發電機水導軸(zhóu)承進水案例分析

2015-10-26

  二級電站3#機組在(zài)運行中機墩有水甩出,機組水導軸承進水。
  一、機(jī)組概(gài)況(kuàng)
  3#發電機組為立式混流式機組。原水輪(lún)機型(xíng)號為HL260-LJ-100,設計水頭18.8m,功率798KW,轉速375轉/分,流量5.4/秒,吸出(chū)高程-2.5m,發電機型號TSL-215/29-16,功率800KW。2012年增效擴容改(gǎi)造後,HL360a-LJ-100,設計水頭19.2m,功率1250KW,轉速375轉/分,流量6.52/秒,吸出(chū)高程-2.5m,發電機型號SF-215/29-16,功率1000KW,水輪機主軸密封采用疏齒密封。
  二、故障情況(kuàng)
  2013年7月9日9:25分機組功率785KW,導葉開度98%,水導(dǎo)瓦溫平(píng)穩(wěn)無變化,從視(shì)頻監控中發現3#機組在運行中機墩有水甩出,停機後檢查:主(zhǔ)軸密封滲水過大,水輪機(jī)轉動(dòng)油盆將水甩出機墩外,並導致水導軸承進水。
  三、軸承進水分析
  根據現(xiàn)場情況,導致軸承進水原因:
  1、水輪機滲漏排水采用自(zì)流(liú)排水,排水管堵塞引起排水量過小;
  2、本次改造中流量加大,泄水機(jī)構未作(zuò)改造,頂(dǐng)蓋壓力從改造前0.01Mpa上升到0.035Mpa,主軸密封滲(shèn)水比原來增大(dà)。
  3、由於發(fā)洪水,尾水水位從正常水(shuǐ)位22.53m上(shàng)升到24.58m,增加了頂蓋壓力,加大了主軸密封(fēng)滲水。
  四、采取措(cuò)施(shī)
  1、加強巡回檢查,經常清理滲漏排水管。
  2、尾水(shuǐ)過高(gāo)時增加備用排水(shuǐ)泵,應急使用(yòng)。
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