錢益和
(盧卡斯偉力(lì)達廊重製動器有限公司)
韓國大宇公司產ACE-H400P臥式加工中心,操作中發生嚴重的(de)撞車(chē)事故,主軸上的刀柄斷裂。測得主軸前軸徑徑向跳動為0.002mm,主軸(zhóu)驗棒300mm處(chù)跳動為0.3mm。著色法檢查錐孔表麵,錐尾處有麵積較(jiào)大的劃痕,前部有小麵積凸起。從檢測的結(jié)果可(kě)以看出,主軸整(zhěng)體精度和軸承運轉精度尚好,隻是錐孔精度喪失。通常情況下,主軸內(nèi)錐孔受到輕微損傷用手工(gōng)研(yán)磨的方法修複是完全可行的,若損傷較(jiào)大,精度嚴重(chóng)超(chāo)差則采取在萬能磨床上精磨至(zhì)精度要(yào)求。但(dàn)限於(yú)加(jiā)工條件不能進(jìn)行精磨修理,經研究確定在不拆卸主軸的情況下,按(àn)下(xià)述方法進行修理。
1.準備7:24錐度的灰鑄鐵錐孔研具兩根,其中一根為半圓錐體研具(jù)作為粗研用(yòng),另一根為整圓(yuán)錐體研具(jù),用作半精研(圖1)。利用該機床報廢(fèi)的刀柄錐體作為精(jīng)研(yán)具。
2.用標準錐體著色檢查,以確定重點(diǎn)粗研部位。
3.用(yòng)半圓錐體研具(jù)重點研磨內孔麵高點,研磨劑為180#白鋼玉研(yán)磨粉加煤油(yóu)均勻塗(tú)在研(yán)具上,以20m/min的線速度作(zuò)徑(jìng)向正反旋轉運動。
4.清理幹淨(jìng)內錐孔的研磨劑,用300mm標準驗(yàn)棒分別(bié)測主軸軸頸近處和距主軸軸頸300mm處徑向跳動,並在主軸軸頸上記下跳動Z高點的標記。根據所測的數值在下次(cì)研磨(mó)時,再配合錐體著色檢查調整(zhěng)研磨重點部位。並同時注意主軸錐孔軸線和主軸定心軸頸的同軸度。如果經粗研之後同軸度偏差過大就很難糾正過來,就會造(zào)成主軸的報廢。如主軸軸頸近處有徑向跳動過大的傾向就(jiù)應(yīng)該引起(qǐ)注意。每次研磨的步驟是:清理內孔→著色檢查→清理內孔→檢測→研(yán)磨。以上步驟反複進行,直至近主軸軸頸處徑向跳(tiào)動<0.01mm,距主軸軸頸300mm處徑向跳動<0.15mm,改用整圓錐體研具進行半(bàn)精研磨,反複研至主軸軸頸徑向跳動在0.003mm以下,距主(zhǔ)軸軸頸300mm處徑向跳動0.05mm以下,Z後用刀(dāo)柄錐體(tǐ),用W14微粉加10號機油的研磨劑進行精研磨,研至達到精度要求。
5.操作要點
(1)確定研磨重點,在手持研具對錐孔作徑向正反旋轉,並每次重複上述動作時要有意識地向研磨重(chóng)點(錐孔表(biǎo)麵高(gāo)點)用力(圖2)。
(2)要按圓周方(fāng)向錯過一角度,這樣連續幾次後作一次朽離的軸(zhóu)向進退移動,保持研磨的(de)均勻度,加速(sù)研(yán)磨進度。
(3)由於錐孔研(yán)磨易出現中凸現象,因此在塗研磨劑時,中間部位稍多些。
(4)每次檢測時,在(zài)測得次數值後將驗棒旋轉180°,再(zài)測第二次,以保證(zhèng)檢(jiǎn)測的(de)準確性。
(5)每次測量和研修時注意主軸錐孔軸線和(hé)主軸定心軸頸的同軸度。錐孔研修(xiū)精度(dù)(表1)符合出廠標準。

來源:《設備管理與維修》2003年第5期