關於大紅山銅礦(kuàng)二選廠圓振篩軸承損(sǔn)壞頻繁的原因分析及對策(cè)研究

2015-11-27

張奇候
(玉溪礦業有限公司大紅山銅礦)
  摘 要:對於礦山生產來說,圓振(zhèn)篩在進行礦物的篩(shāi)選與優化工作中(zhōng)發揮著(zhe)重要的作用,極大地提高了礦物的質量,但由於圓振篩每天高強度的工作,軸承極容易因為各種原因(yīn)而(ér)出現損壞的現象,而且具有極高的頻率阻礙了選礦廠的正(zhèng)常運(yùn)營和生產效率(lǜ)的提高,本文就二選廠的圓振篩軸承出現(xiàn)頻繁損壞的原因進行了分析並提出了一些具有建設性的建議(yì)和意見,以減少其軸承(chéng)的損壞。
  關鍵詞:圓(yuán)振篩;軸承損壞;原因分析;對策分析
  礦山公司每年所處理的原礦(kuàng)量一般都會高達數百萬噸以上,其中(zhōng)鐵精礦的產量(liàng)占到總產量的八成以上,在進行產品的生產中需要對礦石進行粉碎,分為粗碎、中碎和細碎(suì)三個階段,在對礦石進行中粉的時(shí)候往往要(yào)通過傳送帶輸送到規格小於12毫(háo)米的圓振篩進行第二次篩選,根據經驗可(kě)以分析得到(dào),圓振篩每個小(xiǎo)時的(de)工作量為300噸左右,每次處理礦石都(dōu)是經過上下兩層圓振篩,經過層孔徑為20毫米左(zuǒ)右的圓振篩的(de)篩選之後可以選出20-30%的礦(kuàng)石,而大部分的礦石都是經過一次碎石處理之後再進行二次篩選,這樣的(de)話,圓振篩的工作量非常大,相應的,圓振篩的軸承也承受著偉大的徑向衝擊(jī)負荷,再加上進料經常會偏(piān)離,因此,還存在(zài)著比較嚴重的軸向負(fù)載,同時,在圓(yuán)振篩工作的過程中,還會(huì)因為軸承過高的溫度、過大的噪音、以及潤滑油的(de)甩出現象,如果(guǒ)軸承座受到比較嚴重的磨損就會超出軸承內外(wài)側能夠承受的(de)磨損Z大限製,憑借普通的打毛、加墊(diàn)等手段已經無(wú)法使軸承恢複到理想的效果(guǒ)了,唯有更換,此外各個組件(jiàn)之(zhī)間的配合尺寸會引發器件的轉動效率的下降,嚴重者將會導致圓振篩的軸承的更換頻率高達半個月,影響正常的工(gōng)作。
  1.圓振篩軸承損壞頻繁的原因分析
  為了提(tí)高圓振篩軸(zhóu)承的工作效率,減少設備的(de)損壞程度,對圓振篩的損壞原因進行了(le)仔細的分析,經過研究後認為主要的原(yuán)因包括以(yǐ)下幾個方麵。
  首先是(shì)軸(zhóu)、軸承以及軸(zhóu)承座受到比較嚴重的磨損。再正常情(qíng)況下,軸與軸承之間的配合狀態為基孔製H7/p6過盈(yíng)配合(hé),軸承與軸承座之間的配合為基軸製(zhì)H7/h6間隙配合,當彼此之間的(de)配合發生紊亂時,失去效(xiào)力的(de)軸承之間的徑向遊隙就會變(biàn)為1毫米不到,軸(zhóu)承(chéng)之間的遊隙將(jiāng)會擴大為(wéi)5倍,這時候軸承的遊隙遠遠高於正(zhèng)常(cháng)值,軸承座發生磨損時主要是因為軸承(chéng)外跑而產生的抱死現象,軸的磨損主要是(shì)因為(wéi)軸承內跑使得軸承座與軸承外圈之間的額間隙超過1.5毫米。
  其次是,軸承的壽命校核所致。經過對圓振篩處於工作狀態(tài)時的受力狀態進行分析後發現軸承受(shòu)到的軸向力其實是非常小的,處於工作狀態的圓振篩的在偏心軸轉動時產生的非(fēi)平衡性徑向(xiàng)力的作用下進行圓周運(yùn)動(dòng),如果圓振篩(shāi)沒有發生諧振運動,那麽此時軸承(chéng)所承受的徑向力Z大,如果軸的重量記為1200千(qiān)克,偏心軸(zhóu)的軸心距離記為3公分,圓振篩的轉速記為每分鍾750轉,那麽根(gēn)據F=mrw2,可(kě)計算得到兩個軸承(chéng)所承受的負荷力高達(dá)110000N。圓振篩在運轉的過程中出了承受(shòu)靜負荷力一外地還承受著徑向動負(fù)荷力,如果在計算的過程中去負載係數fp為3,那麽所承受的徑向動負荷(hé)力Fr為F/2,如果圓振篩的篩麵不均勻,在進行(háng)皮帶軸的安裝的時候就會與振動(dòng)篩的皮帶輪之間產生比較大(dà)的誤差(chà),此時除了負(fù)荷力和徑(jìng)向動負荷力之外還(hái)會產生軸向動(dòng)負荷力Fa。通(tōng)過手冊的查(chá)閱後發現,二選(xuǎn)廠的圓振篩的軸承的判斷係數是0.35,因為軸承所承受的重要負荷來自於徑向力,因(yīn)此,Fa/Fr應該小於0.35,那麽根據P=fp(Xfr+YFa),取Y=1,由此計算得到軸承的Z大負載,當Fa/F為(wéi)0.35時,可以計算得到Fa為0.35Fr,此時在去X=1,計(jì)算得到P=450000N,得到軸承的額定壽命為1550天,可將軸承的實際使用壽命遠遠(yuǎn)差於額定壽命,這也會造成軸承的頻繁損壞。
  再次,振動器的軸承座的設計不是特(tè)別合理,經過對其原理圖進行分析(xī)後發現那,振動器(qì)的軸承(chéng)座的結構的設(shè)計其實是不合理的,圓振篩的軸承采用的是雙列向心球麵滾子軸承,軸承座職能擋住軸承的外邊緣,在振動器工(gōng)作時(shí),其強大的離心力會促使潤滑油經過摩擦副內擠出來再由(yóu)偏心軸筒傳輸至(zhì)排汙管排除,損失使得非常大的,這樣(yàng)的話,軸承在(zài)運轉(zhuǎn)過(guò)程中的潤滑作用就會降低(dī),如果潤滑油沒有得到及時的補給,就會引發軸承的幹(gàn)磨,軸承的溫度迅速升(shēng)高,磨損自然加速,縱使采取添加潤滑油的補救(jiù)措施也會迅速液化流走,軸承就會處於惡劣(liè)的潤滑油環境中。
  Z後,圓振篩的軸承在使用過程中的維護保養(yǎng)也與(yǔ)其損壞頻繁密切相關。通過對設(shè)備的運行狀態以及拆開後的檢車發現,軸承(chéng)出現顯(xiǎn)著的鬆動、遊隙的增加、油泥的附著和潤滑油的氧化物(wù)等現象,這就說明由於缺少可靠的潤滑油的作用,導致軸承的遊隙增加,進而導致(zhì)軸承的溫度(dù)升高、噪音增加、振動的(de)振幅增加,進而縮短(duǎn)了(le)設備的使(shǐ)用壽(shòu)命,究其原(yuán)因是因為在使用圓(yuán)振篩的過程中表現出了以下幾點不適(shì):①在潤滑油的選擇上不合理,沒(méi)有予以(yǐ)足夠的重視(shì),通常情況下,普通的鈣基(jī)脂潤滑油(yóu)會在軸承的工作溫(wēn)度(65度)以上就極容易發生氧化,溫(wēn)度每增加10度,氧化產生的酸(suān)性(xìng)物質的氧化速度就會增加一倍,進(jìn)而再導致(zhì)酸性物質的快速產生(shēng),如此惡性循環造成潤(rùn)膜的形成受阻,軸承的耐壓力降低;②之前給設備注油時采用的油杯加油(yóu)法,但由於設備運行過程中需要有較大的壓力才(cái)能保證油的順利加入,再加上加油杯的容量比較小,分次加油會導致雜質(zhì)的摻入(rù),磨損軸承滾柱。
  2.降低圓振篩(shāi)軸承損(sǔn)壞頻繁的對策分析
  為了提高(gāo)圓振篩的軸承的使用效率,降低損壞率,經過(guò)前麵的(de)分析,我認為應該通過(guò)以下的方式實現改進。
  首先,要重視對潤滑油的(de)質量的控製,由於圓振篩的工作強度非常高,軸承的正常工作溫度是50-70度之間,Z高的時候會達到75度以上,需要承載的負荷就自然增加,如果沒有好的散熱能力,就會加快(kuài)軸承的損壞,采用普通的鈣基脂潤(rùn)滑油根(gēn)本無(wú)法滿足要求(qiú),反而會因(yīn)為氧化(huà)以及酸(suān)化現象的發生而加速潤滑脂(zhī)液的流失,因此,隻有選擇抗氧化能力(lì)極(jí)強的(de)而且可(kě)以較(jiào)高溫度下保持(chí)比較(jiào)穩定的狀態(tài)的潤(rùn)滑油方(fāng)可,本文推薦使(shǐ)用(yòng)二(èr)硫化鉬鋰基潤滑脂。
  其次,需要對軸(zhóu)承座進(jìn)行一定(dìng)的改進,經過多年的經驗分析,我認(rèn)為應該將軸承座內部的直徑與外部直徑相差為3毫米Z合適,這樣的(de)差距有利於潤滑油的密封性的保障,不至於(yú)因為軸承的轉速過快而使潤滑(huá)油快速的甩出去,而且可(kě)以緩解加(jiā)油不及時導致的軸承的滾動柱的幹磨。
  再次,改變原來的注油(yóu)方式,通過GZ-2型腳踏式注油器加油,新式注油器的使用可以使注油壓力保持在(zài)6MPa以上,即使在設備運轉的時候也可以順利實現注油,同時要加強對(duì)圓(yuán)振(zhèn)篩潤(rùn)滑管理,改變之前一天加一次(cì)油的工(gōng)作習慣,換為一班加一次油,保證軸承中的潤滑油的足量。
  3.結束語
  經過以上(shàng)對圓振篩的(de)高頻率損壞額原因進行分析並提出了相應的對策後,二選廠的(de)圓振篩的軸承的使(shǐ)用壽命增加到一年半以(yǐ)上,極大程度地降低了軸承的(de)損壞,不論是(shì)生產效率(lǜ)差還是人工的維修力度(dù)都(dōu)得到了改善,在生產實(shí)際中(zhōng)取得了極好的效(xiào)果。
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來源:《中國機械》2015年6期
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