何慶中(zhōng) 劉明 雷崇華(huá)
(四川理工學院電機工程係,四川自貢市匯東新區(qū) 643000)
摘(zhāi) 要:XK713華中數控銑床主軸故障(zhàng)特征、主軸結構(gòu)與工作(zuò)原理,對主軸故障(zhàng)原因進(jìn)行分析,介紹維修方法。
關鍵詞:數控銑床;主軸係(xì)統;換刀機構;維修
1.主軸(zhóu)故障特征
XK713華中數控銑床在使用過程中,主軸係統常見故障特(tè)征主要表現有(yǒu)三方麵(miàn):
(1)換刀機構卡滯,刀具無法從主軸中卸下。
(2)未裝刀具夾緊時(shí)主軸能正常運(yùn)轉,裝上刀具夾緊後不運轉。
(3)在正常(cháng)的加工過程中,主軸經常停止工作(zuò),加工過程自動結(jié)束。
2.主軸結構與工(gōng)作原理
主軸係統主要由主軸和拉刀(dāo)夾緊機構組成。由電機通過同(tóng)步齒形帶帶動主軸轉(zhuǎn)動;拉刀夾緊(jǐn)機構主要拉緊(jǐn)刀(dāo)具並夾緊,由步進電機帶動蝸(wō)輪蝸杆(gǎn)轉動,使蝸輪軸上的齒輪帶(dài)動齒條(tiáo)上(shàng)下移動,齒條下移推動拉刀杆解(jiě)脫刀具,齒條上移,拉刀杆在彈簧力的作用下,拉緊刀具並(bìng)鎖緊,完成刀(dāo)具的裝卸;兩者運動互鎖。夾緊控製與工作原理如圖1、圖2所示。
3.主軸係統故障原因分析與維修
(1)換刀機(jī)構卡滯使刀具無(wú)法從主(zhǔ)軸中卸下(xià)。原因(yīn)有(yǒu):蝸杆(gǎn)蝸輪機構和扇形齒輪齒條機構存在較大的齒形誤(wù)差或齒側間隙,常(cháng)產生機構卡滯故障(zhàng),在齒條下壓(yā)拉刀杆時,使拉刀杆下移不到位或欠到位,刀具無法卸下;鬆刀位置磁性傳感器定位可靠性差,傳感器定(dìng)位板(bǎn)螺釘壓緊(jǐn)剛性不夠,在機床加工振動或受熱條件下,容易產生定位誤差,使步進電機鬆刀控製指(zhǐ)令信號執(zhí)行欠足,拉刀杆下移欠到位,刀具無法卸下。
維修方法(fǎ):修配齒形誤(wù)差和調整齒側間隙,使蝸杆蝸輪機構和扇形齒輪齒條機構運動靈活,更換(huàn)傳感器定(dìng)位板,增大其剛度和改善定位方式,使(shǐ)其定位可靠。
(2)主軸未裝刀具夾緊時能運轉而裝上刀具夾緊後不運轉。原因:拉刀機構回位彈簧力偏弱(ruò),使蝸輪(lún)/扇形齒輪回位轉角存在誤差,緊刀位置磁性(xìng)傳(chuán)感器感應信號未達到接通主軸電機控(kòng)製繼電器信號的要求,主軸電機無法接(jiē)通(tōng)而不能工作;未裝刀具夾緊(jǐn)時主軸能運轉是由(yóu)於拉刀機構回位彈簧無拉刀(dāo)作用反力,回位(wèi)彈簧有足夠的回位力推動扇形齒輪軸(zhóu)轉動使鐵(tiě)芯處於正常位置,鎖緊磁性傳感(gǎn)器感應(yīng)信號正常可接通主軸電機。
維修方法(fǎ):增加回位彈簧預緊力,足以推動扇形齒輪軸轉動到可靠(kào)位置(zhì);調整(zhěng)緊刀位置磁性(xìng)傳感(gǎn)器的安裝位置,使其信號足以接(jiē)通主軸電(diàn)機控製繼電器,主軸電機能被通電運轉。同時修改或增加控製(zhì)係統步(bù)進電機(jī)的控製脈(mò)衝量,即扇形齒輪軸轉位值。
(3)正常加工過程中,主軸經常停止工作,加工(gōng)過(guò)程自動結束。主要原因是位置磁性傳感器定位板(bǎn)剛度不(bú)夠和定位不可靠,機床加工振動使位置磁性(xìng)傳感器安裝(zhuāng)位置(zhì)發生變化,特(tè)別是磁(cí)性傳(chuán)感器與鐵(tiě)芯間隙增大,磁性傳感器的位置感應信號不足以驅動主(zhǔ)軸電機(jī)的(de)控製繼電器接通或在加工過程中突然斷開,從而終止加工過(guò)程自動(dòng)結束。另外,機床長(zhǎng)期連續運轉後,主(zhǔ)軸係統發熱,磁性傳感器定位板存在熱變形,磁性傳感器與鐵芯間隙增大(0.1~0.3mm),改變(biàn)了(le)磁性傳感器位置感應信號,使主軸電(diàn)機的控製繼(jì)電器在加(jiā)工過程中突然斷(duàn)開而(ér)終止,加(jiā)工過程自動結束。
維修方法:更換傳感器定位板,增大剛度(dù)和改善定位方式;調整磁性傳感器與鐵芯間隙,使感應(yīng)信號足(zú)以驅動主軸電(diàn)機的控(kòng)製繼電器。
來源:《設備管理與維(wéi)修》2006年12期