數控(kòng)機床主(zhǔ)軸常見故障分析及排除方法

2016-02-16

仲興國
(沈陽理工大(dà)學應(yīng)用技術學院機械與運載學院,遼寧撫順 113122)
  摘 要:主軸是數控機床重要的部件之一,發生故障(zhàng)的幾率也相對較大。討論了變頻主軸典型故障與分析,介紹了我院一台GSK980TD數控車床出現(xiàn)主(zhǔ)軸故障以後,對該故障的一(yī)個排除過程。
  關鍵詞:主軸;變頻(pín)器;故障
  數控機床(chuáng)主軸驅動係統包括主軸(zhóu)驅動裝置、主軸電機、主軸位置檢測裝(zhuāng)置、傳動機構(gòu)及主軸。模擬量控製的主軸驅動(dòng)裝置采用變頻器實現主軸電機控製。係統在自動加工(gōng)時,通過對程序輔助功能代碼M03、M04、M05的(de)譯碼,利用係統的PMC實現中間(jiān)繼(jì)電器的通斷控製,從而達到主軸(zhóu)的正反轉及停止控製,此時的主軸(zhóu)速(sù)度是(shì)由係統程序中的S指令(lìng)值與機床的(de)倍率開關決定的。
  1 主軸不轉
  變頻主軸要轉動,必須滿足三(sān)個方麵條件,一是確保數控係統到變頻器再到主軸電動機之間的接線正確;二(èr)是數控(kòng)係統要有正轉或反轉信號和0~10V的SVC模擬電壓輸出(chū)到變頻器側;三是變頻(pín)器的(de)參數必須調整正確。
  遇到(dào)主軸(zhóu)不轉的情況可以用逐一排除的(de)方法,檢查係統是否有上述兩個信號輸出,如果確認是(shì)係統五該信號輸出,但不能確認是係統有故障,這時應檢查數控係統和主(zhǔ)軸控製相關(guān)的參數,例如檔位控製和變頻(pín)器的控製方式選擇參數是否正確。如果數控(kòng)係統(tǒng)信號輸出正常,就(jiù)需檢查變頻器,先(xiān)測量(liàng)變頻器的輸入電壓是否正常,一般應為380V輸入(rù),然後檢查變頻器的參數,再看控製方式是否(fǒu)正確,接著檢查參數是否設置為0~10V直流電(diàn)壓控製轉速(sù)。一般來說,經過上述步驟(zhòu)可檢查出所以參數和線(xiàn)路問題,即使(shǐ)不能當場修好,也(yě)能把故障鎖定在某一部件或某一塊電路板甚(shèn)至某(mǒu)一個元件,為維修提供必要的條件。
  2 隻有正轉或隻(zhī)有反轉
  如果主軸隻能正轉或隻能反轉,主軸轉速正常,可以說明模擬電壓輸出正常。應先檢查係統有沒有控製正反轉的M3或M4信號輸入到變頻器,如(rú)果有的話(huà)就證明係統側正常,接下來加粗變頻器相關的參(cān)數是否(fǒu)設置正確,例如艾莫默生EV2000變頻器的F3.00參數是防反轉選擇,應將其設置為0,即允許反轉。如果變(biàn)頻器參數設置正確,就有可能是(shì)變頻器硬件故障,需要更換(huàn)硬件。
  3 主軸一轉即停下來
  這種情況應先檢查數控係統的(de)主軸是否設置為點動(dòng)運行,其(qí)次是係統的M功能是否設置為脈衝信號(非保持信號)。確(què)定(dìng)上述設置均正確後,接下來需要檢查變頻(pín)器是否設置為(wéi)點動,要著重檢查和控製方式相關的參數是否設置正確。
  4 轉速和實際(jì)不符
  主軸(zhóu)實(shí)際轉速(sù)和編程轉速不一致,一般可(kě)以在數控係統的參數裏調整,隻要把Z高轉速的每分鍾轉(zhuǎn)數輸入到係統對應的檔(dàng)位即可,編程轉速比實際大的時候,應該把該參數調小一點,反之調大。如果(guǒ)調到某一範圍(wéi)後就不能(néng)調,應著(zhe)重檢查變頻(pín)器的上限和下限頻率的參數設置(zhì)範圍是否過小,超過了轉速範圍,這時(shí)就要相(xiàng)應調整該參數,但要注意不能超過該型號變頻器及電動(dòng)機的額(é)定值。
  5 主軸啟動和製動時間過長或無製動
  如果主軸的啟動時間過長(zhǎng),主要檢查變頻器的性能以及參數設置是否合理,著重檢查變頻器的啟動頻率、啟動方式和(hé)加減速時間的設置,盡量調至Z理想。如(rú)果主軸無製動,應先檢查主軸(zhóu)的停機方式是否有選擇直流製動,製動的時間設置是否合理(lǐ)。如果(guǒ)參數設置正確(què),但還是達不到要求,就可能是變頻器硬(yìng)件(jiàn)故(gù)障。
  6 主軸有高速轉換到(dào)低速或停機時機床會跳閘
  這種情況通常是由於主軸製動(dòng)時間過短造(zào)成的,雖然變頻(pín)器(qì)大多數也接有製動電阻,但在(zài)製動時瞬(shùn)間電流(liú)仍較大,很(hěn)容易造成斷路器因為過流(liú)保護(hù)而斷開。遇到這種情況可(kě)以嚐試延長製動時間,在允許的範圍內調大斷路器整定電(diàn)流範(fàn)圍(wéi)。
  7 變頻器報警導致係統急停報警或驅動器報警
  很多數控機床廠家在安裝變頻器的時候,都習慣把驅動器和係統的急(jí)停信號串(chuàn)聯在一起,隻要變頻器報警,係統(tǒng)也會出現報警。這樣做的好處是可以保護(hù)數控(kòng)機床,防止變頻器在報警停止的時候,機床的兩個軸(zhóu)還在運動造成撞刀,損壞設備。所以在處理這類故(gù)障時應留意變頻器出現的報警代碼(mǎ),再根據報警代碼提示處理。
  8 主(zhǔ)軸故障維修實例
  配GSK980TD係統的數(shù)控車床,出現主軸在(zài)加工過程中停機的故障。
  分析診斷:主軸非人為停轉後,兩軸仍(réng)在進給,造成撞刀(dāo)。查看加工程序基本正常,該程序(xù)一天要加工上百個工件(jiàn),不應該(gāi)存在問題。懷疑是變頻器(qì)報警,係統未報警所致(zhì)。檢查變頻器接(jiē)線時,發現機床生產廠家沒有將變(biàn)頻器報警信號動斷點的信號輸出端與數控係統的ESP急停(tíng)信號輸出端串聯在一起,造成變頻器發生故(gù)障時係統仍在正常輸出加工程序,引起撞刀。然後采(cǎi)取的措施是安(ān)裝正規接線方法重新接線,將變頻器與係統報警信號(hào)輸出端相連接(jiē),確保變頻器再出現故障時(shí),加工程序和(hé)MST功能會全部停止。
  故障處理:Z後(hòu)發現是變(biàn)頻器輸入電壓過低造成變頻器欠壓報警,加裝穩壓器後故障排除。
  參考文獻
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來(lái)源:《數字技術與應用》2013年第1期
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