徐衛東
(民豐特(tè)紙熱電分廠,浙江嘉興 324000)
摘 要:民豐特紙熱電分廠7
#機組(zǔ)主軸承油(yóu)溫(wēn)出現波動,本文對此現象(xiàng)進(jìn)行了分(fèn)析,提(tí)出了處理措施,實施後效果良好。
關鍵詞:汽輪機主軸承;油溫不穩;接觸區域;液體摩擦
一、故障現象
民豐特紙熱電分廠的7
#機組為6MW背(bèi)壓機組,於1995年投入(rù)運行(háng)。2002年初在運行中發現其1
#軸承油溫連續在47~63℃之間波動(正常運(yùn)行油溫應為51℃左右),嚴重影響了機組帶負荷能(néng)力。
二、拆檢情(qíng)況
在2003年初7
#機大修中,對1
#軸承進行了拆(chāi)檢,發現接觸角φ區域(yù)的接觸點分布不均勻(見圖1),軸(zhóu)瓦底(dǐ)部與(yǔ)軸頸接觸麵過大;φ=64°,超標4°;實測頂部間隙a=0.29mm,超標0.05mm;實測兩側間隙(xì)b=0.14mm,超標0.02mm。檢查(chá)情況說明軸(zhóu)瓦底部合金由於長期運行而產生了磨損,導致與軸頸接觸(chù)麵過大、底部間隙過小(xiǎo)。
三、原因分析
機組(zǔ)1
#軸承載荷高、轉速高,采用壓(yā)力潤滑。要保證軸承(chéng)正常工作必須同時滿足(zú)適合的油膜厚度、載(zǎi)荷小於設計值及油(yóu)溫低於設計值這三個條件。這就要求軸頸與軸瓦之間有合適的楔(xiē)形間隙,間隙過大將使承載(zǎi)能力(lì)下降,過小又會使油量不足不能達到冷卻(què)的目的。根據以上分析和拆檢情況可以(yǐ)基本確定油溫不穩的原因是由於軸承經過長期運行(háng)後軸瓦底部產生磨損,頂部間隙偏大,使得軸承承(chéng)載能力(lì)下降(jiàng)。當汽輪機負荷變化時,局部油膜變薄使軸瓦與軸頸的接觸麵過大,接觸麵無(wú)法形(xíng)成斑點狀,底部間隙變小(xiǎo),油(yóu)量不夠使油溫上升。其次油溫的上升又使油膜變薄,破壞了潤滑,加重了(le)軸瓦的磨損。
四、措施
1.調整軸承座墊片,使得頂部間隙恢複到原來的0.24mm。
2.對底部接觸麵用刮刀挑出斑(bān)點狀,保證運行(háng)中油膜的形成。
3.修刮接觸麵過大部分,使之與軸瓦兩側圓滑(huá)過渡,保證有充(chōng)分的進油量。
4.調(diào)整軸承座墊鐵(tiě)和軸瓦壓蓋緊力,防止發生振(zhèn)動和油溫不穩。
五、結論
機組軸承由於長時間(jiān)運(yùn)行,難免產生缺陷,若得不到及時處理,可能導致軸承合金熔化,給機組的運行帶來嚴(yán)重(chóng)威脅。當運行中出現潤(rùn)滑油溫度過高、機(jī)組發生振動(dòng)等現象時(shí),應及時解決。
來源:《中國設備工程》2006年第8期