shǐ)調節,壓力調節導閥根據(jù)感應到閥後壓力開啟或關閉。這(zhè)樣(yàng),上腔就會(huì)產(chǎn)生不同(tóng)的(de)壓力來控(kòng)製主閥的開啟和關(guān)閉,從而(ér)使閥(fá)後(hòu)壓力保持恒定。當閥後壓力低於導(dǎo)閥的設置(zhì)壓力時,導閥打(dǎ)開,上腔壓力下(xià)降,主閥打開以增加閥(fá)後壓力來維持導閥的設定值;如果閥(fá)後壓力高於導閥設定值,則導閥關閉,上腔壓力上升,主閥趨(qū)向關閉(bì)以使閥後壓力回到設定值。關閉電磁閥通電後閥門控製管路上的(de)水流加速器關閉,閥門前(qián)壓力(lì)加至上腔,上腔壓力上升,關(guān)閉(bì)主閥(fá)。減壓導閥上有螺杆可以預設所需的閥後壓力,內部的針閥可以調節關閉速度。
  4 改造實施過程
  (1)在主軸密封供水係統改造工作中,將(jiāng)原(yuán)係統中的102YYF、103YYF、104YYF、102YYF後的逆止閥及103YYF後的手動調節閥拆除,並將其液壓閥的(de)操作電磁閥進(jìn)、排油手閥下方油管進(jìn)行了封堵。在(zài)1234閥後加裝了一套720S-55型軸密封係統減壓閥和(hé)#82HC減壓閥並列安裝,並在1222閥後和進主軸密封前供水管路上各加了一個逆止閥。
  (2)係統改造完畢後(hòu),經過動作試驗,機(jī)組停機、運行密封水自動投入(rù)、切(qiē)除動作正常(cháng),停機密封水壓穩定。機(jī)組(zǔ)停機密封水(shuǐ)壓0.1MPa;運行密(mì)封水壓0.02MPa。
  (3)改造後經過一段時間運行,此閥門關閉嚴密、減壓(yā)性能穩定、操作簡便。在閥前壓(yā)力變化時(shí),閥門可以自行調整,保持密(mì)封水壓(yā)不變(biàn)。
  5 改造前後(hòu)效果對比
  5.1改造前後管路布置對比
  5.2主軸密封供(gòng)水係統改造後
  主軸(zhóu)密封供水係統改造後(hòu)通過實際運行情況來看,檢修和維護(hù)量明顯減(jiǎn)小,主要表現如表1所示:
  6 結語
  通過對(duì)機組主軸密封供水係統的技術改造,減少了設備及連接管路,設備漏點相應減少,檢修維護量(liàng)也相應(yīng)減少,增強了設備的可靠性和美觀性;通過遠程控製信號來操作閥門開啟和關閉,提(tí)高自(zì)動化控製水平,當閥前壓力變化時,閥門可以自行調整,保持(chí)密封水壓不變,控製可靠性較高。使設(shè)備的健康(kāng)水平得到(dào)了進一步提高,確保機(jī)組的安全穩(wěn)定運行(háng)。為(wéi)以後(hòu)同類機(jī)組設計選型改造提供了一定的參考。
來源:《中國高新技(jì)術企業》2013年第7期
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