旋(xuán)轉機械軸承振動(dòng)和發熱的原因分析及處理

2016-03-09

王(wáng)博
(海南省三亞技(jì)師學院,海南省 572000)
  摘 要:旋轉機械中軸承的振(zhèn)動和發熱是機械(xiè)運行中常見的(de)故障,火力發電廠的旋轉機(jī)械很多,如(rú)果不能有效控製和(hé)預防重要附屬轉動機械設備的振動和軸承發熱,將會給火力發電(diàn)廠的經濟安全運行帶來重大隱患。文中通過實(shí)例探討了旋轉(zhuǎn)機械(xiè)軸承振動和發熱的原因分析及處理,以供參考。
  關鍵詞:旋轉機(jī)械軸承;振動;發熱;原因分(fèn)析;處理
  前(qián)言
  旋轉機械(特別是高(gāo)速旋轉(zhuǎn)機械)在運行過程中(zhōng)影響因素較多,比如:設備製造質量、使用正確與否、裝配質量、潤滑等。故障發生時,往往Z直接的體現就是旋轉機(jī)械設(shè)備振動發生了異常變化。某公司兩台110MW機組各配兩台(tái)Y4—73No.28F(右旋45°/135°)型引(yǐn)風機,葉輪回轉體(機械側)用滾(gǔn)動軸承支撐並承載轉動(dòng),軸承潤滑采(cǎi)用浸油潤滑方(fāng)式,冷卻采用油(yóu)室加設環繞冷卻水的方式(shì)。由於運行中出現過多次因機械振動和(hé)滾動軸承發熱迫使引風機停運、機組減(jiǎn)負荷運行的故障,給企(qǐ)業造成了很大的損失。其中,2#爐甲側引風機自投運以來機械部分(fèn)振動一直在0.10~0.120mm,推力軸承溫度在60~65℃徘徊,振動值和軸承溫度(dù)值(zhí)基本在規定值(振動(dòng)不大於0.12mm;滾動軸承溫度不高於75℃的(de)上限位運(yùn)行,這(zhè)種運行趨勢在2001年3月開始發生變化,振動值Z大達到0.27mm,推(tuī)力側滾動軸承Z高溫度達75℃,兩值(zhí)均(jun1)超(chāo)過了規定值,引(yǐn)風機被迫退(tuì)出運(yùn)行進行,故障分析和處(chù)理。
  一、軸承振動及發熱的原因分析
  1、現場檢測數據
  (1)振動數值如下(xià)表所示。
軸承振動值表
  (2)軸(zhóu)承解(jiě)體後的現狀承力(lì)軸承解體檢查無缺陷,彈子間隙0.24~0.26mm,頂部間隙0.15mm,膨脹間隙29mm,油質完好;推(tuī)力軸承解體後發現三個滾子起皮,軸承內跑道麻坑連片,Z深處達0.3mm,外跑道無缺(quē)陷,靠推力麵有摩擦(cā)痕跡,推力間隙0.25mm,頂部間隙0.16mm,彈子間隙0.30~0.32mm,潤(rùn)滑油內有大量銅末,彈架(jià)磨(mó)損痕(hén)跡明顯;推承力側滾(gǔn)動(dòng)軸承(chéng)冷卻水(shuǐ)檢查均完好。
  (3)轉子檢查主軸各部同心度誤差小於(yú)0.02mm,無裂紋和變形;葉輪無磨損(sǔn),護板根部有裂紋,葉片入口有砂眼(Z大砂眼直徑3.5mm),輪轂螺栓無鬆動和斷裂現象;集流器完好,徑向間(jiān)隙在5~8mm之間,插入深度25mm;葉輪飄偏Z大值2mm。
  (4)風道檢查入口擋板活動靈活,無卡澀,入(rù)口(kǒu)無積灰和雜物;出口風道暢通,無(wú)積灰和雜物(wù);出入口(kǒu)風道無漏(lòu)風,支架完(wán)好。
  (5)基礎和環境檢查(chá)基礎台麵與基建時預留的標尺對照無明(míng)顯變化;周圍(wéi)無深層掏挖和施工。
  2、振動原因分析
  (1)2#爐甲側引風機(jī)屬雙頭(tóu)支(zhī)撐離心式風機(jī),引起振動的原因有(yǒu)以下(xià)幾方麵:
  a.轉子不平衡、不同心或主軸彎曲,水平超標。
  b.軸承損壞或頂部間隙超標。
  c.基礎鬆動或生根斷裂。
  d.輪轂鬆(sōng)動或多個固定螺栓斷裂。
  e.風道堵塞。
  f.介質變化大。
  g.葉輪飄(piāo)偏或晃動。
  (2)主要原因確定旋(xuán)轉設備的振動原因大(dà)多是眾多因(yīn)素的疊(dié)加所致,在(zài)眾多因素中首先確定主要因素,然後確定振(zhèn)源進行處理,軸向振動(dòng)一般不會持續存在(zài),隻是瞬時現象,在技術數(shù)據(jù)上隻是參考。該風機從現場調(diào)查的技術資料分析,軸向推力、基礎、葉輪飄偏、風道堵塞及輪轂鬆(sōng)動等因(yīn)素不是主因,而轉子不平衡或者兩軸承不同心及水平超標是主要因素,對照現場調查的(de)兩軸承振動數值:徑向水平(0.24~0.27mm)>軸向(0.11mm)>徑向垂直(0.08mm),且推力振幅大於支承力,可以確定(dìng)平衡破壞。從軸承解體後的檢(jiǎn)查來分(fèn)析,轉子(zǐ)的水平和同心度(軸承安裝導致)誤差較大也是引起振動的主要因素。
  二、振動處理(lǐ)
  1、處理方案
  (1)首先(xiān)是轉子靜平衡校正,然後(hòu)進行動(dòng)平衡校正(zhèng)。
  (2)轉子水(shuǐ)平檢測。
  (3)轉子同心度檢測。
  (4)對有缺陷或間隙不符合標準的軸承進行更換。
  2、方案落實
  (1)靜平衡校正時葉輪等分(fèn)16點進行,配重12~15kg,同(tóng)時在出口風道上加裝堵板,動平衡校正采用三點法,拖掛重量1350g,不平衡重量計算出後點焊(hàn)位置誤差的(de)圓心角不超過2°。
  (2)葉片逐個敲擊聽聲檢查,重(chóng)點是入口有砂眼的葉片,聲音沉悶(mèn)的葉片打孔吹灰,然後封孔並將各葉片(piàn)入(rù)口的砂眼打磨焊補。
  (3)葉片根部(bù)護板做探傷檢(jiǎn)查,裂紋處(chù)挖至根部後進行補焊,如護板有深裂紋,必須(xū)切開護板檢查葉片根部。
  (4)推承力(lì)軸(zhóu)承安裝到位後上蓋不扣,兩側各加軸向和徑向(xiàng)百(bǎi)分表測同心度和水平,同時(shí)配用水平儀以確保準確度。
  3、方案實施後的檢查及試運行效果
  (1)八隻葉片根(gēn)部護板有裂紋,打磨後補焊,三隻葉片內吹出爐灰(huī)。
  (2)靜平(píng)衡不平衡重量(liàng)736g,動平衡不平衡重量1590g。
  (3)兩軸承同心度調整,誤差0.03mm,推力軸承底(dǐ)部加墊2.4mm,水平(píng)調整後考慮到平(píng)衡軸(zhóu)向推力,推力軸(zhóu)承比承力軸承高0.08mm。
  (4)兩側軸承安(ān)裝間隙均(jun1)在0.02~0.03mm,推力軸承遊隙0.25~0.28mm,推力間隙0.28mm,頂部間隙0.16mm,承力軸承遊隙0.21~0.25mm,頂部間(jiān)隙0.18mm,膨脹(zhàng)間隙29mm。 
  (5)試運Z大振(zhèn)幅為0.05mm(在Z大(dà)振幅0.12mm內)。
  (6)推力軸承溫度36℃左右,承力軸承溫度32℃(在允許的75℃度範圍內)。
  (7)檢修後(hòu)監視觀察一周運行良好,交運行管理部(bù)門。
  結束語
  通過上麵的分析,本案例中引風機屬於典型的機械振動(dòng)疊加振源,造成的原(yuán)因是葉輪磨損後焊接(jiē)氣孔(kǒng)(砂眼)進灰(huī),導致平衡破壞引起振動並伴(bàn)隨發熱。可以得出以下結論:振動隨著設備(bèi)運行時間的延續可能隨時產生,隻能通(tōng)過檢查維護,發現問題及時采取(qǔ)相應措施阻止其發展和減少不良後果。而軸承發(fā)熱隻要在確保潤滑油質量合格、油(yóu)量(liàng)適宜、軸承各部間隙符合標準(zhǔn)的(de)情況下很少(shǎo)發生。
  參考(kǎo)文獻(xiàn)
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