李銀玉 吳敬
(沈陽工學院,遼寧沈陽 110005)
摘 要(yào):針對某鏜床主軸密(mì)封不嚴問(wèn)題,分析了(le)產生原因,改進了氣體密封結構,將迷(mí)宮密封改為甩油環密封,阻止灰塵進入,防止潤(rùn)滑油滲漏。改進後使(shǐ)用(yòng)一段時間發現,密封性能明(míng)顯改善。
關鍵詞:主(zhǔ)軸;密封(fēng);改(gǎi)進
某公(gōng)司一台臥式鏜床,型號W200A,主軸直徑∮200mm,Z大加工孔直徑∮500mm,加工孔長度1600mm,其主軸(zhóu)密封結構如圖(tú)1所示(shì)。主軸與床身之間共設置4道密封,由外向裏第1道密封是氣體密封,由主軸1和(hé)主軸端(duān)蓋2組成,通過壓縮空氣在主軸1和主軸端蓋2之間的縫隙內產生向外的氣簾,阻(zǔ)止灰塵進入(rù);第2道(dào)是迷宮密封,由軸承壓蓋3和迷宮密封環4組(zǔ)成,利用流體在經(jīng)過狹窄(zhǎi)而曲折的迷宮時所產生的節流效應來實現密封目(mù)的;第3道是油溝密封(fēng),由主軸(zhóu)1和軸承壓蓋3組成,利用兩(liǎng)者之間的小間隙的(de)節流效應產生(shēng)密封(fēng)作用;第4道是甩油環密封,由主軸1和軸承壓蓋3組成,利(lì)用主軸旋轉時產生離心力將流(liú)體甩出實現密(mì)封。密封的作用是對內(nèi)防止潤滑油外泄,對外防止灰(huī)塵和鐵屑入內。該鏜床運轉多年,逐漸發現主軸端蓋(gài)附近有潤滑油滲漏,將軸承壓蓋拆開,檢查密(mì)封元件及潤滑油,發現存在灰塵和汙垢。可見該鏜床主軸(zhóu)密封處存(cún)在密封不嚴問題。
1、原因分析
該鏜床出現主軸密封不嚴現象,其原因有(yǒu)兩個:其一是(shì)機(jī)床使用多年,密(mì)封元件有磨損,導致(zhì)密封不嚴;其二是原密封結構設計上(shàng)存在先天不(bú)足,影響密封效果(guǒ)。
第1道(dào)氣體密封由主軸1和主軸端蓋2組成,主(zhǔ)軸端蓋上設一個徑向孔,內圓(yuán)設一道環形槽,氣(qì)體通過(guò)徑向孔進入環(huán)形(xíng)槽,形成環形氣(qì)流,向外噴出,阻(zǔ)止外界灰塵進入。由於徑向孔僅為一個,在孔的附近氣流壓力較大(dà),而遠離徑向孔之處,氣流壓力較(jiào)小,這樣就存在氣流壓力小(xiǎo)的部位密封效果較差的現象,主(zhǔ)軸直徑越大,弊端越嚴重。
第2道迷宮密封是單道迷宮密封,迷宮數量與密(mì)封效果有關,迷宮數(shù)量越少,密封效果越差。
2、改進設計
組成主軸密封的(de)元件有主軸、軸承壓蓋(gài)、主軸端蓋和迷宮密封環等。主軸(zhóu)結構不易改(gǎi)動,僅對(duì)軸承壓蓋、主軸端蓋和迷宮密封環等零(líng)件進行改進設(shè)計(jì)。
改進設計(jì)後的主軸密封(fēng)結構如圖2所示。對第1道氣體密封進行改進,對主軸端蓋2進行結(jié)構改進。主軸端蓋是組成氣體密封的元件,在主軸端蓋的內圓和外圓上各加工一個(gè)環形槽,對應環槽加工若幹個徑向孔,氣體首先進入外(wài)環槽,再由(yóu)徑向孔進入內環槽,在內環槽裏環向形成多個氣源,流動的氣體壓力基本均勻,可(kě)以保(bǎo)證主(zhǔ)軸在(zài)整個圓周方向都具(jù)有良好的密封效果。所有徑向孔的尾端向外傾斜一(yī)個角度,增強氣流向外噴出的效果。
第(dì)2道密封由原迷宮密封改為甩油(yóu)環密封,對原迷宮密封(fēng)環4進(jìn)行結構改進,改成甩油環4,外圓加工3道不等邊鋸齒形環槽用於甩油,鋸齒的方向與潤滑油流動方向相反,不等邊鋸齒形環槽,在將流體甩出時,具有導向功(gōng)能(néng),阻(zǔ)止潤滑油向外流(liú)動,防止潤滑油向外滲漏,強化密(mì)封效果。
第3道密封和第4道密封的(de)密封結構涉及主軸結構,故不進行改(gǎi)動。
3、結束語
分析主軸密封存在的問題,對密封元件進行改進,在主軸端蓋上增加若幹個徑向孔(kǒng),保證(zhèng)氣流壓力均勻,增強氣流向外噴出能力,獲得(dé)較好的氣體密封效果;將原迷宮密封改為由(yóu)不等邊鋸齒形環槽組成的甩油環密封,利用不等邊(biān)鋸齒形環(huán)槽的導(dǎo)向功能,阻止潤滑油向外滲漏,使密封性能進一步改善。改進後的(de)密封結構簡單、易加工,不涉及外部係統,不涉及主軸的變化。改進後,使用一段時間檢查發(fā)現,滲油現象消失,軸承潤滑油比(bǐ)較清潔,可見密封性能明(míng)顯改善。
來源:《機(jī)床與液壓(yā)》2014年20期