焦紅蘭
(南京交通職業技術學院汽車工程學院,江蘇南京 211188)
摘 要:汽車輪轂軸承從受力分(fèn)析看,主要承受通過懸架係統傳遞而來的汽車的重量,但從裝配(pèi)關係看,汽車輪轂軸承主要與製動(dòng)係統連接裝(zhuāng)配。所以輪轂軸承也是汽車的重要件,對汽車整體性能起著關鍵的作用。本文結合(hé)客(kè)車輪轂軸承的使用工況及對售後反饋輪轂(gū)軸承(chéng)的失效型式、失效軸承的材料、硬度(dù)等狀況進(jìn)行分析,列出造成軸承失效的(de)主要原因(yīn)。
關鍵詞:滾動軸承;質量失效;輪轂軸承
1 產品結構介紹(shào)
圓(yuán)錐(zhuī)滾子軸承主要由內圈(quān)、外圈、滾子以及保持架組成,幾何形狀見圖1。圓錐滾子軸承有以下(xià)特點。
內、外輪轂軸承分別安裝在後輪(lún)鼓內腔,見圖2裝(zhuāng)配位置示意圖。通過鎖緊螺母(mǔ)將兩軸承的預緊達到一個理想的間隙。軸承的預緊對軸承本身的失效起著至關重要的作用。如何合理的裝(zhuāng)配(pèi)和零件質(zhì)量的(de)提高對軸承失(shī)效的(de)控製很重(chóng)要。
汽車輪(lún)轂軸承既承受徑向載荷又承受軸向載荷,是(shì)一(yī)個非(fēi)常重要(yào)的安全件。國內大部分客車都是采(cǎi)用傳統的兩套單獨(dú)的圓錐滾子軸承,如圖2所示,內、外輪轂軸承分別安裝在後輪鼓內腔,通過(guò)鎖緊螺母將兩軸承的預緊達到一個理想的間隙。如何(hé)合(hé)理的裝(zhuāng)配和零件質量的提高對軸承失效的控製很重(chóng)要。這種結構是在汽車裝配時需要(yào)進行(háng)調(diào)整遊隙、預緊(jǐn)、添加潤滑脂等,質量靠裝(zhuāng)配過程中諸多人(rén)為因素控製(zhì)。
2 售後數據的(de)分(fèn)析
根(gēn)據售後服務的數據分析,共有33起軸承失效故障,頻次分別為開裂、破損、斷裂的情況57%;噪音大故障為19%;磨(mó)損(使用後鬆曠,鬆脫)故障為19%;燒蝕、燒損故障為5%;軸(zhóu)承失效原因分類見圖3。從數據上分析排除批量性的問題,是偶發性的故障。批量性的故障重點從材質、產品設計、產品選型等問題去考慮分析,偶發(fā)性從裝配情況(kuàng),熱處理等情況去分析考慮(lǜ)。0~2000km無失效故障說明整車出廠前沒有失效故(gù)障;到(dào)2500km後陸續出現開裂、斷裂等故障,失效件有部分出現在客車公司強製保養的過程後出現故障。由於客(kè)車公司要求在2000~3000km數強製保養,很大一部分軸承失效是保養過程中沒有將軸承的軸向間隙調(diào)整(zhěng)到合理的間隙範圍,造成軸承失效。初步推(tuī)斷出失效原因可能為軸承軸向間隙過大或過小(xiǎo)、軸承套圈硬度偏高、配合(hé)過盈量等原因。軸承失效故障件行駛裏程(公裏)見圖(tú)4排列圖。
3 通過魚刺圖對汽車輪轂軸承失效(xiào)故障的分析
我們對造成輪轂軸承故障的現狀進行了(le)分析,組織小(xiǎo)組成員運用頭腦風暴法,結(jié)合目前現有的統計數據,從人(人的要求)、機(工(gōng)裝、設備、量檢具(jù)等)、料(零部件、實物等)、法(標準、產品文件、工藝文件等)、環(環境因素等)和測六方麵進行分析,繪製了導致輪轂軸承失效的魚(yú)刺圖,見圖5。

結合對人(rén)、機、料、法(fǎ)、環和測6個方麵描繪出的輪轂軸承失效的魚刺圖以(yǐ)及從返回的售(shòu)後失效件來看,初步(bù)推斷出失效原因可能為軸(zhóu)承軸向間隙過大或過小、軸承套圈硬度偏高、配合過盈量等原因。綜合分析,原因如下:
(1)在2000~3000km數強製保養,保養過程中沒有將軸承的軸向間隙(xì)調整到合理的間隙範圍。
(2)工藝要求打緊螺母後退回1/8~1/4圈,裝(zhuāng)配工所測的8~15Nm軸承預緊力矩是假象,並(bìng)不是真實的數(shù)值了(此時油封座圈和軸承是否已經到了合適的位置)。
(3)軸承套(tào)圈硬度偏高,小擋邊易掉塊,以(yǐ)至於(yú)使得開裂、破裂等失效(xiào)。
(4)配合(hé)過盈量小(軸承(chéng)的內徑或外徑超差(chà)未能及時檢驗出造(zào)成套圈打滑燒損)導致軸承套圈打滑產生熱裂紋。
(5)軸承保(bǎo)持架竄動量大,導致(zhì)噪音大。
(6)在生產包裝前,有(yǒu)異物、粉塵、油(yóu)汙等進入軸承(chéng),軸承沒有清洗幹淨造成(chéng)磨損,使用後鬆曠,鬆脫。
4 糾正(zhèng)和改(gǎi)進措施(shī)的製定
輪轂軸承故障失效原因分析(xī)清(qīng)楚(chǔ)後,組織相關職(zhí)能人員對分析的問題逐項進行解決(jué):
(1)起草指導文件說明在2000~3000km數強製保養(yǎng)過程(chéng)中裝(zhuāng)配(pèi)軸承的軸向間隙的注意事項,並通過客車企業的售後部門傳達至維修站。
(2)裝配工藝作相關調整:敲入輪轂外軸承內圈,然後裝上輪轂軸承調整螺母,將輪轂軸承(chéng)調整螺母擰緊,擰緊力矩為500~550Nm,然後鬆開螺母(mǔ),用手轉動製動(dòng)鼓2~3圈確定軸承正確(què)就(jiù)位,再擰緊到500~550Nm,然後用手轉動製動鼓應(yīng)感到沉重(chóng)以確定軸承預緊,然後退回1/8~1/4圈。這樣反複的打緊鬆(sōng)開目的為了消除軸承之間,以及油封座圈假象的位(wèi)置,確保所測的8~15Nm預緊力矩為真實的。
(3)要求軸承製造廠家:熱(rè)處理嚴格控製零件(jiàn)淬火硬度(dù)並增加回火工藝,將硬度控製在標準中的下限HRC60-63。對每批軸承零件熱處理(lǐ)硬度(dù)抽檢檢驗(yàn),發現硬度高(gāo)於HRC63的零件,立(lì)即通知(zhī)熱處理按200℃高溫回火處理。
(4)軸(zhóu)承生產過程中:對零件內徑及外徑百分百檢驗後,增加由終檢驗收(shōu),按抽樣方案標準GB2828-87《逐批檢查計數抽樣程序及抽樣表》檢驗合(hé)格後,再進入裝配。
(5)更改軸承(chéng)保持架裝配檢查工藝,對成品軸承保持架收縮量的檢驗由抽檢改為全檢,達到0.1~0.5mm工藝範圍。
(6)更改成品軸承清洗、塗油包裝工藝規程:對軸承包裝前的(de)清洗油和防鏽油由一個月更換一次,改為半個月更換一次,保證軸承清潔度。
5 改進效果及結論
ZK6110H客車(chē)輪轂軸承的故障失(shī)效攻關項目在6月底已完成了相關(guān)改進措施並加以實施,由公司售後人(rén)員進行的跟蹤(zōng)及信息反饋(截止十二月底)表明:從2010年1月至9月份輪轂軸承失效共1件(jiàn),同期比(bǐ)較有了很大的改善,達到了預期製定的攻關(guān)目標。
通過以上實例可(kě)以(yǐ)看出,產品質(zhì)量的因果關係(xì)完全可以通(tōng)過魚刺圖全麵的反映,它不僅把產品質量中產生的原因與存在的問(wèn)題較全麵的表現出來,而且主、次原(yuán)因層次分明,可以從中反映各種影響質量的因數之間的關(guān)係(xì)。魚(yú)刺(cì)圖的圖(tú)形(xíng)雖然比較簡單(dān),但是需要具備一定的技術理(lǐ)論水平與生(shēng)產經驗,需要對整個生產流程(chéng)控製比較全麵、深入的了解,才能夠繪製出客觀反映實際影(yǐng)響失效因數的魚刺圖。
來源:《科技資訊(xùn)》2014年第27期