#1增壓風機電機軸電流引(yǐn)起軸承燒損的處理及分析

2016-04-13

洪錦華
(廣東粵電雲河發電有限公司)
  【摘 要】通過介紹雲浮發電廠#1增壓風機電機(jī)軸電(diàn)流引起的軸承燒損情況及其修複(fù)過程,分析了采用滾動軸承的大中型電動機軸電流產生的原因及其(qí)對電動機軸承造成的損(sǔn)害,並(bìng)結合實踐經驗介紹了軸電流燒傷軸承的特征及防(fáng)止措(cuò)施,提出對高壓電機檢修時一定要注意軸電流問題,以(yǐ)減(jiǎn)少不(bú)必(bì)要的經(jīng)濟損失。
  【關鍵詞】軸承燒損;電動機;分(fèn)析;軸電流;措施
  雲(yún)浮發電(diàn)廠#1爐#1FGD#1增壓風(fēng)機電機,型號為YKK710-8,額定容量為1600kW,額定(dìng)電壓6kV,額定轉速744r/min,額定電流(liú)190.6A,F級絕緣,其電機軸承為滾動軸承。2010年1月至2010年2月期間(jiān),由於檢修過程中(zhōng)小失誤造成電機因軸電流引起運行故障,連(lián)續進行(háng)3次搶修。
  1.運行及檢(jiǎn)修情況
  2010年1月5日雲浮發電廠#1爐#1FGD#1增壓風(fēng)機電機運(yùn)行中電(diàn)機(jī)驅動端軸承溫度出現異常,至1月10日,溫度達到(dào)90℃,電機運行聲音開始出現異(yì)常,1月15日電機運(yùn)行尖(jiān)叫聲音異常明顯,振動加大(dà),進行第1次(cì)停(tíng)機搶(qiǎng)修,發現電機(jī)兩端(duān)軸承外圈彈道有軸向階梯(tī)深溝槽痕跡(jì),其中非負荷端軸承彈(dàn)道痕跡十分明顯。認為是軸承自身原因引起,更換驅動端23044CC/W33和非驅動(dòng)端23038CC/W33軸承後投入運行,2010年1月28日,電機溫度、聲音、振(zhèn)動異常加(jiā)劇,進行第2次搶修,發現軸承受損現象(xiàng)與上一次相同,用手(shǒu)觸摸感(gǎn)覺深溝(gōu)槽痕跡很明顯,其深溝狀痕跡位於軸承的下半部位。分析(xī)其原因可能是軸電流或裝配原因引起(qǐ),於(yú)是在電機(jī)非負荷端(duān)軸承(chéng)做絕緣處理(lǐ),在(zài)軸套與大端蓋間(jiān)加了一層約1mm厚的絕緣膜墊片,並對軸承套的固(gù)定螺栓加絕緣套管及絕緣(yuán)墊片。更換軸承後又再(zài)次投入運行,約15天後(hòu),電機溫度、聲音、振動迅速出現異常,於是進行第3次檢修。
  2.電機軸承燒損原因分析及故障排除(chú)
  電機連續(xù)出現(xiàn)3次同樣的故(gù)障現象,決定在第3次(cì)檢修前首(shǒu)先對其軸電壓進行測試,再解體檢修。
  2.1電(diàn)機軸電壓(yā)及軸電流測試
  測量軸電壓的接線[1],如圖1所(suǒ)示,電機運轉(zhuǎn)時,用交流電壓表(高內阻)測量電機軸的兩端軸電壓U1,然(rán)後將電機負荷側(非絕緣端)軸與軸承座短路(lù),確保接(jiē)觸良好,測量非負荷側(絕緣端)軸承座對地電壓U2,若(ruò)U2≈U1,說明防軸(zhóu)電流的絕(jué)緣(yuán)墊絕(jué)緣良好,若U2/U1<0.9,說(shuō)明(míng)絕緣墊(diàn)絕緣不良,若U2>U1,表明測量不準,應重新(xīn)測試。
  檢修前測量為:
  U1=0.88V,U2=0.16V,U2/U1=18%,遠小於90%。
  表明電機防軸電流(liú)的絕緣很低。
  從損壞的軸承內套看,其軌道上(shàng)都(dōu)存在大量麻點。仔細觀察,發現這些麻點都是由放(fàng)電產生。引起(qǐ)放電的原因是電機(jī)轉子存在較大軸電壓,在此電壓下電機產(chǎn)生嚴重的(de)軸電流,電流通過轉子和軸承時發生放電現象,使軸承內套產生麻點。麻點又使軸承(chéng)與轉子間的摩擦阻(zǔ)力加大,軸承溫(wēn)度迅速上升。溫度升高造成了軸承盒與軸承外套(tào)配合出現問題,引起軸承與軸承外套相對運動(dòng)並磨損軸承盒外蓋和內套;同時(shí)也使得軸承溫度繼續升高。由(yóu)於磨損嚴重,電機驅動端軸承出現位移,造成轉子驅動端與(yǔ)非驅動端不同心,軸承徑向受力不(bú)均,致使軸承滾柱與(yǔ)內套磨出劃痕。在次(cì)檢修時,由於軸承磨損非常嚴重,電機振動明顯,機械劃傷的痕(hén)跡掩蓋了大部(bù)分放電麻點,再加(jiā)上軸電流在(zài)電機軸(zhóu)承上引起的燒損事故較少,從而使檢修人員忽略了軸電流的存在。第二次檢修時,雖然分析原因時提到軸電流,也進行了相應的處理,但沒有引起足夠重視,沒有徹底(dǐ)消除軸電流,從(cóng)而導致第(dì)三次軸承損壞。通過以上測量、分析,確定了三次軸承損壞故障均由軸電流引起。
  2.2故障排除
  首先測量定、轉子之間氣隙,發現轉子偏心嚴重,Z大、Z小氣隙分別為2.0,1.0mm。
  然後,先(xiān)拆卸(xiè)負荷端端蓋,將軸懸空使其不與轉子鐵芯接觸,測量非負荷端軸承(chéng)座對(duì)地(機殼)之間的絕緣為0,當拆卸掉軸承座與大蓋連接的6顆螺栓後,再測試其絕緣為(wéi)0.5MΩ。檢查這6顆連接螺栓(shuān)的螺杆非(fēi)螺(luó)紋段全部有絕緣套管,但絕緣套管長度不夠且轉(zhuǎn)子偏心嚴重,使得螺杆有一(yī)小部分(fèn)與電機端蓋直接接觸,使防軸(zhóu)電流的絕緣墊被短接沒有起到絕緣作用。同時,由於定轉子之間的氣隙不均(jun1)勻使得軸電壓升高。因此,電機產生軸電流很快出現故障。
  Z後,更換緣套管和軸承進行回(huí)裝並重(chóng)新調整定、轉子之間的氣隙,先加380V的低壓進行空載試運轉,測試非負荷端軸承與軸之間的(de)絕緣為0.5MΩ,需注意的是電(diàn)機剛裝後(hòu),由於負荷端沒有絕緣(yuán)墊,這(zhè)時測試其絕(jué)緣仍為(wéi)0,隻有在運(yùn)行時,兩端軸與軸承間形成(chéng)了油膜,油膜起到了(le)一定的絕緣作用,才能測出其絕緣。第2次搶修時,雖(suī)然在端蓋與機殼間加(jiā)了1mm厚的絕緣膜墊片(piàn),端蓋螺(luó)栓也采取了絕緣措施,但由於絕緣套管長度不夠使得絕緣膜墊片沒有起到絕緣(yuán)作(zuò)用。
  2.3運行測試
  電機現場就位帶載運(yùn)轉(zhuǎn)後,再接(jiē)照圖1接線方法對電機軸電壓進行測試,測試結果為:U1=1.25V,U2=1.16V,U2/U1=92.8%>90%。這已表明防軸電流的絕緣墊絕緣比較好,同時測(cè)試軸承座對地絕緣為0.5MΩ,根據電機原始資料其值大於0.1MΩ即可滿足防軸電流要求(qiú)。
  3.產生軸電流的原因及危害[2]
  電動(dòng)機軸電(diàn)壓(yā)延軸向產生,當電動機轉軸、軸承、定子基座或輔助(zhù)裝置與大地構成了閉合回路,在電動機中就會有軸電流產生。軸電流是軸電壓通過電(diàn)動機軸(zhóu)、軸承、定(dìng)子機座或輔助裝置(zhì)構成閉合回路產生的。電動機軸電壓是其兩軸承或電動機轉軸與軸承間所產生的電壓,其產生原因有以下幾種(zhǒng)。
  3.1電機轉(zhuǎn)軸本身帶磁或定子磁場不平衡產生軸電壓
  電動機是在正弦交變的電壓下運行的,電動機轉子是(shì)在正弦交(jiāo)變的磁場中運行。電(diàn)動機由於扇形衝片(piàn)與極對數關係不正確(què),矽鋼片鐵芯材料的方(fāng)向性等疊裝(zhuāng)因素,鐵芯槽、通(tōng)風孔等存在產生的剩(shèng)餘磁通(tōng),使磁路中產生不平衡的磁阻,電動機中便產生(shēng)與軸相交鏈的交(jiāo)變磁通,在軸的兩端感應(yīng)出軸電壓。該電壓是沿軸向產生(shēng)的,如(rú)果與軸兩側的軸承直接接觸形成閉合回路,將有軸電流產生。
  3.2逆變電源供電運行產生軸電壓
  電動機采用逆變電源供電運行時,由於電源(yuán)電壓含有(yǒu)較(jiào)高次的諧波分量,在電壓脈衝分量的作(zuò)用下,定子繞組線(xiàn)圈端部、接線部分及轉軸之間(jiān)產生電磁感應,使轉軸的電位發生變(biàn)化,從而產(chǎn)生軸電壓。
  3.3靜電感應產生軸電壓
  在電動機運行的現場周圍有較多的高壓設備,在強電場的作用下,在轉軸的(de)兩端感應出軸電壓。
  3.4外部電(diàn)源的介入產生軸電(diàn)壓(yā)
  由於運行現場接線比較繁雜,尤其大型電動(dòng)機的保護(hù),測量元(yuán)件接線較多,隻要接線頭搭接在轉軸上,就會產生軸電壓。
  雖然電機因各種(zhǒng)原因產生的軸電壓很低,隻有0.5~2V左右,但因電流回路阻抗很小(xiǎo),所以將有很大軸電流產生,對電機產生很大的危害,如果長期存在軸電流(liú),軸承小蓋及軸承盒磨損非常嚴重,電動(dòng)機運(yùn)行噪聲大,振動很大,Z後導致軸承燒損,嚴重時足以把軸頸(jǐng)和軸瓦燒壞。
  4.軸電流燒傷軸承的特征
  有時軸電流作用在電機軸承上引起軸承燒損的事故不(bú)會引起人(rén)們(men)的注(zhù)意。在發生軸承燒損事故(gù)時,往往隻注意從機(jī)械配(pèi)合(hé)方麵考慮。更換新軸承後,因(yīn)為電機的軸電流並沒有消除,又(yòu)引起軸承燒損事故,造成不必要(yào)的損(sǔn)失。
  正常情況下,轉軸與軸承間有潤(rùn)滑油膜的存在,起到絕緣(yuán)的作用。對於較低的軸電壓,這層潤滑油膜仍能保護其絕緣性能,不會產生軸(zhóu)電流。但是當軸電壓增加到(dào)一(yī)定數值時,尤其在電動機啟動時,軸承內的潤滑油膜(mó)還未穩定形成(chéng),軸電壓將擊穿油膜而放電(diàn),構成回路,軸電流將從(cóng)軸承和(hé)轉軸(zhóu)的金屬接觸點(diǎn)通(tōng)過,由於該金(jīn)屬接觸點很小,所以這些點的電流密度大,在瞬間產生高溫,使軸承(chéng)局(jú)部燒熔(róng),被燒熔的軸承合金在碾壓力(lì)的作用(yòng)下飛濺,於是在軸承內(nèi)表麵(miàn)上燒出小凹坑。一般由於轉軸硬度及機械強度比軸承燒熔合金的高,通常表現出來的症狀是軸承內(nèi)表麵被壓出條狀(zhuàng)電弧傷痕。見下圖2。這是軸電流對滾(gǔn)動軸承破壞的共同特征。同時其表(biǎo)麵還伴有麻點、傷痕,有的甚至還有裂紋出現。同時,電機軸承溫度上升很快,並伴有潤滑油脂流出。
  造成條狀電弧傷痕的燒痕是由於滾柱或滾珠在軸承圈的跑(pǎo)道上滾動和輾壓跑道時,在輾(niǎn)壓接觸地方(fāng),接觸電阻很小,並將潤滑脂擠(jǐ)向兩側,當滾(gǔn)動體將要離開原位置時,產(chǎn)生小間隙,這時會有放電現象產生,類似(sì)於電火花作用和影響,將跑道(dào)表麵燒成線條狀痕(hén)跡。線條的個數與軸(zhóu)電流(liú)頻率、電機(jī)轉速和軸承內狀況有關。當後(hòu)來的滾動體繼續向前轉動時,因輾壓使燒痕壓平、壓光,所以跑(pǎo)道表麵會出現光亮。
  5.改進措施
  軸(zhóu)電壓(yā)是伴隨設(shè)備的設計、製造、安裝、運行而產生的,對於我(wǒ)們來說一般無法避免。但軸電壓造成的危害必須具備兩個條件:一是軸電壓存在;二是軸承的絕緣破壞(huài),給軸電流提供通(tōng)道,兩者缺(quē)一不可。當(dāng)電機出現軸電流後,必須采取措施將(jiāng)其消除。具體方法如下:
  (1)在軸端安裝(zhuāng)接地碳刷,以降低軸電位,使接地碳刷可靠接地,並且(qiě)與轉(zhuǎn)軸可靠接觸(chù),保(bǎo)證轉軸電位為零電位(wèi),以此(cǐ)消除(chú)軸電(diàn)流。
  (2)對電機軸承絕(jué)緣,將電機一(yī)端(一般在(zài)非驅動(dòng)端(duān))的(de)滾動軸承(chéng)與其端蓋絕緣,為此要在軸承套與端蓋接(jiē)觸麵(miàn)加絕緣圈,並對軸承套的固定螺栓加絕(jué)緣套管(guǎn)及絕緣墊(diàn)片進行絕緣,然後用兆歐表測量其絕緣(yuán)情況,絕緣不得低於(yú)0.5MΩ,以確保完成隔斷軸電流的(de)通路。
  (3)為了避免其他電動機附件導線絕緣破(pò)損造成的軸電流,往往要求檢修運行人員細致檢查並加(jiā)強導線或墊片絕緣,以消除不必要的軸電流隱患。
  一般通過以上處理,大多電動(dòng)機的軸電流微乎(hū)其微,已對電動(dòng)機構不成實質上危害。現場實踐證明,經上述方(fāng)式處理後實際使用壽(shòu)命可(kě)由(yóu)原幾(jǐ)十個小時提高到上萬小時,效果比較明顯,尤其對高(gāo)壓(yā)電動機軸電流的防範效果好,對安全生產具有積極作用。
  6.經驗總結
  電機消除軸電流後運行至今兩年多了,目前運行情況良好,電流(liú)、聲音、振動、溫度都很正常,取得了(le)較好的經濟效益。通過這起電機故障排除和原因分析(xī),提示檢修工作務必細心,特(tè)別是檢修大電機時一定要注意軸電流問題,需做好以下工作:了解電機(jī)防軸電流的結構,檢查防軸電流的絕(jué)緣墊以及絕緣(yuán)螺栓(shuān)套管、墊圈等情況,不能隨意更(gèng)換其中的元件;調(diào)整好電機定、轉(zhuǎn)子之間的氣隙,盡量使定、轉子的磁中心重合;必要(yào)時進行軸電壓(yā)測(cè)試,以檢查防軸電(diàn)流絕緣墊的絕(jué)緣情況,及早發現問題(tí)及早處理。
  參考文(wén)獻:
  [1]西(xī)南電業管理局試驗研究所高(gāo)壓電氣設備試驗(yàn)方(fāng)法北京:利電力出版社,1993.6.
  [2]劉斌,趙齊:淺談電動機(jī)軸電流(liú)產(chǎn)生的原因及防範[J]江蘇(sū)水利2007年(10).
來源:《科學時代》2013年6期
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