李林
(廣州鋼鐵股份有限公司,廣東廣州 510381)
摘 要:詳細分析了精(jīng)軋機機架軸承平衡油缸漏油的三種情況及其產生(shēng)的原因,指出了這種油缸結構上存在的(de)缺陷,提出(chū)了相應的改進措施。
關鍵詞:精(jīng)軋機;軸承平衡油缸;漏油
1 前言
廣州鋼鐵股份有限公司煉鋼(gāng)總廠棒(bàng)材生產線是引(yǐn)進意大利達涅(niè)利公司的全連續棒材軋製生產線。該生產線的6台精軋機組使(shǐ)用達涅利公司較早開發的無牌(pái)坊短應力軋機,通過液壓馬(mǎ)達調節輥縫。輥縫調節時,液壓馬(mǎ)達轉動,帶動蝸杆軸,把動力同時傳遞到四個渦輪、四條拉杆,拉杆轉動使軸承座對(duì)稱同(tóng)步移(yí)動而起調節軋輥中心距的作用。拉杆和軸承座安裝(zhuāng)在軋(zhá)機立柱(zhù)上,8個平衡油缸安裝在立(lì)柱內,通過柱塞的(de)推力支撐軋輥軸承(chéng)座,使上下(xià)軸承座預張緊,類似彈簧作用,平衡油缸在(zài)生產過(guò)程中長期保壓,以(yǐ)保證輥縫的(de)穩定。平(píng)衡油缸中任何一(yī)個油缸泄(xiè)漏,均可引(yǐn)起輥縫變化失穩(wěn)而導致次品或堆(duī)鋼事故。
2 存在問題
投產初期,由於產量比較低(dī),精軋機(jī)機架運行比較穩定(dìng),但隨著產(chǎn)量的提高、品種規格的增加和使用年(nián)限(xiàn)長,設備磨損加劇,在生產中經常發現精軋液壓站(zhàn)油位非(fēi)正常下降的故障,經檢查,發現大都由於軸承平衡(héng)油缸漏油所致。平衡缸漏油既增加液(yè)壓油的消耗,又汙染環(huán)境,而且由於泄漏引起的輥縫變化,易(yì)造成堆鋼(gāng)或產生次品,嚴重時可導致崩孔和軋(zhá)輥斷裂事故。由於柱塞安裝在立柱內,若出現(xiàn)漏油處理比較困難,須卸下軋機,離線拆卸機架,裝輥(gǔn)也要投入大量人力和時間,對生產組(zǔ)織和工藝準備產生非常不利的影(yǐng)響。
3 原因分析
精軋機機架軸承平衡油缸(gāng)結構見圖1,其柱塞頭(tóu)密封使用唇形密封(fēng)圈,柱塞杆密封使用O形圈和P6單唇防塵圈(quān)。根據(jù)設計(jì)要求的(de)動作原理,柱塞頭密封起(qǐ)主要密封作用,柱塞杆密封(fēng)和防塵圈主要作用是防止外麵的髒物進入平衡缸(gāng)油腔內。正常情況下,如柱塞頭密封可靠(kào),有杆腔不應該有油,柱塞杆靠機架自重縮回。平衡油缸(gāng)漏油,主要有以(yǐ)下幾種情況。

圖1 精軋(zhá)機機架軸承平衡油缸結構圖
(1)使用進口的機架和柱塞(sāi)、柱塞頭,當更換唇形密封圈後,在機械手裝置(zhì)上試壓就開始漏油。
唇形密(mì)封圈是一種具有自封作用的密封圈,它依靠唇部(bù)緊貼密封偶合件表麵,阻塞(sāi)泄漏通道而獲得密封效果(其密封機理見圖2)。無內壓時,僅僅因唇尖變形而產生很小的接觸壓力(lì),在(zài)密封的情況下,與密封介質(zhì)接觸的每一點上均有與介質壓力相等的法向(xiàng)壓力,所以唇形圈底部將受到軸向壓縮,唇部受到周向(xiàng)壓縮,與密封麵接觸變(biàn)寬,同時接觸應力增大。當內壓升高時,接觸壓力(lì)的分布形式和大(dà)小進一步改變,唇部與密封麵配合更緊密,密封性能更好。在這裏,柱塞密封(fēng)使用不等高唇密封,長唇緊貼密封溝槽(這裏(lǐ)指柱塞杆)底部,與非(fēi)運動表麵接觸;短唇與運(yùn)動表麵接觸,降低動作摩(mó)擦力。拆卸檢查發現使用了杆用的Yx圈,機械手裝置壓力(lì)較低,主(zhǔ)要(yào)靠長唇產(chǎn)生的預壓力(lì)密封,短唇與活塞杆非運動表麵接觸,過盈量產生(shēng)的預壓力不足,與缸底接觸壓(yā)力過小而起不了(le)密封作用。

圖2 阻塞泄漏通道的密封機理圖
(2)使用進口的機架,當更換國產的柱塞、柱塞(sāi)頭後出現漏油。一般地,國產的柱塞和柱塞頭備件是通過對進口(kǒu)機架的柱塞和柱(zhù)塞頭進行測繪,然後根據其尺寸製造的。由於機架(jià)使用年限長,柱塞、柱塞(sāi)頭都存在不同程度(dù)的變(biàn)形、磨損,需及時更換,以保證(zhèng)生產。使用進口的機(jī)架,更換國產柱塞、柱塞頭備件後,在機械手裝置上試壓,沒(méi)有出現漏油(yóu),但投入使用就開始漏油。Z初估計(jì)是(shì)因密封(fēng)件老化而引起的,但更換新的密封件後仍(réng)然漏油(yóu)。Z後檢查(chá)柱塞和柱塞(sāi)頭,重新測量,發現國產的柱塞頭(見圖3a)溝槽尺寸(cùn)和原裝(zhuāng)進口的柱塞頭對比大了1mm。本(běn)應為4mm,現在是5mm。這可能是測(cè)繪時出現偏差造成的。溝槽過深,導致和柱塞杆及(jí)活塞用唇形密封件裝(zhuāng)配後,柱塞頭緊(jǐn)緊(jǐn)壓(yā)死密封件外唇邊,液壓(yā)油不能進入張開(kāi)的唇口(kǒu)內。壓力低時,靠唇邊變形產生的預壓(yā)力還可密封,當壓(yā)力升高到一定程度時(shí),由於液壓油不能到達唇口內,產(chǎn)生不(bú)了流體壓力(lì),而密封件內唇的預壓力不足於(yú)密封高壓油,從(cóng)而引起(qǐ)泄漏。機械手裝置液壓係統壓力(lì)約7MPa,生產(chǎn)線壓力一般(bān)超過10MPa,因而試壓不漏油而(ér)投入使(shǐ)用漏(lòu)油。把活塞R0.3的圓角(見(jiàn)圖3a)改為2×45°的倒角(見圖3b)後,使壓力油可進入唇口,唇邊在壓力下張開貼緊缸體(tǐ)內(nèi)壁密封,從(cóng)而解決了漏油(yóu)問題(tí)。

圖3 柱塞頭尺寸
(3)使用(yòng)進(jìn)口的機架和柱塞、柱塞(sāi)頭,當更換國產Yx密封圈(quān)後,在(zài)機械手裝置上試壓不漏油,投入(rù)生產線使用出現漏油。
上述漏(lòu)油情況發生後,我們拆下來檢(jiǎn)查(chá)發現國產的Yx密封圈唇高為11mm,而標準為10mm,導致裝配後柱塞頭壓死外唇,壓力油不能進入密封唇口內,單(dān)純靠內唇預壓力(lì)密封,壓力超過預壓力時就出(chū)現漏油。換為標準的活塞用(yòng)Yx密封圈後,消除故障。
另外,軋鋼線環境比較惡(è)劣,分析平衡油缸結構和(hé)密封形式,發現還存在另外可引起泄漏(lòu)的缺陷:①由於軋機使用環境惡劣,多粉(fěn)塵和汙水,還有輻射(shè)高溫,防塵(chén)圈若為采用丁腈橡(xiàng)膠的P6型(xíng)防塵(chén)圈,氧化鐵皮容易刮傷唇口(kǒu),不能有效防治汙染物進入柱(zhù)塞缸內。②柱塞(sāi)杆密封使用O形圈,摩擦阻力大,容易發生扭曲和擠出而失效。③襯套壁厚太小(隻有(yǒu)2mm),裝入立柱容易變形,造成缸筒同心度和圓度偏差太大,影響密封件的密封效果。而且襯套和立柱(zhù)焊接時(shí)也容易產生焊接變形。④法蘭和缸筒沒有密封(fēng)。雖然有(yǒu)杆腔不應該有油,但當活塞密封失效(xiào)時,液壓油跑到有杆腔而有(yǒu)可能從法蘭密封麵泄漏。
4 改進措施
由以上分析可知,隻要對平衡油缸的密封結(jié)構(gòu)和裝配尺寸稍作改進,就可解決漏油問題。
(1)將(jiāng)P6型防塵圈改為P8型,此種密封帶(dài)雙唇口,對髒物的刮擦能力強、耐磨損,可有效刮掉柱塞杆(gǎn)上的氧(yǎng)化鐵皮等雜物,保(bǎo)持柱塞杆和杆(gǎn)密封,防(fáng)止汙物(wù)進入液壓係統中。
(2)法蘭增加一(yī)溝(gōu)槽,安裝(zhuāng)O形密封圈,裝配後O形圈和襯套(缸筒)內壁接觸而起密封作用。
(3)柱塞與柱塞頭配合槽深改為(wéi)4mm,外(wài)圓倒較大(dà)的角度,裝上Yx密封(fēng)圈(quān)後,Yx密封圈和活塞軸向有1mm間隙,以保證壓力油可以(yǐ)到達唇口。
(4)正確選用活(huó)塞用唇形(xíng)密(mì)封圈,在這裏選用MERKEL公司的NA300型U型(xíng)密封圈,尺寸為30mm×40mm×10mm,無論是原裝進口還是國產的柱塞、柱塞頭備件均可使用。
(5)國(guó)產(chǎn)的柱塞頭因溝槽(cáo)尺寸比較(jiào)深,互換性較差,所以必須(xū)上車床車去1mm,外圓倒角2×45°,這樣才可使(shǐ)用在原裝的柱塞上。
(6)國產化精軋機機架製造時,要(yào)求襯套(tào)加厚(見圖4),立柱原來的內孔由44mm加大至50mm,以(yǐ)和襯套(tào)過盈配合裝(zhuāng)配,然後焊接,表(biǎo)麵磨平。

圖4 改造後襯套(tào)的尺寸
5 效果分析
通過以上改進,漏油問題(tí)徹(chè)底解決。大幅提高了密封件的(de)密封(fēng)性能和使用(yòng)壽命,較改進前壽命(mìng)提高3倍以上。改進前密封件Z多可使用3個月,改進後正常使用壽命1年以上。大幅降低了液壓油的消耗,改進前精軋液(yè)壓站(zhàn)每個月添加20桶;改進後每個月添加不不超過8桶,平均每(měi)年可節省液壓油(yóu)96桶(tǒng),直接降低生(shēng)產成(chéng)本15萬元(yuán)。減輕了精軋機機架(jià)維修和維護勞動強度,平衡油缸漏油檢修機架須整體拆卸,耗時費力,平衡油(yóu)缸漏油處理投入人力3~4人,檢修時間需3天;改進後平衡油缸幾乎不(bú)漏油,機架漏油檢修很少,平時隻需作日常性維護。提高了設備的綜合利用效(xiào)率和設備承(chéng)載(zǎi)能力,改進前精(jīng)軋機機架平衡油缸漏油事(shì)故3次/月,每次更換機架需時45min;改進後基本不出現漏油,增加生(shēng)產時間135min。相應產量增(zēng)加按120t/h計(jì)算約270t,每(měi)月增(zēng)加利潤約2.7萬元,每年增加約30萬。若軸(zhóu)承(chéng)平衡失穩還引起堆鋼和次品事故,則無形中增加生(shēng)產成本和減少生產作業時間,改(gǎi)進(jìn)後大大提高了生產的通暢性(xìng)。另外平(píng)衡(héng)油(yóu)缸漏油(yóu)事故的減少還改善了作業環境和開(kāi)路冷(lěng)卻(què)水水質,減輕(qīng)了環境汙染和開路(lù)循環水外排引起的汙染事故。平衡油缸漏油的解決不僅具有顯著的經濟效益,而且具有節約資源(yuán)和環保等社會效益(yì)。
6 結束語
作為精軋機機架的(de)核心部件,平(píng)衡油缸泄(xiè)漏將對生產造成重大影響。我們根據密封原理,總結多次設備維修和事故處理經驗,提出了消除漏油的改進措施,並在實踐中反複(fù)檢(jiǎn)驗,收到了良好的效果。這對進口設備的國產化和維護維修、備件的國(guó)產(chǎn)化、密封結構形式(shì)的設計和選型有(yǒu)重要借鑒意義,同時也為國內大量同類型設備的技術改造提供了(le)參考性建議。
參考文獻
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來源:《冶金叢刊》2008年4期