立式離心泵電機滾(gǔn)動軸承故障振動分析診斷

2015-04-14

姚(yáo)新華(huá) 何耀輝
(中海(hǎi)油深圳分公司惠州油田)
  摘 要:應用衝擊脈衝法和振動頻譜分(fèn)析診斷滾動軸(zhóu)承振動故障所在,有針(zhēn)對地采取措施消除了故障。
  關鍵詞:滾動軸承(chéng);衝擊脈衝法;振動頻譜分析
  一、概述
  現場對用電機作(zuò)原動力帶動泵的振動(dòng)檢(jiǎn)測,通(tōng)常是將電機與泵脫離,然後單獨測試,初步判斷故障是否來自於電機(jī)端(duān),但電機脫開聯軸器後處於非負載狀態(tài),有些振(zhèn)動症狀無法表(biǎo)現出來,即便能感覺到振動,也不是真實情況下的振動烈度。同時,單(dān)憑人工判斷,無法給出具體(tǐ)故障來源,隻能將電機或泵送修,大(dà)大增(zēng)加了維修成本,同時影響正常的生產,導致不必要的損失。
  滾動軸承故障(zhàng)診斷原始的方法是將聽音(yīn)棒(或螺絲刀)接觸(chù)軸(zhóu)承座部位,靠聽覺來判斷有無故(gù)障。雖然訓練有素的人能覺察到(dào)軸(zhóu)承剛發(fā)生的疲勞剝落與損傷部位,但受主觀因素的(de)影響較大。滾動軸承產生的衝擊脈衝信號不同於(yú)一般機器的振動信號,它的振動信號頻率範圍很寬,信噪比很低,信號傳遞路徑上的衰減量大,提取(qǔ)它(tā)的特征信(xìn)息必(bì)須(xū)采用一些特殊的檢測技術和處理方法。衝擊脈衝法就是諸多方法中的一種,既快速、簡單又準(zhǔn)確,再結合其他的振動診斷(duàn)技術,就可較準確地判斷出軸承故障(zhàng)了。
  衝擊脈衝法可在軸承(chéng)正常工作下測定軸承的狀況而不受機械的(de)原(yuán)始設計、大小、振(zhèn)動或噪(zào)聲的影(yǐng)響,其儀器在測試時能(néng)排除機器和軸承本身的振動影(yǐng)響,直接判斷軸(zhóu)承的狀態和壽命。並(bìng)能早期發現(xiàn)和識(shí)別滾動軸承(chéng)因製造不良、裝配不良、潤滑不良(liáng)及使用中旋轉麵產生傷痕等與軸承壽命有關的異常原因、劣化程度和發展趨勢。通過衝擊脈(mò)衝(chōng)傳(chuán)感器檢測振動值進行FFT分析,得出軸承的振動頻率(lǜ),據此可(kě)判斷軸(zhóu)承(chéng)狀態(tài)。衝擊脈衝值dBm、dBc以分貝(bèi)為單位,dBm是在時間窗中Z大的(de)衝擊脈(mò)衝(chōng)值,代表滾動軸承的(de)Z大損壞程(chéng)度;dBc代表軸承的潤滑情況,通過這兩個數據能夠直觀判斷(duàn)軸承存在的是自(zì)身或潤滑問題。
  軸承故(gù)障頻率評定參數(shù)包(bāo)括外環故障頻(pín)率(BPFO)、內環故障(zhàng)頻率(BPFI)、保持架故障頻率(FTF)和滾動體故障頻率(BSF),隻要知道滾動(dòng)軸承實(shí)際尺寸及轉速,通過(guò)衝擊脈衝儀器就可以讀出這些故障頻率數據(jù),但為確認是否有其(qí)他原因導致,一般在實際故障(zhàng)診斷中還結合測量(liàng)軸承的水平、垂直、軸向三個方向的振動(dòng)頻譜,進行振動分析來確定問(wèn)題所在。下麵的實例中就應用了EVAM軟件進(jìn)行譜頻分析,隻需(xū)要在(zài)該軟件的故障(zhàng)征兆選單中選擇軸承損壞,即可實時測量顯(xiǎn)示出軸承各故障頻(pín)率值。
  二、滾動軸承故障診斷實例
  中海油深圳分公司某油田的2021原油外輸管(guǎn)線泵在2010年5月28日更換電(diàn)機後出現較大振(zhèn)動,現場人員(yuán)通過脫開電機和管線泵,單獨運轉電機時發現有(yǒu)輕微振動,但不明顯,無法準確判斷振(zhèn)動來源,故而不可能(néng)盲目的拆掉設備送陸地檢修,但由於該設備用於原油輸送,一旦因故障引起火災,後果不堪設想,因此必須及時診斷出問題來(lái)源。
  通過衝(chōng)擊脈衝法測量了電機驅動端軸承(型號6216、轉速3575r/min、60Hz、空載(zǎi))處(chù)振動情況,振動頻譜如圖1所示,衝擊脈衝值(dBm/dBc=11/0)較小,由於該軸承空載時基本不受力,故(gù)空(kōng)載時的衝擊脈衝值較小不能反映負載受力時的情況,負載(zǎi)時衝擊脈衝值會更大;衝擊脈衝頻譜中存在明顯的軸(zhóu)承外圈故障頻率(BPFO)及軸承內圈故障(zhàng)頻率(BPFI)的信號及其高次諧波,並且(qiě)外(wài)圈故障頻率值較大,問題應該是在軸(zhóu)承(chéng)外圈處(chù),但(dàn)該軸承為(wéi)新換,這就令人感到不解。又測量了該處水(shuǐ)平(píng)方向振動速度有效值分別為1.64mm/s和2.38mm/s,雖然不大,但頻譜中都出現有60Hz振動頻率(lǜ)及(jí)其諧波,同時還出現305.625Hz的振動頻率,該頻率為軸承外圈故障頻(pín)率(圖2)。接著又(yòu)測量了(le)垂直方向振動速度有效值(zhí)為7.76mm/s,振動較大,頻譜中振動(dòng)幅值較高的頻率成分主要為305.625Hz(圖3),進一步說明電機驅動端軸承(chéng)存在問題。


  同時還測量了電機(jī)非(fēi)驅動端軸承(chéng)狀況,衝擊脈衝值dBm/dBc=10/2,軟件顯示綠色狀態,潤滑良好(hǎo),軸承(chéng)水(shuǐ)平方向(xiàng)振(zhèn)動有效值分別為1.5m/s和2.10mm/s,垂(chuí)直方向振動有效值為(wéi)1.34mm/s,均(jun1)不高。
  綜合以上(shàng)分析認為2021管線泵(bèng)電機驅動端垂直方向振動較大,垂直方向振(zhèn)動頻譜中主要為軸承(chéng)外圈信號,衝擊脈衝頻譜中(zhōng)同時出現有明顯的軸承外圈、內圈信號及其高次(cì)諧波,說明該軸承存在問題,主要是軸(zhóu)承外圈,還有可能存在安裝不(bú)良、軸承(chéng)磨損或軸承間隙過大引(yǐn)起的鬆動。
  三(sān)、拆解結果(guǒ)及處理效果
  拆解結(jié)果發現電機驅動端軸承座內孔失(shī)圓並且帶一定(dìng)的錐度(dù),電機轉動時不帶負載振動不明顯,當(dāng)有較大轉矩時,電機驅動端軸(zhóu)承跑(pǎo)外圈很嚴重,導致轉子不平衡,引起比(bǐ)較明顯(xiǎn)的振動,尤其是垂直方(fāng)向的振動。
  修(xiū)補電機驅動端軸承座內孔後,再運(yùn)行電機測得振動數據正常,說明上(shàng)述通過測試和分析診斷得出的結論(lùn)與實際情況相符。表1列出了故障前後振動數據對比,表中脈衝(chōng)值是通過測量值與(yǔ)參考值的比值取對數而得到的,負值越大說明實(shí)際測量的值越小於參考值,測量值為負數說明軸(zhóu)承(chéng)實際狀況良好。
 來源:《設備管理與維修》2011年第2期
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