羅茨風機軸承溫度高跳閘原因分析及處理措施

2016-05-09

康寧
(大唐科(kē)技產業集團有限公司,河南信陽 494000)
  摘 要:文章分析並解決了大唐科技產業集團有限公(gōng)司信陽項目部羅茨風機在運行中電流高前軸承溫度高的問(wèn)題,通過檢查疏通羅茨(cí)風機(jī)出口管線係統,對溫度高前軸承進行重新選(xuǎn)型,徹底(dǐ)解決了(le)羅茨(cí)風機長期存在的問題。
  關鍵詞(cí):羅(luó)茨(cí)風機;軸承溫度高;電流高;濕法脫硫;火(huǒ)電廠
  羅茨風(fēng)機是一種容積式(shì)壓縮風(fēng)機,其核(hé)心(xīn)部(bù)件為(wéi)包括主、從動軸,葉輪和齒輪的轉(zhuǎn)子係統。因其具有結構簡單、風機內腔不需要潤滑油、運轉平穩等優點已被廣泛應用於石(shí)化、電力、冶煉、食品和(hé)汙水處理等諸多領域。羅茨風(fēng)機是電廠濕法脫硫(liú)工藝的關鍵設備之一,火電廠鍋爐係(xì)統采用石灰石-石膏濕法脫硫方式時(shí),大多采用羅茨風機為吸收塔鼓入足量空氣,用以氧化吸收塔漿液內亞硫酸鈣,促使其生成易於後(hòu)處理(lǐ)的二(èr)水硫酸鈣。羅茨風機運行的穩定性直接影響脫硫係統的正常運行以及環保達(dá)標排放(fàng)。大唐科技產業集團有限公司信陽項(xiàng)目部(bù)#4脫硫係統采用長沙鼓風機廠生產的三葉式羅茨風機,型號為ASF300,額定電流為49.4A,軸承在線監測跳閘設定溫度為(wéi)98℃,實際運行中羅茨風機電流為43A,高於其長期正常運行值(30~32A)。冬季時室溫較低,羅茨風機(jī)運(yùn)行狀況良好(室溫5℃時(shí),羅茨風機前軸承在80℃左右),而到了夏季,當(dāng)室溫達到30℃以上時,羅茨風機前軸承隨著室溫上升超過設定跳閘溫度。為避免跳(tiào)閘,機組(zǔ)人員在機殼上加裝噴淋水降溫作為應急處(chù)理措施,但運(yùn)行中衛生(shēng)狀況較差(chà),沒有從(cóng)根本上解決問題。
  1 解體檢查
  為了從根本上(shàng)解(jiě)決羅茨風機電流高軸承高溫問題,我們對(duì)其進行(háng)了(le)解體檢查,解體檢查前,我們從風機(jī)本身查找原因(yīn),推(tuī)測可能有以下四種(zhǒng)可(kě)能:(1)風機內部間隙發生變化,葉輪可能與牆板有輕微的(de)摩擦,導致風機出力大、電流高,摩擦生成(chéng)的熱量傳遞至軸承處,導致軸承發熱;(2)軸承自身出(chū)現了問題;(3)軸承與軸(zhóu)以及軸承室的配合出現了較大的間隙配合導致發熱嚴重;(4)軸承室中潤滑油質量較差,無法在軸承高速運行中形成油膜,軸承滾子出現輕微(wēi)幹摩擦導(dǎo)致發熱嚴重。
  解體後與推測對比如下(xià):(1)風機內(nèi)部間(jiān)隙(xì)相(xiàng)對於上次檢修後發(fā)生了變化,主動葉輪和前牆板間隙(xì)為0.30mm,小於0.40~0.60mm的裝配要求,前牆板上存(cún)在輕微摩擦痕跡,存在導致軸承(chéng)發熱的可能;(2)解體後的軸承質(zhì)量較好,未(wèi)發現滾子(zǐ)和滾道磨損現象(xiàng),保持架完(wán)好無磨損,排除軸承自身問題原因;(3)軸與軸承內圈配合部位存在嚴(yán)重磨損現象,軸與軸承內圈已(yǐ)成為間隙較大的間隙配合,存在發熱的可能性;(4)軸承(chéng)室中的油(yóu)位較高,將油脂放(fàng)出檢查時發(fā)現油脂顏色較黑,判斷為軸(zhóu)承長期溫度較高(gāo),油脂(zhī)在高溫下易變質,變質(zhì)後的油脂潤滑性能下降,能進一(yī)步引起軸承發熱,形成惡性循(xún)環。對風機葉輪檢查後發現葉輪(lún)狀態良好,未有磨損的痕跡,考慮到(dào)未(wèi)有動平衡機,因(yīn)條件受限,未對其進行動平衡試驗即回裝;對風機齒輪檢查後發現齒輪原材質為20CrMnTi合金鋼,材質較好,在(zài)使用中齒輪未發生磨損以及斷齒現象,未對齒輪進行調(diào)整;軸承室油箱內每個軸承處均有一(yī)個甩油盤,固定在葉輪(lún)末端,隨著(zhe)軸一起旋轉將油甩至軸承上,讓軸承充分潤滑,有兩個(gè)甩油盤發生損壞,采用3mm厚鋼板按照原(yuán)來(lái)甩油盤尺寸重新製作兩個甩油盤;檢查風機(jī)軸承鎖緊螺母止退鎖片,發現已經多次使(shǐ)用,鎖(suǒ)片已經失效,無法起到防止鎖(suǒ)緊螺母鬆脫的功效,為防止(zhǐ)運行(háng)中軸承鎖緊螺母鬆(sōng)脫,更換全部失效止退縮片(piàn);檢查軸承室油箱殼體冷卻水管路內(nèi)較(jiào)多水(shuǐ)鏽,對其震打後注入稀草酸溶(róng)液,待其充分反應(yīng)後,將草酸倒掉,重新注入清水(shuǐ),清洗幹淨,保證冷卻水環路的暢通。
  2 初步處理
  2.1處理(lǐ)方案
  對軸磨損處進行噴(pēn)塗處理,噴塗後軸承內圈(quān)與軸為0.02mm緊力的緊配(pèi)合,軸承雖然無損壞,但從長期(qī)運行方麵考慮,仍然更換了FAG廠家C0間隙22224軸(zhóu)承兩套,NU324軸承兩套,軸承室內部(bù)油脂(zhī)進行了重新(xīn)更換,軸承箱骨架油封在經受長期(qī)高溫後,存在老化現象(xiàng),全部更換為(wéi)氟橡膠(jiāo)材質,保證運行(háng)中不發生潤滑油滲漏,羅茨風機內部間隙進行(háng)了重新調整,測量部(bù)位(wèi)如圖1,a1是從動輪葉(yè)輪與前牆板間隙,a2是主動輪葉輪與(yǔ)前牆板間隙,b1是(shì)從動輪葉輪與後牆(qiáng)板間隙,b2是主動輪葉輪與(yǔ)後(hòu)牆板間隙,c1是主動輪葉(yè)輪與殼(ké)體間隙,c2是從(cóng)動輪葉輪與殼體間隙,d1是主動輪為動力輪時葉輪(lún)之間間隙,d2是從動(dòng)輪為動力(lì)輪時葉(yè)輪之間間隙,調整後參數見表1,符(fú)合羅茨風機出廠使用說明(míng)書要(yào)求(qiú)標準。
  d1:主動輪為動力輪時(shí)的測量值;d2:從動輪(lún)為動力輪時的測(cè)量值。羅茨風機(jī)裝配完畢後,我們(men)對(duì)風機(jī)進行中心找正(zhèng),考慮(lǜ)到風機(jī)運行中葉輪及軸(zhóu)溫度較高,風機(jī)熱膨脹相對於電機要大,風機較之於電機要略低,同時為上張口,兼顧到電機的轉速為980r/min,找(zhǎo)正(zhèng)結果需要將徑向與軸向誤差(chà)控製在0.10mm內,本次(cì)中心找正百分表(biǎo)架裝(zhuāng)在羅(luó)茨風機(jī)上,Z終找正結果:風(fēng)機較之於電機(jī)徑向偏差為0.05mm,風機低於電機,軸向誤差為0.07mm,為上張口,符合找正要求。
  2.2試運結果
  對風機進行送(sòng)電試運行,在運行中風機的電(diàn)流和前軸承溫度曲線(xiàn)如圖2。室溫為(wéi)20℃情況下(xià),風機前軸承溫度上升較快,電流(liú)仍然較大,未等前軸承溫度上升至跳閘溫度(dù)98℃時,及時(shí)安排風(fēng)機進(jìn)行停運。風機在本次檢修後與檢修前相差不大,檢修中(zhōng)所做調整未起到明顯效果。
  3 再次處理
  3.1製定檢修方案
  由於在初步檢修中未查找到風機運行中存在問題的根本原因,計劃從如下兩方麵考(kǎo)慮:(1)風機(jī)前軸承為22224軸承兩套,本次安裝軸承遊隙為C0係列(liè),考慮(lǜ)到前軸承發熱嚴重,將兩套前軸承更換為遊隙為C3係列的FAG軸承;(2)風機內部間隙(xì)正常情況下,風機前軸承溫度以及電流依(yī)然高,對風機進出口管線進(jìn)行排查,羅茨風機出入口管線有可能堵塞或者出(chū)口門存在不能全開的現象,若出(chū)口管線堵塞將導致風機出力壓力增大,出(chū)口溫度高,進而導(dǎo)致電流高,軸承溫度高。
  3.2處理(lǐ)過程
  羅茨風機出口母(mǔ)管後分為四根支管進入脫硫吸收塔(tǎ)內,因出口風(fēng)溫(wēn)度較高,在風機出口每(měi)根支管上加裝氧化風減濕水,在對每根支管進行拆開檢查時,發現分叉處堵(dǔ)塞較多垢狀物,其中(zhōng)一根支管已經接(jiē)近於完全堵死,將管(guǎn)道內堵塞物清理(lǐ)幹淨,同時將垢狀物進行化驗,其中亞硫(liú)酸(suān)鈣成分為(wéi)0.7%,二(èr)水硫酸鈣成分為8.38%,其餘成分為(wéi)碳酸鈣與碳酸鎂(měi),排除了(le)脫硫(liú)吸收塔內硫酸鈣漿液倒吸至出口風管道內的可能,此處所結垢狀物大多為(wéi)加濕水受熱後析出的水垢。脫(tuō)硫係統用水有兩(liǎng)路來源:一路是廠內循環工藝水;一路是從水源地來的單向(xiàng)工業水。工藝水在不斷循環過程(chéng)中,水中離子(zǐ)濃度偏高(gāo),水中(zhōng)碳酸氫根離子在受到氧化風機出口管道高於70℃的風溫作用下,加速轉化成碳酸(suān)根離子(zǐ),結垢板結,堵塞管道。本次檢修對氧化風機出(chū)口管線加濕水進行(háng)改造,將原取自工藝水的(de)加濕水改為從工業水取水,提高水質,同時也對減溫加濕水霧化噴(pēn)嘴進行更換,從空心錐型噴嘴更換(huàn)為(wéi)螺旋錐(zhuī)型(xíng),將噴出水霧更(gèng)好地霧(wù)化,減小霧化後霧滴的直徑,增大了霧(wù)滴與熱空氣(qì)反應麵積(jī),能夠更好地起到(dào)降溫作用的同(tóng)時也能減少(shǎo)水垢(gòu)的生成。將風機前軸承(chéng)更換為遊隙為C3係列的22224軸(zhóu)承兩套,加大遊隙軸承,滾(gǔn)子與滾道間隙(xì)相對較大,在運行中受熱膨脹後,減小軸承(chéng)滾子和滾道的發熱量。風機內部間隙又重(chóng)新進(jìn)行了調整,調整後的(de)數據與上次調整後的數據相同(圖(tú)1及表1),回裝完(wán)畢後,進行找正,找(zhǎo)正後的數據為風機徑向低於電機0.05mm,軸向為上張口,誤差為0.06mm,符合找正要求。
  3.3試運行結果(guǒ)
  送電後,在室溫為25℃情況(kuàng)下,再次(cì)試運行,運行中數據曲線如圖3。
  第二次處理後,在室溫為(wéi)25℃情況下(xià),風機穩定運行中前軸承溫度不高於72℃,較之於原來下降大於20℃;電流(liú)也由原來的(de)43A左右下降至31A,下(xià)降12A左右,既保證了機組的穩定運行,同時也相(xiàng)對於檢修之前更節能經(jīng)濟。羅茨風機作為容積式風機(jī),羅茨風機的流(liú)量幾乎(hū)不隨壓力而變化,應盡(jìn)量避免風機(jī)出口管線堵塞(sāi)以及出口閥門不能(néng)全開等工作狀態,吸(xī)收塔液位每提高1m,氧化風機出口壓力(lì)增加10kPa左右,出口風溫升高10℃左右,至此已查找到本次羅(luó)茨(cí)風機前軸承溫度高電流高原因:風機出口管線堵塞導致出口壓力增加,風(fēng)機出力增大(dà),風機出力增大後電流隨(suí)之上(shàng)升,同時出(chū)口管線溫度(dù)升高(gāo)後高溫氣體將熱量傳至葉輪部(bù)位,葉輪將熱量通過傳動軸傳(chuán)至前軸承處;在對出口管線進行疏通後,一切(qiē)數(shù)據均恢複正常。
  4 結語
  羅(luó)茨風機(jī)在運行一個周期後停機檢查時,對風(fēng)機內部進行檢查是設備管理人員必不可少的一項工作,但對於風機進出口管線係統的檢查,大多處於疏於管理的狀態,容易導致管線內部結垢而未得到及時清理。通過提高(gāo)出口風溫減溫水水質以及(jí)霧化效果(guǒ),可(kě)以(yǐ)在一定程(chéng)度上(shàng)減少水垢生成;定期對出(chū)口管線進行檢查,保證出(chū)口(kǒu)管線的暢通,才能保證風機正常運行。
  參考文獻
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來源:《中國高新技術企業》2016年第2期(qī)
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