220MW汽(qì)輪機油擋改接觸式油擋必要性分析

2016-02-19

閆光
(勝利發電廠汽機部)
  摘 要:東方汽輪機長生產的200MW汽輪機油檔采用的是銅梳齒剛性(xìng)固(gù)定式油檔(dàng),不同程度的存在滲油現象,將1、2、3、4、5號軸瓦內外(wài)油擋由現在(zài)的固定式(shì)改為接觸式(shì)油檔必要性及可行性進行分析,並(bìng)計(jì)算出投資費用和預計效率。
  【關鍵詞】固定式油擋;接觸式油擋;油擋滲(shèn)油;漏氣
  一、200MW汽輪機油擋存(cún)在的問題或改造的必要性及可行性
  東方汽輪機長生產的(de)200MW汽輪機1、2、3、4、5號軸瓦在裝(zhuāng)油檔(dàng)采用的是銅梳(shū)齒剛性固定(dìng)式油檔,經過(guò)近20年長周期的使用,不同(tóng)程度的(de)存在滲油現象,造成了(le)較大的(de)危害:一是滲油汙染了環境,滲油從油檔處漏出後順(shùn)凝結器外(wài)壁下流到-3米地麵(miàn),在開停機時遇到高溫疏水管(guǎn)易發生火災。二是(shì)增加了32號汽輪機油的油料損耗,加劇(jù)了生產成本的壓力。三是軸封漏氣進入軸承箱(xiāng)內,致使軸封漏汽至軸承箱內造成油中帶水。軸瓦回油窗上經常會有水珠現象,1號機汽輪機油中含水量Z高(gāo)達到了1.0%,有可能導致潤滑油乳化造成軸瓦燒壞,潤滑部件生鏽等。
  1、油擋滲漏的原因
  1.1 銅梳齒剛性固定式油擋的泄漏程(chéng)度同間隙有直接關係,油擋初始安裝(或者大修安裝)時,盡管間隙調整到(dào)規定的要求,但1號汽輪機在(zài)通過臨界轉速時,往往軸(zhóu)振大,主軸與齒頂發生摩擦,破壞間隙。機組(zǔ)穩定運行後,間隙過大,導(dǎo)致漏油。
  1.2 梳齒(chǐ)密封的密封效果(guǒ)與流道長短、梳齒數量有關。軸承兩端空間較小,特別是軸瓦內油擋(dǎng)軸向空間更小,限製流道的長度和齒的數量,密封效果不明顯。
  1.3 軸承室負壓太小(xiǎo),如(rú)果將軸承室內負壓調節的太大,就會加大油中含水量。
  1.4 開、停機過程(chéng)中轉子轉速低,軸(zhóu)瓦回油經軸頸從外油擋漏出。
  2、油中含水原因分析
  2.1 由於機組運行過程中軸封齒磨損導致徑向間隙增大使漏汽增加。
  2.2 軸端Z外側軸封齒磨損後,考慮到機(jī)組的真空,必須加大軸封供汽量;同(tóng)時軸封供(gòng)汽手動調節能差,不能適應機組工況的變化(huà),造成軸端汽大(dà)量漏出。而且中、低壓汽缸道軸封離3、4、5號軸瓦內(nèi)油檔(dàng)近。(大約在50mm左右)
  2.3 機(jī)組在啟停過程中(zhōng),軸封供汽裝置調(diào)節不(bú)能適應工況的變化要求,造成大量軸封汽漏出。
  2.4 正(zhèng)常運行時,軸承室必須保持一定的負壓,以防止軸承座油檔漏油,從而導(dǎo)致部分(fèn)軸端部漏出(chū)的汽被吸入軸承室。
  2.5 1、2、3、4、5號軸瓦內油擋是不可調整式油擋,動靜之間必須有一定的間(jiān)隙,在運行(háng)過程(chéng)中油擋齒磨損,使蒸汽吸入量增大。
  二、初步方案和該方(fāng)案的依據、來源(yuán)
  為(wéi)了從根(gēn)本上擋住軸端漏出的蒸汽不被吸入及軸承室內油不外漏,決定對兩台汽輪機1、2、3、4、5號軸瓦(wǎ)內外油擋進行改造。將1、2、3、4、5號軸瓦內外(wài)油擋由現在的固定式改為接(jiē)觸(chù)式油檔。接觸式油擋的優點是:
  1.接觸式油(yóu)擋其密封(fēng)齒油側采(cǎi)用特種複(fù)合材料,具有耐磨、耐高溫、自潤滑等特性,可與轉軸直接接觸,不會出現損傷(shāng)轉軸(zhóu)、引起震動、軸溫升(shēng)高的現象;汽側采用浮動銅齒密封,具有傳熱性好、徑向跟蹤靈活、耐高溫、不傷軸等優點。
  2.接觸式油擋其密封齒沿圓周為多等分結構,每瓣均能與軸形成徑向跟蹤,因此在轉軸偏心運行時(shí),可以自動跟蹤,實現無(wú)間隙運行。
  3.由於接觸式油擋接觸齒與轉軸接觸運行,因此在安裝時無需調整間隙,所以安裝(zhuāng)十分方便。
  4.接(jiē)觸式油擋在檢修時可根據密封情況更(gèng)換密封齒。
  根據我們到某(mǒu)廠實地考察發現內油檔改為接觸式油檔後,油檔滲油及油中(zhōng)含(hán)水現象明顯減少。
  三、主要設備、材料及其(qí)投資額
  一台汽輪機1、2、3、4、5號軸瓦內油檔換型為接觸式油擋投資費用:(見表1)
表1
  一期兩台汽輪(lún)機油擋改造的投(tóu)資費用:2×27萬=54萬
  四、預計改(gǎi)造後收到的經濟效益或安全(quán)可靠性
  4.1大大減少軸瓦油檔的滲漏,現在每兩個月油站需(xū)要向1號汽輪機(jī)潤滑油係統內補油大約3噸。改造完成後(hòu),由(yóu)於油(yóu)檔內形(xíng)成微正壓將(jiāng)會有效的阻止(zhǐ)油檔的滲油(yóu)。如果(guǒ)我們按至少可以減少40%的潤滑油(yóu)泄漏量計算每年可節約:3×0.5×6噸×10769元/噸=77536元。
  4.2有效的(de)減少了汽輪機潤(rùn)滑油中含水的情況,避免了潤滑油乳化造成軸瓦燒壞和潤滑(huá)部件生鏽等(děng)現象。同時可減少潤滑油的濾油次數,大大增加了濾油機的使用壽命並且節約了它的電能損耗,同時減輕了運行及檢(jiǎn)修人員的(de)勞動強度。
  4.3改造前機組開停機時,由於凝結器底部有疏水管(guǎn)線溫(wēn)度高,油檔滲油順著凝結器外壁流到疏水管線(xiàn)上容易引起火災,通過油檔改造,可以避免火災的發生消除了安全隱患。同時也減少了清理油汙所需要的人力和物資(zī)消(xiāo)耗。
  參考文獻
  [1]《200MW級汽輪(lún)機(jī)運行導則》中華人民共和國電力工業部.
  [2]《N220-12.7/535/535型汽輪機運行規程》勝利發電廠.
來源:《中國科技博覽》2014年(nián)第15期
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