肖驥
(中國核電工程有限公司,海南昌江 572733)
【摘 要】本文主要是對1SEC0040PO泵驅動端上軸承(chéng)溫度(dù)過高的現象(xiàng)進行了介紹,並對其產生的原因進行了分析,以供同仁參考。
【關鍵詞】1SEC004PO;泵驅動端上軸承;溫度高(gāo);原因
1 概述
2011年9月份對1SEC004PO進行調試,調試時間:從11:54啟動泵組,持續運行並監測,到13:35停機(jī),泵驅動端軸承溫度達到了74.3℃,電(diàn)機驅動端軸承溫度(dù)達到了41.8℃,電機繞組溫(wēn)度達到了66.4℃,而規定值為泵軸承溫度(dù)報警/停機值為75/90℃;電機軸承溫度報警/停機值為90/95℃;電機(jī)繞組溫度報警/停機值為(wéi)140/145℃,該泵的非驅動端為配對角接觸球軸承,驅動端為圓柱滾子軸承。調出主控室溫度記錄(lù)曲線,發(fā)現在調試的過程中1SEC004PO啟動(dòng)後(hòu)泵驅動端(duān)軸承溫度持續升(shēng)高(gāo),經過1個(gè)半小(xiǎo)時的運行後,接近報警值,調試人員緊急停(tíng)機,接下(xià)來工程部決(jué)定對泵組異常進行處理。
2 解體檢查情(qíng)況(kuàng)
針對SEC泵軸承溫度高情況,由(yóu)廠家(jiā)人員在現場對1SEC004PO進行解體檢查(chá),解體檢查發(fā)現的主(zhǔ)要問題:
(1)泵驅動端上軸承(chéng)油脂變黑。
(2)泵驅動端上(shàng)下軸承外圈與(yǔ)溫度測點接(jiē)觸處有(yǒu)輕(qīng)微浮鏽。
從解體檢查情況看,未發現其他異常。
3 可(kě)能原因
可能存在以(yǐ)下幾點可疑:(1)溫度(dù)探頭與軸承外圈見有(yǒu)輕微浮鏽(xiù),導致溫度測點測量不準確,造成(chéng)軸承溫度過高。(2)油脂汙染,引起軸承溫度高,油脂變色。(3)軸承負荷過大,運轉過程中引起軸承溫度高(gāo),油脂變色(sè)。(4)加(jiā)油脂過(guò)多(duō),引起軸(zhóu)承溫度高,油脂(zhī)變色。(5)泵(bèng)運行過程(chéng)中(zhōng)產生氣蝕造成軸承溫度高,油脂變色。(6)運行(háng)過程中泵組振動造(zào)成軸(zhóu)承溫度高(gāo)。(7)軸承存(cún)在缺陷(xiàn)造成軸(zhóu)承溫度高。
4 原因排除分析
(1)溫度探頭與軸承外圈見有輕微浮鏽,導致溫度測點測量不準確,造成軸承溫(wēn)度過(guò)高。
分析:經和儀控人員確認,溫度探頭(tóu)通過熱傳導的方式感知軸承(chéng)外圈溫度,軸承外(wài)圈表麵輕微浮鏽不會引起軸承溫(wēn)度持續(xù)升(shēng)高,以往也有(yǒu)探頭接觸點有浮鏽但(dàn)未(wèi)出現溫度持續升高的現象。另外,如果是此原因引起,軸承油脂不應有變黑現象,此疑點可排除。
(2)油脂汙染,引起軸承溫度高,油脂變色。
分析:此泵入廠後曾經過廠家人員解體,解體及加油過程(chéng)中此軸承存在進雜質風險,而現場對油脂進行檢查,發現油脂顏色發黑,呈均勻狀態分布,而軸承滾珠及保(bǎo)持架(jià),內外圈等沒有(yǒu)過熱發藍跡(jì)象,可以排除由溫度過高導致潤滑脂變色的(de)可能性。故此疑點暫無法排除,存在可(kě)能。
(3)軸承負荷過大,運轉過程中引起軸承溫度高(gāo),油脂變色。
分析:同型號的其他3台(tái)SEC泵(bèng)采用(yòng)同型號的單列角接觸球軸承,試運過程中(zhōng)未發生軸承溫度過高現象,此疑點可排除。
(4)加油脂過多,引起軸承溫度高,油脂變色。
分析:根(gēn)據現(xiàn)場解體情況看,軸承添加油脂並不多,未充滿整(zhěng)個軸承箱(xiāng),也(yě)未出(chū)現油脂(zhī)外(wài)溢現象,此疑點可排除。
(5)泵運行過程中產生氣蝕(shí)造成(chéng)軸承溫度高,油脂變色(sè)。
分析:從調(diào)試過程看,調(diào)試過程中確實出現過氣(qì)蝕現象,但氣蝕時(shí)間較(jiào)短,次啟動時出現氣(qì)蝕後(hòu)15分鍾消失,第二(èr)次由於泵上軸承溫度(dù)上升較快才進(jìn)行閥門調節,並出(chū)現(xiàn)氣蝕(shí)後20分鍾氣蝕消失了。兩次氣蝕消失後軸承溫度並未停止上升,而(ér)是仍然持續升高,直至停(tíng)泵,所以(yǐ),軸承溫度升高並(bìng)不是(shì)由於氣蝕現象引起,此疑點也可排除。
(6)運行過程中泵組振動造成軸承溫度高。
分析:檢查運行調(diào)試時性能試驗人員測量的泵組振動(dòng)數據記錄,並未(wèi)發現泵組的振動異常超標的情況,此疑(yí)點可排(pái)除。
(7)軸承存在缺(quē)陷造成軸承溫度高。
分析(xī):將泵解體後,拆卸軸承(chéng)清(qīng)理幹淨後對外(wài)觀進行仔細檢查,檢查並未(wèi)發現軸承有磨(mó)損、鏽蝕、裂紋、變形、凹坑等(děng)其他異常情況(kuàng),滾珠和(hé)滾道亦未發現有剝落等現象,外觀(guān)良(liáng)好(hǎo),此疑點可排除(chú)。
5 結論
綜上(shàng)所述,1SEC004PO泵驅動端軸承油(yóu)脂汙染成為1SEC004PO泵驅動端軸承溫(wēn)度升高的Z大(dà)可能。
6 改進措施
針(zhēn)對設備解體維修可能引入異物的風險,我們采取防異物檢查單對整個檢修工藝進行把控,並在維修程序的每個關鍵回裝步驟上設置防異物QC點(diǎn);對(duì)引入的新介質(比如潤滑油(yóu)等),先核實油的(de)牌號並檢查是否合格(包括顏色、有效期、是否含有異物等),由工作負責人、QC兩級檢(jiǎn)查驗證,QC釋放異(yì)物(wù)點後進行(háng)下一步工序;針對已經加入潤滑脂的軸承,用不起毛的白(bái)紗布進行保護,直到裝入軸承室;在裝入軸承室後立馬盤(pán)動軸承,檢查驗(yàn)證必須(xū)保證無異音,否則需進行返工處理。
經過上述的各項質保控製,防異物工(gōng)作得到了落實,有效保證了設備的檢修質量。
參考文(wén)獻:
[1]張春(chūn)旺,羅林,何誌德,朱健,張新華.嶺澳核(hé)電站冷卻用大型單級懸臂泵(PTR泵)軸承溫升過高(gāo)原因分析及處理[J].水(shuǐ)泵技術,2010(04).
[2]栗嶺(lǐng)茂,胡(hú)大(dà)千,徐利根,遊兆金.秦山第三核電有限公司RSW泵上軸承溫度(dù)高故障分析及處理[J].發電(diàn)設(shè)備,2005(05).
來源:《華(huá)東科技:學術版》2014年第7期