摘 要:本文介紹了通過對潤磨機電機軸瓦潤滑方(fāng)式的(de)改(gǎi)造完善,提高了電機軸瓦使用壽命。降低了故障(zhàng)率和維護費用,取得了較好(hǎo)的經濟收益。
關鍵詞:潤磨機;軸瓦;潤滑;改造
1.前言
萊鋼集團礦山建設(shè)有限公司鏈篦機(jī)―回轉窯高溫(wēn)固結(jié)氧化球團生(shēng)產線於2004年7月建成投產,設計年產氧化球團60萬噸。在各生產(chǎn)工序(xù)中,潤磨機是比較(jiào)重要的環節。潤磨機能進一(yī)步混勻原料、提高原料的細度、增加原料的活性,利於造球,提高生球率和生球強度,降低膨潤(rùn)土的添加,提高球團全鐵品位。
2.存(cún)在問題(tí)
該生產線采用Φ3.5*6.2型潤磨機,工作轉速為(wéi)15.47r/min,正常情況下潤磨機內鋼球和物料的重量約40t,屬於典型的低速重載設備,運轉時衝擊大,震動大。
潤磨機電機采用YR630-8型,功率1000kw,電壓10000V,轉速740r/min,電機軸承采用滑動(dòng)軸瓦結構。正常運轉時(shí),電機軸瓦溫度相對較高(溫升超過50℃、夏季可達80℃)、振動較大,軸瓦使用壽命較短(不到1年)。更換電機軸瓦,工作量大,時間長,費用高(gāo),對生產(chǎn)的影響大(dà)。
通過(guò)對軸瓦損壞形(xíng)式進行仔細(xì)的研究和論證,軸瓦使用壽命較短的主(zhǔ)要(yào)原因是潤磨機本身負(fù)荷大、衝擊大、振動大,軸瓦產生的熱量大,軸瓦形成的潤滑油膜易被破壞,軸瓦潤滑不足(zú)、不良、不可靠。
潤磨機電機軸瓦設計(jì)采用油池浸油潤滑,同時安裝甩油環飛濺潤滑;油池為固定軸瓦的(de)支座,容(róng)積小、存(cún)油量(liàng)小(存油約10kg),不利於散熱。潤(rùn)滑方(fāng)式不能滿(mǎn)足軸瓦對潤滑的實(shí)際要求,需要對潤滑方式進行改造完善。
3.改造實施情況
3.1.保留電機軸瓦原有油池浸油潤滑、甩油環飛(fēi)濺潤滑。
3.2.增加1套小(xiǎo)型(xíng)的液壓站,采用油泵強製噴油、循環潤滑。
3.3.采用兩台油泵並聯,同時向電機(jī)兩端的軸瓦供油,即使其中一個油泵壞了,也不影響軸瓦的潤滑。
3.4.液壓站油箱製作的(de)稍大些,存油量大,利(lì)於降溫散熱。
3.5.潤(rùn)滑油在(zài)進入軸瓦前,安裝透明的(de)、可調節流量的油流信號器,利(lì)於(yú)觀察、調(diào)節進入軸瓦的(de)潤滑油(yóu)量。
3.6.從軸瓦固定支座頂部開口進油;利用(yòng)軸瓦油池原有的油鏡孔作(zuò)為回油口,采用重力自然回油。液壓(yā)站油(yóu)箱回(huí)油(yóu)口比軸瓦進油口低(dī)1.5米左右。
液壓站主要設備參數如下:(見表1)

表1
液壓站工作原理圖如下(xià):(見圖1)

圖1
4.改(gǎi)造後效果
4.1.改造後,電(diàn)機軸瓦溫度明顯降低(溫升35℃,夏季Z高65℃),振動減輕。
4.2.改造後,軸瓦使用壽命大大提高,目前電機軸瓦已連續(xù)使用4年,仍然較(jiào)好。故(gù)障率、檢修費用大(dà)大降低,避免了對生產的(de)影響,取得了較好的(de)經(jīng)濟收益(yì)。
來源:《中國機械》2014年第4期(qī)