何(hé)智1 高超2 王三俊3 高永(yǒng)衛2 王廣軍4
(1.陝西科技大學機電學院 陝西鹹陽 712081;2.西北(běi)工業(yè)大學翼型葉柵空氣動力學國防重點實驗室 陝西西安 710072;3.西安交通大學能動學院 陝西西安 710072;4.陝西鼓風機(集團)有限公司 陝西西安 710072)
摘 要:針對(duì)西北工(gōng)業大學NF-6風洞(增壓連續(xù)式跨音速風洞)AV90-2軸流壓縮機試車調試期(qī)間出現的軸流壓縮機軸承座漏(lòu)油問題,分析了(le)故障(zhàng)產生(shēng)的原因(yīn),並提出了加大回油孔和回油管路,在壓縮機進(jìn)、排氣端軸端密封套上增加(jiā)密封環,以(yǐ)及在壓縮(suō)機兩端回油腔體上增加(jiā)放空管路等改進措施。改進後使用(yòng)結果表明:軸流壓縮機運轉正常,潤滑(huá)油回油(yóu)通暢,壓縮機軸承座無潤滑油泄漏。
關鍵詞:軸流式壓縮機;風洞;密封
西北工業大學NF-6風洞是目前國內一座增壓(yā)連續(xù)式跨音速回流風洞。風洞為水(shuǐ)平布置(zhì)(見圖1),馬赫(hè)數為0.25~1.2,試驗雷諾(nuò)數Re為15×10 6 ~23×10 6 ,Z大工作壓力為0.55MPa。風(fēng)洞用的AV9022軸流壓縮機是由陝西鼓風機有限公司為(wéi)NF-6風(fēng)洞專門(mén)設計的,是我國台國產化風(fēng)洞專用壓縮機。壓縮機為軸向進氣、軸向排氣、水平剖分結構,進(jìn)氣壓(yā)力為0.1~0.55MPa,進氣溫度為(wéi)-20~55℃。
AV90-2軸流壓縮機(jī)主要由進氣段、葉片承缸、排氣段、調節係統、轉子等部分組成。其結構見圖2。由於采用軸向進、排氣結構(gòu)型式,使得壓縮機軸(zhóu)承座隻能(néng)處於流道內部。壓縮機軸承采用滾動軸承,因軸徑大、轉速高,所以機組軸承采用噴油潤滑。潤滑油從殼體側麵的筋板進入軸承座,從下麵的回油孔(kǒng)排(pái)出。在NF-6風洞(dòng)調試階段,AV90-2軸流壓縮機曾多次出現軸承座(zuò)多處漏油(yóu)故障。本文作者對故障原因進行了分析,並提出了相應的改進措施。
1 壓縮機轉子兩端軸承座漏(lòu)油(yóu)問(wèn)題
由圖2可見,AV90-2軸流壓縮機在進氣端和排氣端分別設計有(yǒu)軸端密封,型式為拉別令密封。密封片鑲在軸上,其數量由計算(suàn)確定,密封(fēng)間隙的大小可通過調整密封套圓周上的調整塊來實現。在(zài)轉子進(jìn)氣端的軸承座兩側各設計有一件油封,排氣端的軸承座一側設計有一件油封。在(zài)NF-6風洞調試期間,壓(yā)縮機進油壓力設定為0.15MPa(軸承潤滑要求的油(yóu)壓);壓縮機轉速設定為1500r/min(壓縮機(jī)額(é)定(dìng)轉速為2200r/min)。結果發現:當風洞進行常壓試驗時,壓縮機(jī)兩端洞體(tǐ)內有大量油液,AV90-2軸流壓縮機轉子上也發現(xiàn)有大量油液,經檢查發現軸承潤滑油主要是通過(guò)轉子兩端的拉別令密封泄漏的;當往風洞內(nèi)輸入壓力為0.20MPa空(kōng)氣時,潤滑油(yóu)從聯(lián)軸(zhóu)器處外漏嚴重,並且隨著輸入空氣壓力的增大,泄漏(lòu)量(liàng)隨之(zhī)增大,同時發現回流(liú)的潤滑油中混有大量空氣(qì),且回油流量很小。
AV90-2軸流壓縮機作為NF-6風(fēng)洞的關鍵設備,如果壓縮機軸承(chéng)座漏油,一方麵油滴會隨高速的氣流一起(qǐ)高速(sù)運動,有可能損(sǔn)壞實驗物及(jí)損壞(汙染)風洞設施;另一方麵油液還會改變空氣介質的成分從(cóng)而影響實驗結果。如果拉別令密封泄漏量(liàng)大,氣體通過軸承座(zuò)泄漏會(huì)使軸流壓縮機的流量降低;同時隨(suí)著軸承(chéng)座內氣體壓(yā)力增高,可(kě)使進、回油困難(nán),進而影響軸(zhóu)承潤滑,加速軸(zhóu)承磨損(sǔn)。
2 原因分析
經過對壓(yā)縮機拆卸檢查,發現(xiàn)壓縮機漏油主要由以下問題引起:
(1)壓縮(suō)機轉子兩(liǎng)端軸承座上的回油孔與缸(gāng)體上的回油孔不同(tóng)心,同時回油孔孔徑太小,可能導致回油不暢通,致使軸(zhóu)承座內大量積油。這主要(yào)是零件設計及加工工藝方(fāng)麵的問題。
(2)AV90-2軸流壓縮機進、排氣端軸端密(mì)封(拉別令密封)密封效(xiào)果不理想。拉別令密封是利用節流降壓來減少流體的泄漏量,其優點是非接觸式,使用壽命(mìng)長(zhǎng),結構簡單。缺點是泄漏量大。單就拉別令密(mì)封本身來說,它是無法實現完全密(mì)封和零泄漏的[4]。
(3)常壓調試階段,空氣(qì)高速流動,軸承座外形成負壓,因此軸承座內的(de)積油從拉別令密封泄漏到轉子上及洞體內。
(4)加壓調試階段,由於使用(yòng)拉(lā)別令密封(fēng)會產生不可避免(miǎn)的(de)氣體泄漏,進而使軸承座內憋(biē)壓。軸承座內憋壓,會造成進、回油困難。聯軸器處潤滑油外(wài)漏,主要(yào)是由於(yú)軸承箱回(huí)油不暢(chàng)和軸承座憋壓引起的。
3 解決方案
根據上述原因分析,決定采取如下解決方案。
(1)將壓縮機(jī)轉子(zǐ)兩端軸(zhóu)承(chéng)座與相應缸體配鑽(zuàn)並將回油孔從φ20mm擴為φ30mm,將(jiāng)回油管路相應加大(dà),清理幹(gàn)淨加工後的(de)鐵屑及焊渣,使(shǐ)回油暢通。
(2)對壓縮機(jī)進、排氣端的軸(zhóu)端密封型式(shì)進行改換,以提高密封效果,降低氣體泄(xiè)漏量,從而減少因泄漏氣(qì)體(tǐ)對進、回油的(de)影(yǐng)響。有以(yǐ)下4種型式的(de)密封可(kě)選擇:碳(tàn)環密封、浮環密封、雙端麵機(jī)械密封[5]和幹氣密封。浮環密封存在內泄漏(lòu)較大(dà),浮(fú)環密封的油氣壓差很小,控製係統複雜,造價高,使用壽命不長等問題。
若采取將原密封改為(wéi)雙端麵機械密(mì)封或幹(gàn)氣密封的(de)方案,雖然密封效果好,但存在壓縮機結構改動過大,零件加工數量多,購買密封體(tǐ)費用(yòng)高的問題。為了克服(fú)拉別令密(mì)封泄漏(lòu)量大的缺(quē)點,可以使用小間隙的碳環密(mì)封(fēng)。碳環密封的優點為:密封為幹運轉狀況,不需要(yào)潤(rùn)滑劑來潤滑;同時(shí)因沒有(yǒu)旋轉組件安裝在軸上(shàng),因此不會產生附(fù)加的軸振動(dòng);由於徑向間隙很小,其泄漏(lòu)量與普通的拉別令密封相比要(yào)小很多,不到拉別令密封泄漏量的1/10[2]。如果使密封齒與密封環實現零間(jiān)隙,甚至可達零泄漏。同時(shí)對改造(zào)AV90-2壓縮機軸承潤滑密封係統(tǒng)而言,壓縮機結(jié)構無須大的(de)改動,隻需在(zài)原有(yǒu)密封套(tào)上增加密封環即(jí)可(kě)。考慮到這幾(jǐ)種密封方式的優(yōu)缺點和實施的可(kě)行性,Z終確定了在壓(yā)縮機轉子進、排氣端(duān)的密封套上各加3道碳環(huán)密封圈的(de)方案(如圖3所示)。碳環加工前,需精測轉子相應的密(mì)封齒,精加工碳環密封,使(shǐ)密封齒與密封環盡量實現零間(jiān)隙(xì)。
(3)在(zài)壓縮機兩端回油腔體上(shàng)增加放空管路,使泄漏到腔體(tǐ)內的氣體及時(shí)排出,從(cóng)而保持腔體內不憋壓,使進、回油順暢(chàng)。
4 效果
在對AV90-2軸流壓縮機軸承潤滑密封係統改造後,本文作者進行了NF-6風洞調試(shì)。同樣設定壓縮機進油壓力為0.15MPa,壓縮機轉速為1500r/min。首(shǒu)先在常壓狀況下,壓縮機空運轉,然後往風洞內輸入(rù)0.05~0.20MPa壓力的空氣(輸入(rù)空氣的壓力從小到大依次遞增,每升高0.05MPa壓力,均對壓縮機進行檢查,每一階段運轉5min)。結果表明:AV90-2軸流壓縮機運轉(zhuǎn)正常,潤滑油回油通暢(chàng),軸承回油(yóu)溫度(dù)均低於正常工作溫度的允許值,軸流(liú)壓縮機主軸的振動值滿(mǎn)足設計要求,冷油器出口油溫低於40℃。AV90-2軸流壓縮機轉子上及其周圍風(fēng)洞內壁均無油跡,聯軸器處無潤(rùn)滑油(yóu)泄漏。
參考文獻
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【5】顧永泉.機械密封實用技術[M].北京(jīng):機械工業(yè)出版社,2001.
來源:《潤滑與密封》2006年1月