一種非典型主油(yóu)泵(bèng)推力瓦磨損情況的分析與對策

2015-09-18

王春三
(河南平頂山姚孟電力工程有限責任公司,平頂山 467031)
  摘 要:通過對單級雙吸(xī)離心式主油泵的推力瓦磨(mó)損情況(kuàng)的檢查與分析,發現一種非典型的主(zhǔ)油泵(bèng)推力(lì)瓦磨(mó)損原因:泵殼流道(dào)的中(zhōng)心麵與(yǔ)理論值(zhí)麵有一定的偏差,在實際使用中,造成葉(yè)輪與泵殼之間的間隙偏離(lí)了設計狀態和主油泵葉輪兩側密封環(huán)胎體(tǐ)變形;並根(gēn)據該情況對主油泵進行檢修,經過一年的運行驗證,磨損情況消除,達到了(le)預(yù)期效果。
  關鍵詞:主油泵,推力瓦,磨損,葉輪兩側間隙,密封環
  1 概述
  姚電(diàn)#1機主油泵作(zuò)為汽輪機潤滑油係統的主要裝置,負擔著向潤滑油(yóu)係統供油的(de)作用。本文通過對姚電公司(sī)#1機主油泵磨損頻繁出現的情況分析(xī),找出對主油泵推(tuī)力瓦(wǎ)磨損造成影響的因素,提出相應處(chù)理方案。
  2 設備狀況
  2.1設備參數
  形式:單級雙吸(xī)式離心泵
  流量:480M3/H
  入口壓力:0.16~0.20MPa
  出口壓力:1.96~2.0MPa
  正常運行時轉(zhuǎn)速:3000r/min
  2.2設備結(jié)構
  本機組主油泵是采用的雙吸(xī)式離心主油泵,軸承的潤滑油引自汽輪機的前軸承箱供油母管。泵軸通過齒形聯軸器與危急(jí)遮斷器連接。泵轉子支撐在兩個滑動軸承上,其中(zhōng)調速端(即機頭(tóu)端)軸承為推力支持聯合軸承,聯合軸(zhóu)承的大端麵為工作推力麵。
  3 檢查情況
  通常認為主油泵推(tuī)力瓦磨損的主要原因歸(guī)結於(yú)以下因素(sù):
  1)在機(jī)組啟動或停機過程(chéng)中,機組的膨脹由於滑銷係統卡澀,膨脹不均勻,使主油泵轉子位移與汽輪機轉子位移(yí)差值較大,汽輪機轉子的推(tuī)力傳遞(dì)到主油泵轉子上,使主油泵轉子軸向推力增大。
  2)主油泵調速(sù)側軸瓦與對應軸頸處的間隙配合較標準偏差(chà)較大,潤滑油作用於主(zhǔ)油泵泵軸推力盤麵上的壓力較正常時(shí)變化較(jiào)大,造成推力瓦承力增加或不受力,造成推力瓦工作麵或非工作麵磨(mó)損。
  3)主油泵油封環間隙配合不符合要求,造成前後葉輪壓差(chà)較大,推力增大,使推(tuī)力瓦磨損。
  4)主油泵轉子與汽輪(lún)機轉子連接為齒形連軸器,中心不正或發生卡澀,汽輪機轉子的軸向推力(lì)傳遞到主油泵推力瓦,使推力瓦(wǎ)磨損。
  5)主油泵(bèng)推力瓦的供(gòng)油是與聯軸器(qì)供(gòng)油在一根管上,對聯軸器供油是開式的,大部分潤(rùn)滑油都供到連軸器,推力盤的(de)供油相對減少(shǎo),供油不足。
  6)潤滑油質差,油中有雜質,在(zài)機組轉動過程中,在推力瓦與推力盤之間發生摩(mó)擦。
  針對以上原因,現場施工人員對機組進行檢查,姚孟發電公司#1機在(zài)2001年已進行過汽(qì)輪機通流部分改造後,滑銷係統一直正常工作,各漲差(chà)均在設計要求(qiú)範圍內;主油泵(bèng)轉子與汽輪機轉子的齒(chǐ)形(xíng)連軸器已安排獨立油(yóu)管路進行供油,且為防止油中雜質在齒套中中沉積,齒套上已對稱開4孔,以方(fāng)便排油,防止卡澀。在出現頻繁磨(mó)損後的曆(lì)次檢修中主油泵前(qián)後軸(zhóu)瓦、中(zhōng)心(xīn)情況均按照標準執行,停機(jī)後的複查中,除(chú)推力間隙由於磨損變化較大外,其他(tā)基本無變化。
  檢查中發現,主油泵葉輪兩(liǎng)側(cè)密封環胎(tāi)體由於運行使用年久,呈橢圓形,縱橫軸偏差0.20mm,葉輪中心麵與(yǔ)泵殼流道(dào)中心(xīn)麵不重疊,在水平方向存在一個微小的夾角,為逆時針偏轉。
  4 分析
  在機組設計製造中,主油(yóu)泵葉輪調速端密封環直徑小於汽輪機側(cè)端密(mì)封環直徑4mm,在油壓作用下(xià),產生一個指向汽輪機側端的軸向推力,葉輪(lún)產生的軸向推力約1471N,此即為主油泵的正常工作推力,使主油泵轉子(zǐ)推(tuī)力盤緊靠在推(tuī)力瓦工作麵上(shàng),由推力瓦的工(gōng)作推力麵承受軸向推(tuī)力。推力盤與推力瓦間隙為0.10mm-0.15mm,油泵密封環直徑徑向間隙為0.50mm-0.70mm,兩側的間(jiān)隙應相等,不然會造成密封環的泄漏流量不等,使葉輪兩側與泵殼之間(jiān)的腔(qiāng)室中壓力分布不(bú)對稱,將引起軸向推力的變化。
  對於姚電#1機(jī)主油泵,由於(yú)早期工業加工能力的限製,所使用的泵殼流(liú)道的中心麵與理論麵有一定的偏差,在實際(jì)使用中,造成葉輪與泵殼之間的間隙偏離了設(shè)計(jì)狀態,使葉輪在水平方向(xiàng)存在一個力。但是在主油(yóu)泵密封環呈橢圓形時,由於密封環內部烏金麵為機床加工麵,可以(yǐ)保證其為標準圓形,在實際運行中油封環的工作位置中心(xīn)不在葉輪中心線上,造成其工作時節(jiē)流效果偏離預期。在主油泵密封環間隙均(jun1)勻(yún)時,經過間隙節流降(jiàng)壓,葉(yè)輪兩側的壓差(chà)值較小,對運行(háng)不會造成影響。在節流效果偏(piān)離(lí)預期(qī)時,以上兩個因素疊加,會造成主油泵推力的不平衡,引起主油泵推力瓦的磨損。
  5 改進方案與效(xiào)果
  對於泵殼存在的問題,除整體更(gèng)換主油泵外無其他(tā)良好方法進行處理,本次改進不做處理,對於主油泵密封環,由於出現主油泵推力瓦磨損時無該(gāi)項備品,我們采取了放大主油泵密封(fēng)環直徑徑向間隙為1.00mm-1.50mm,以降低中心偏差對主油泵兩側壓差的影響。對(duì)於擴大密封(fēng)環間隙造成主油泵工作(zuò)壓力的降低,由於本機組為改(gǎi)造機組,該主油(yóu)泵原始設計為同時向(xiàng)液(yè)壓調(diào)速係統和潤滑油(yóu)係(xì)統供油,進行電調改(gǎi)造後主油泵(bèng)的負載大大減小,采取本措施不會(huì)影響主油泵對潤滑油係統供油的壓力。
  經過檢修後,在一年的運行期(qī)中(zhōng),姚電#1機主油泵工作良好(hǎo),未(wèi)再出現磨損推力瓦(wǎ)情(qíng)況。
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