王(wáng)勤福 龔承朝 楊永俊(jun4)
(寶鋼集團韶鋼煉鐵廠燒結分廠,廣東韶關 512123)
【摘 要】燒結機係統中滑道是台車運(yùn)行的必備設備,滑道的潤滑情況直接影響(xiǎng)到台車的正常運行(háng)。通過分析、總結燒結(jié)機潤滑油脂加油過程中存在的問題,對設備、工藝進行改造等措施,避(bì)免潤滑不到位導致台車密封裝置和滑道相互磨損,減少漏(lòu)風率,降低設備故障率,保證生產。
【關(guān)鍵詞】潤滑脂;滑道;遊板;磨損;改造;生產
1 前言
韶(sháo)鋼有4#、5#、6#燒結機,其中4#燒結機(jī)是108平方米燒結機,5#、6#燒結機均為360平方米燒結機,燒結機滑道係統使用(yòng)“天津長城協同(tóng)油脂有限公司”生產的高(gāo)溫油脂,運用中冶華潤(rùn)的控製係統采用(yòng)集中幹油潤滑進行自動控製加油(yóu)。燒結機滑道由一段段滑(huá)板連接而成,台車密封裝置的底部遊板(bǎn)依靠彈簧的彈力緊貼滑道,隨著頭部星輪的驅動推動台車在滑道上滑行前(qián)進,通(tōng)過控製係統設定時間和(hé)周期,滑(huá)道上每個滑板有2到3個油孔點,這(zhè)些點從頭到尾依次輪流出(chū)油,滑板油孔出油(yóu)後與遊板之間形成油膜,使滑道得到潤滑和密封。
2 滑道潤滑目前(qián)存(cún)在的問題
4#燒結機整麵有90部台車月均油耗50桶,主要是分析5#、6#燒結機滑道(dào)存在的問(wèn)題。在韶(sháo)鋼5#、6#燒結機的生產過(guò)程中,台車在從頭到(dào)尾的行進(jìn)過程中,共有147部台車,滑道較長,現場測溫台車滑道的環境溫度≤200℃,考慮到點火溫(wēn)度在1200度左右(yòu)給周圍造成(chéng)熱輻射和機尾單輥倒料處溫度達到400-500度,滑道的極限溫(wēn)度可(kě)能達到300度。對潤滑油的耐高溫要求較高,通過對5#、6#燒結機的滑道現場檢查,發現滑道油脂滴(dī)落明顯或堆積,油脂明顯偏稀,油(yóu)膜不足。
滑道滑(huá)板(bǎn)通(tōng)過螺栓緊固在固(gù)定支架上,台(tái)車不停的向前移動,在實際生產(chǎn)過(guò)程中,較長的滑道不能保證每處的滑板均(jun1)勻受力,而承載力主要來自台車,一部台車加滿物料在17t左右(yòu),所以滑動摩(mó)擦力較大,會造成不同位置不同滑道(dào)的不(bú)同程度磨損,同時對不同台車的遊板有不同程度的磨損。同時當現場因各種原因導致(zhì)潤滑不良(liáng),潤滑(huá)的問題長時間沒有(yǒu)解決或者改善時,此時油膜逐漸缺失甚至失去(qù)效(xiào)果時,會導致滑道與遊(yóu)板之間的摩擦(cā)力進一步增(zēng)加,6燒曾經發生過因摩擦力過大導致整麵滑(huá)板錯(cuò)位移動,1#-19#風箱位置的連接螺絲剪短的嚴重設備事故。同時滑板潤滑不良,會導(dǎo)致台車遊板在(zài)此處磨損加大,會(huì)造(zào)成漏風(fēng),漏風又反過來影響潤滑密封,惡性循(xún)環,直接影響燒結機燒結礦(kuàng)的產質量。
3 滑道潤滑改造
3.1對潤滑(huá)油油脂的改造
“天津長城協同油脂有限公司”生產的高溫油脂“燒結機潤滑脂/SJ-1001#”,屬於專用高溫油脂,專用於(yú)燒結機(jī)台(tái)車滑道潤滑。根據現場檢查,發現現場滑(huá)道兩邊出現(xiàn)油液滴落和堆積(jī),說明油脂耐高溫(wēn)性(xìng)不行(háng)。取樣對其進行燃燒,燃燒過程(chéng)中油液滴(dī)落,燃燒完成後用手(shǒu)粗磨剩餘物有小小的顆(kē)粒狀,這些小顆粒(lì)直接加大(dà)了滑道與遊板之(zhī)間的摩擦力,還直(zhí)接加大造成了滑(huá)道與遊(yóu)板的磨損程度。廠家過來以後,取樣(yàng)化驗,對油脂基礎(chǔ)性能進行分析,應我們的要求對基礎油與添加劑的比例適當調整(zhěng),改善油脂的錐入度與滴點,滿足生產(chǎn)要求(qiú)。
3.2對潤滑係統控(kòng)製的改造
5#燒結機滑(huá)道潤滑(huá)單點244個,Z初設計燒結機滑道潤滑打油周期為180分鍾(zhōng),即一個打油點此(cǐ)次打完油後下次(cì)打油的間隔時間,打油時長2秒,每天至少(shǎo)消耗4.5桶,同時由於(yú)油液偏稀(xī),燒(shāo)結(jié)機滑道又屬於高溫潤滑(huá),現場黃油(yóu)在滑(huá)道(dào)邊上溢(yì)流,於是先把周期(qī)調到200分鍾(zhōng),多次摸索後,Z後定在260分鍾,而且調開台車觀察,在打油時(shí)長2秒發現黃(huáng)油從油(yóu)嘴跑出的量偏大,又把打油時長縮短到Z低限1秒,所以(yǐ)現在五燒燒結機潤滑的情況是打油周期(qī)260分鍾,打油時(shí)長1秒,現場存在滑道邊稍微溢流,實際消耗每天3.5桶。
6#燒結機滑道潤滑(huá)單點288個,Z初設計燒結機滑道潤(rùn)滑打油周期為60分鍾,打油時長3秒,每天消耗接近4桶,對6燒的燒結機滑道潤滑管(guǎn)道線路重新設計鋪設(shè)以後,經(jīng)過多次摸索實驗在把打(dǎ)油周期調整為90分鍾、時長3秒後,每天消耗也是維持在3.0桶左右。
3.3對現場的滑道進行(háng)校正
利用中修的機會,把燒結機滑道滑板全部重新進行檢修處理,損壞嚴重的直接更換,可以利用的打磨(mó)校正,首先保證單邊滑道從(cóng)頭到尾的連(lián)續性與平整性(xìng),由於(yú)滑道有一塊塊的滑板連接而成,兩塊滑板之間的連接必須平整,台車正常生產從西往東運行(háng),但有需要時也會倒行,現場要求維修(xiū)人員前後打(dǎ)磨,至少前後有一個緩衝坡段。單邊標定完成(chéng)後,對(duì)南邊兩邊的滑道高(gāo)度進行校正,控製在(zài)1mm以內。
3.4加強生產工藝控製
在生產過程(chéng)中,燒結機台車機速一般(bān)在0-2.5m/min,機速的不斷變化對滑道的(de)摩擦也會產生很大的影響,尤其是在慢(màn)速變速的情況下,摩擦力相對增大。通過工藝控製,把機速(sù)穩(wěn)定控製2.0m/min左右,使摩擦力盡可(kě)能穩定下來,減小對台車(chē)遊板滑板的磨損。
3.5加強崗(gǎng)位巡檢
由於遊板與滑板之間或多或少的(de)摩擦,兩者之間(jiān)相互磨損,在磨損到一(yī)定程度以後兩者之間的油膜在抽風的影響作(zuò)用(yòng)下會有一定的缺(quē)失(shī),這是崗(gǎng)位巡檢就必須及(jí)時(shí)發現,讓台車及時下線重新(xīn)維修更換磨損嚴重的遊板,保證密封性保證油膜的存在。
4 改造後(hòu)效果
(1)降(jiàng)低了黃油費用。黃油的消耗量能夠(gòu)穩定下來(lái)。改造後(hòu),加上4#燒結機的消耗(hào)量後黃油量(liàng)固定下來,每月消耗340桶降低到280桶,按照油脂價格(gé)15元每公斤(jīn),一(yī)桶黃油17公斤,就是255元,當月節(jiē)約黃(huáng)油60桶,即節(jiē)約60×255=15300(元)。
(2)油(yóu)脂質量得到改善。廠家對配方進(jìn)行升級改造後,滑道上油液(yè)溢流現象(xiàng)得到改善,一是保證的滑道潤滑,二是減輕了崗位員工(gōng)清理積油工作量。
(3)提高了設備穩定(dìng)率。通過改造,保證(zhèng)了滑道與遊板之間的油膜,減少了兩(liǎng)者之間的摩擦力(lì),使台車遊板與滑板的磨損大幅減(jiǎn)少,降低了因磨損嚴重停機更換台車的次數,提高了(le)設(shè)備作業率。
(4)節(jiē)約備件(jiàn)成本。台車遊板消耗與(yǔ)滑道(dào)滑(huá)板消耗減(jiǎn)少,能保證在一個年修周期內不出大的問(wèn)題,效果明顯。
(5)減少漏風率。燒結機(jī)滑道密封漏風是構成燒結機總漏風率(lǜ)的(de)主要因素,此次改造保證滑道與(yǔ)遊板之間的潤滑密封,減少漏風,有風就有生產,為(wéi)燒結機正常生產創造了條件。
5 結(jié)束語
通過對滑(huá)道潤滑(huá)係統的改造,提高了設備穩定率,延(yán)長了(le)機械備件的使用(yòng)壽命(mìng),降低了備件費用,減輕了工人工作量。避免滑道滑板螺絲剪短的惡劣設備事故,尤其是減少了漏風率,為燒結機的穩產高(gāo)產打下了良好的基礎(chǔ)。
來源:《科學與(yǔ)財(cái)富》2015年第12期(qī)