某水電站4號機組前導徑向瓦被燒原因分析及處理

2015-09-06

井新太
中國水利(lì)水(shuǐ)電建設工程谘詢西北公司,陝西西安 710075)
  摘 要:對(duì)某(mǒu)水電站4號機組試運行過程中(zhōng)出(chū)現的前導徑向瓦被燒的原因進行分析,並提出了一係列處理方法,使該(gāi)問題得以解決,目前,機組運(yùn)行穩定、安全可靠。
  關鍵詞:前導徑向瓦;被燒;分析與處理
  1 4號機組及其徑向推力組合軸承結(jié)構簡介
  某水電站4號機組主要利用該水電(diàn)站原4#施工支洞、從1#引水隧洞泄放4m3/s生態用水,裝設一台額定(dìng)容量為4000kW水輪發電機(jī)組。樞紐主要由引水壓力鋼管、地下廠房等建築物組成。該水輪(lún)機為(wéi)臥軸混流式,與(yǔ)發電機轉子同軸。從發電機向水輪機看為順時針旋轉。發電機額定容量4000kW(5000kVA),額定電壓10.5kV,額定電流274.9A,額定頻率50Hz,額(é)定(dìng)轉速1000r/min,相數3相,發電機在額定運行工況下,軸(zhóu)承Z高溫度不超過65℃(埋入式(shì)檢溫計法)。
  水輪機裝(zhuāng)有一個徑向推力組合(hé)軸承,組合軸承室內設有推力瓦和徑向瓦。扇形推力瓦分(fèn)布(bù)於圓形立麵上,垂直軸線安裝,用來承受由水力作(zuò)用於轉輪上引起的軸向推力;徑向(xiàng)瓦用來承受由轉動軸部分旋轉產生的徑向力和(hé)轉動部分(fèn)重量。組合軸承的冷(lěng)卻采用內循環自冷卻方式。推力瓦和徑向瓦材料采用巴氏合金,並經人工精刮與相應的受力磨擦麵緊密配合。在徑向、推力軸承上各裝有2隻溫度信(xìn)號計,用以(yǐ)分別測量推力瓦和徑向(xiàng)瓦的工作溫度。軸瓦的溫度不超過65度,組合(hé)軸承的(de)冷卻水壓為0.3~0.5MPa。
  在發電機(jī)靠水輪機側設有徑向導軸承,另一側設有徑向推力(lì)組合軸承,軸承應(yīng)為油浸(jìn)自潤滑巴氏(shì)合金型,自循環內冷卻方式。
  2 前導徑向瓦被(bèi)燒經過
  2011年7月20日,該機(jī)組開始調(diào)速器有(yǒu)水調試等(děng)相關試驗,在機組並(bìng)網前調試過程中,推力瓦Z高溫度56度,前導徑向(xiàng)瓦Z高溫度(dù)38.6度,後導徑向瓦Z高溫度35.8度。在機組並網之後(hòu)72小時連續(xù)試運行(háng)試驗(yàn)過(guò)程中,推力瓦Z高溫度68度,前導徑向瓦(wǎ)Z高溫度37.3度,後導徑向瓦Z高溫度33.4度。推力瓦溫度(dù)偏高。在試驗過程中,通過軸承潤滑油觀察孔觀察到,前導徑向軸承位置油循環效果很差。
  在4#機組(zǔ)72小時連續試運行結束後,開始對機組進行拆除,發現徑向瓦(wǎ)已經燒損,大軸表麵(miàn)也有磨損現(xiàn)象。隨後對機組安裝質量進行了全麵複(fù)檢,主要對主軸水平度(dù)、轉輪迷(mí)宮間隙,前導徑向(xiàng)瓦頂部間隙、定子和轉子裝(zhuāng)配的前後端的鐵心差等裝配尺寸進行了複(fù)測,複測結果合格。但在檢查中發現油罩油分(fèn)配管管(guǎn)口(kǒu)被(bèi)廠家人為(wéi)封堵變小(xiǎo),不符合設計要求。
  根據檢查結果,對(duì)前導軸承(chéng)油冷卻器(qì)雜質(zhì)進行清理,利用細砂紙對受到磨損的軸頸進行(háng)打磨,將油罩油分(fèn)配管管口大小恢複到設(shè)計值,更換(huàn)前導徑向(xiàng)瓦,重新回裝機組並進行機組啟動試驗,發現前(qián)導徑向瓦溫度快(kuài)速升高,立即停機檢查(chá),前導徑向瓦已再次被燒損,因停機及時,前(qián)導徑向瓦燒損程度較輕(qīng)。
  3 前(qián)導徑向瓦被燒的原因(yīn)分析(xī)
  分析前導徑向瓦被燒的(de)原因:
  (1)次燒瓦的原(yuán)因可能主要是油罩油分配管管口被封堵變小,流入前導徑向瓦的油量減少,機組運行時前導徑向瓦油循環效果(guǒ)較差,引起瓦溫升高。
  (2)在機組過速試驗時,前導徑向瓦被輕微拉傷,使油質存在(zài)雜(zá)質,導致推力瓦溫在72h連續試運行時變高。
  (3)次燒(shāo)瓦(wǎ)後,軸頸表麵受到磨損,表麵(miàn)光潔度較差,雖(suī)然經過處(chù)理,但光潔度(dù)未達到設計要求,導致在第二次安裝後再(zài)次燒瓦。
  (4)經(jīng)檢查分析,前導徑向軸承潤滑(huá)油(yóu)設計要求使用32號汽輪機油(yóu),而設備采購合同要求采用GB11120-89《L-TSA汽輪機油》中46號汽輪(lún)機油,與設備采購合同要(yào)求不相(xiàng)符。由於32號汽輪機油比46號汽輪機油的粘(zhān)稠度(dù)低,建立(lì)壓力油膜效果不好,容易引起燒瓦。兩次前導瓦被燒與前導軸承(chéng)使(shǐ)用32號汽(qì)輪機油(yóu)也有(yǒu)一定關係。
  4 處理方法
  針對4號機組(zǔ)前(qián)導徑向瓦被燒的原因進行分析,提(tí)出以下(xià)處理方法:
  (1)繼續使用第二次被燒的前導(dǎo)徑向瓦,按照規範要求(qiú)對(duì)該瓦研刮處理;
  (2)拆掉(diào)前(qián)導(dǎo)軸承冷卻器,並進行清理;
  (3)利用細砂紙對軸頸(jǐng)磨損處進行打磨處理,使其(qí)光潔度要達到設計要求;
  (4)拆除尾水(shuǐ)管,複查轉輪迷宮間隙是否滿足設計要求;
  (5)前導軸承潤滑油采用GB11120-89《L-TSA汽輪機油》中46號汽輪機油,由廠家提供設計通知。
  (6)在推力瓦上增加泵板措施,加大油循環,加速瓦溫降低。
  5 處理(lǐ)結果(guǒ)
  8月30日下午,按照以上處理方(fāng)法對4號(hào)機組軸瓦缺陷(xiàn)進行了處理(lǐ),並完成了機組(zǔ)在額定負荷下72小時連續(xù)試(shì)運行試驗,機組在試運行過程中推力瓦溫Z高到達60度,Z後穩定在56.9度(dù)。試驗結果合格,機組順利投產發(fā)電。
  6 小結
  針對該機組(zǔ)試運行過程中出現的前導徑向瓦被燒的(de)原因進行分析,並采取(qǔ)了一係列方法(fǎ)進行解決。Z終,機組運行狀態穩定,安全可靠。
 
來源:《科技與企業》2012年(nián)第13期
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