盧國春
(國營第497廠(chǎng),重慶 400071)
摘 要:某耳軸軸承高溫出現滲漏現象,通過分析和(hé)高溫實驗,找(zhǎo)出滲漏的原因。通過高溫實驗(yàn),選取適合本產品高溫要求(qiú)的潤滑油脂來解決本產品高溫滲漏問題。
關鍵詞:耳軸軸承;潤滑脂;混合油;滲漏
耳軸軸承是保證產品高低俯仰運動的重要組成部件,其運(yùn)轉靈活性(xìng)是考核產品性能的關鍵指標之一。耳軸軸承的潤滑與密封性能是影(yǐng)響(xiǎng)耳軸(zhóu)軸承運轉靈活性的重要(yào)因素。某耳軸軸承采用高低溫潤滑脂潤(rùn)滑和毛氈防塵密封。某產品耳軸軸承在做(zuò)高溫70℃實驗時出(chū)現滲漏(lòu)現象,產生滲漏(lòu)的原(yuán)因(yīn)可能是高低溫潤滑(huá)脂、毛氈浸的混合(hé)油脂在高溫(wēn)時溶解溢出引起的。本文通過實驗驗證,找出(chū)耳軸軸承滲漏的真正原因,並提出解決措施。
1 現(xiàn)狀分(fèn)析
耳(ěr)軸軸承由上下(xià)環、中轉環、鋼球(qiú)、隔欄、鋼絲軌組成,安(ān)裝方式為垂直安(ān)裝方式,高溫70℃實驗時,液體從耳軸(zhóu)軸承縫隙Z低點處向外滲出(chū)。
產(chǎn)生耳軸軸承滲(shèn)漏可能原(yuán)因有耳軸軸承(chéng)進水;誤用其他低熔點潤滑脂;高低溫潤(rùn)滑脂變質(zhì)液化;毛氈浸的混合物液化。
分解耳軸軸承觀察其內部,鋼球、隔(gé)欄、軌道上有高低溫潤滑脂,顏色未見變(biàn)化,也未見(jiàn)水珠(zhū),在耳軸軸承下(xià)方有明顯(xiǎn)地高低溫潤滑脂和毛氈浸油(yóu)混合油脂堆積物,有(yǒu)液體(tǐ)滲出痕跡。耳軸軸承內塗7014-2高低溫潤滑脂的目的是使軸承滾動麵及滑(huá)動麵間形成(chéng)一層薄薄的油膜,以防止金屬與金屬直接接觸,從(cóng)而減少軸承(chéng)內部摩擦及磨(mó)損,防止燒(shāo)粘,延長軸承疲勞(láo)壽命,排出摩擦熱。防止軸(zhóu)承過熱,防止潤滑油自身老化。毛氈作用防止外(wài)部異物侵(qīn)入和潤滑劑泄漏(lòu)的適宜密封裝置(zhì),毛氈浸油的(de)目的是使毛氈膨脹更好地防(fáng)塵(chén)。耳軸軸承能產生滲漏的物質隻有7014-2高低溫潤滑脂(zhī)和(hé)毛氈浸的混合油脂。
7014-2高低溫(wēn)潤(rùn)滑脂在我公司應用廣泛,是(shì)以有機稠化劑(jì)稠化合成油,並(bìng)加入抗氧、抗腐蝕等多種添加劑精製而成(chéng)。適合寬溫、高速、重(chóng)負荷下各種滾(gǔn)動軸承潤滑,使用範圍-55℃~+180℃,滴點232℃,滴點遠高於實驗70℃溫度。本(běn)批次使用7014-2高低溫潤滑脂(zhī)為2010年生產,有入廠檢驗合格報告,因此出現潤滑脂變質(zhì)可能性不大,可排除7014-2高低(dī)溫潤滑脂產生的滲漏。
毛氈浸(jìn)混合油(yóu)脂是(shì)在溫度為65℃~80℃下溶解後進行,耳軸(zhóu)軸承是在70℃溫度下做的高溫實驗,高(gāo)溫實驗溫度在毛氈浸混合油脂溫度範圍內,混合油脂在70℃高(gāo)溫(wēn)時有可能出現融化並(bìng)從耳軸(zhóu)軸承縫隙中滲出。因此毛氈混合油脂產生滲漏的可能性較大。
2 實驗(yàn)驗證
2.1高低溫潤滑脂
分(fèn)別從現場使用(yòng)的7014-2高低溫潤滑脂塑盒中和拆下的耳軸軸承上取出10克放入高溫(wēn)箱中加熱到70℃,6小時後未見液化(huà)現象。因此可以排除高低溫潤滑脂引起的的(de)滲漏。
2.2毛氈混合油
將浸油後的產品毛氈懸掛(guà)在高溫箱頂部,下麵(miàn)放置容器,加熱到70℃時,觀察毛氈浸油狀態,4小時後出現滴油現象。該毛氈混(hún)合油在本公司其他產品中大量使(shǐ)用,高溫時未出現滲漏現象,查閱其他產品和本產品的高溫(wēn)實驗狀態,發現其他產品的高溫實驗狀態(tài)低於本產品高溫70℃實驗的要求,因此可初步認定混合油(yóu)脂引(yǐn)起的滲漏是(shì)主要因素。
2.3采用對策
2.3.1改(gǎi)變浸油油脂比例
要解決毛氈混合油脂引起的滲漏,必須提高混合油脂的熔點溫度,使其滴點溫度大於70℃。潤滑脂(zhī)的滴點在很大程度上同稠化劑的性質有關係,因此從滴點的(de)測定(dìng)可以大致地判斷出潤(rùn)滑脂的(de)類型。分析混合油脂(zhī)配方各組分的作用(yòng),減少錠子油和提高石蠟組成(chéng)比例是提高(gāo)滴點的較好(hǎo)方法。用產品毛氈分別浸3種不(bú)同(tóng)比例(lì)配方的混合油脂,放入高低溫箱內加熱到70℃時(shí),先後出(chū)現滴油現象。
因此,通過改變混合油(yóu)脂比例的方法可提高混合油脂滴點溫度,但不能解決混合油脂中各(gè)組(zǔ)成(chéng)成分的液化溫度,不能有效地解決本產品高溫滲漏問題。
2.3.2選(xuǎn)用高於產品要求的成品(pǐn)油質
7106號光學儀器潤滑脂以混合皂稠化劑稠化合成油,並加有防鏽、抗氧和結構改(gǎi)善等添加劑精製而成的光學儀器潤滑脂。適用於光學(xué)儀器不同間隙的滾動、滑動部位的潤滑和密封,7106號適用於(yú)較小間隙(xì)。適用溫度範圍:-50℃~+70℃,滴點(diǎn)104℃。
結合本產品的使用環境和(hé)要求,決定(dìng)使用7106號光(guāng)學儀(yí)器潤滑脂作(zuò)為本產品密封毛氈浸油用。將7106號光學儀器潤滑脂加熱,液化(huà)溫度為95~100℃,本(běn)溫度遠(yuǎn)大於70℃高溫溫度,再將產品毛氈放入浸油4~6分鍾(zhōng)。
將浸油後的毛氈(zhān)懸掛在高(gāo)溫箱中(zhōng)加熱(rè)到80℃實驗,10小時後懸掛毛氈下方(fāng)比上方相對濕度大,但未出現液體滴到容器中的現象。
將浸油後的毛(máo)氈裝入耳(ěr)軸軸承(chéng)中(zhōng),測量耳軸軸承地靜阻力矩,相對原混合油裝入耳軸軸承中測量地靜阻力矩有所增加,但滿足本產品靜阻力矩技術指標要求。將(jiāng)耳(ěr)軸軸承放入高溫箱中,下方墊上白紙,熱到80℃實驗,10小時後觀察白紙和耳軸軸承上未(wèi)出現滲漏痕跡。高溫前後耳軸軸承靜阻力矩差值小於5N。
因此,采用7106號光學儀器潤滑脂浸毛氈符合本產品使用要求,解決了混合油脂浸毛(máo)氈高溫滲漏問題。
3 結束語
基於耳軸軸承滲漏問題的分析,通過高溫實驗,找出滲漏的真正原因。本文通過調整混合油組成比例和選用7016號光學儀器潤滑脂分別進行實驗(yàn)驗證。Z終采用7016號光學儀器潤滑(huá)脂替代混合油脂,解決本產品高溫(wēn)70℃出現地(dì)滲漏現象。
參考文獻:
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來源:《中小企業(yè)管(guǎn)理與科技》2015年第17期