軋機(jī)進水、漏油的原因分析及防治措(cuò)施

2016-05-10

孫東勝
(河北宣(xuān)化(huà)鋼鐵有限責(zé)任公司檢修公司)
  摘 要:精軋、預精軋機進水是各高線廠(chǎng)非常重視的一個問題,也是一(yī)個非(fēi)常棘手的問題。油箱進水會汙染油液,使油品下降,隨冷卻水進(jìn)入油(yóu)液的贓物會堵塞濾芯。如果油液中進入大量的(de)水,輥箱內油膜壓力就會降低不易形成油膜(mó),軸承溫(wēn)度迅(xùn)速(sù)升高,很容(róng)易燒損,例如(rú):自我廠精軋機組投產以來,285輥箱就一直存在比(bǐ)較(jiào)嚴重(chóng)的漏水問題,嚴重(chóng)威脅精軋機組的正常運行,所以如(rú)何控製進水是當(dāng)前一個重要課題。同時我公司由哈爾(ěr)濱飛(fēi)機製造集團製造的預精(jīng)軋組(zǔ),裝機量四台,也投產以(yǐ)來在日常生產中相繼出現輥軸軸頭密封處漏油的現象,兩台水平軋機尤為嚴重,每天油箱液位都會因(yīn)漏油下降(jiàng)1-2個格,滑油由潤滑站供給,不但經濟損失較(jiào)大,而且加油工作量也加大(dà)了。
  關鍵詞:輥箱;密封;漏水、封(fēng)油
  一、前言(yán)
  精(jīng)軋機是高線生產線上的(de)核心(xīn)設備,但精軋機進水一直是各個(gè)高線廠的一個難題,軋機運轉速度(dù)十(shí)分高,大約為9000轉/分,油(yóu)品精度等級是個關鍵指標,如果進水,濾芯壓差變(biàn)大,將(jiāng)需頻繁更換濾芯,如果油品精度等級下降,油液汙染,將使維護(hù)費用大幅度增加,也加速了軋機的損壞(huài),因此如果進水不是控製的很好,將使軋(zhá)機運行和維護進入一個惡性循環。
  2001年三高線投產初期,就是由於對進水的(de)重視(shì)不夠,致使油(yóu)箱大量進水,油品下降,造成輥箱內油膜軸承都有(yǒu)了不同程度的損(sǔn)壞,汙(wū)物進入軸(zhóu)承與軸瓦的接觸麵,使接觸部位磨損出很深的溝槽,基本上2個月(yuè)報廢一套軸瓦軸承,每半個月就更換一次濾芯,每次增加費用6萬元(yuán)。
  二、分析進水原因及改進措施
  1、輥箱進(jìn)水的幾個原因分析及采取(qǔ)的相應措施
  軋機組是10個機架安裝在一(yī)個(gè)整體剛性底座上,由(yóu)一(yī)台電機帶(dài)動,主(zhǔ)電機(jī)增速機輸入軸的大齒輪帶動兩根輸出軸,再通過齒形聯軸器與兩根傳動軸相聯,分別驅(qū)動左右兩側(cè)軋機,而十個機架連在一(yī)起,大部分是浸在水裏,要(yào)尋找進水原因,首先應檢查輥環的冷卻水管,冷卻水管(guǎn)經過錐箱(xiāng),在與輥箱接合處,用一膠圈壓住,但有時水壓高達0.6Mpa,高壓下冷卻水會從結合處漏入錐箱。為了杜絕冷卻水進入輥箱,我(wǒ)們(men)改進冷卻水管水路,把輥箱(xiāng)與錐箱的孔封住,直接從麵板的側麵打開絲(sī)堵截,加工水管,使冷卻水不(bú)能經(jīng)過(guò)接(jiē)合麵處,通(tōng)過麵板直接冷卻(què)輥環境(jìng)汙染。所以這一環(huán)節進水得(dé)以控製,這個方法(fǎ)得到廠家認可並(bìng)在(zài)後來的(de)製造中(zhōng)進行了改造。
  如果通過步改造後輥箱內(nèi)還是有水,就再(zài)從(cóng)雙唇密封分析,雙唇密(mì)封安裝在一個骨架上,骨架裝在偏心套上(shàng),偏心套所在的軸上安裝有上下(xià)的滑環,雙唇密封與上下兩個滑環接觸,下滑環與(yǔ)密封接觸是為了擋住潤滑油,防(fáng)止潤滑油外漏,上滑環與密封接觸是防止輥箱進水,密封骨架又通過密封圈與密(mì)封板密封在一起,起到密(mì)封水的作(zuò)用,與水接觸且活動的地方,就是上麵這一(yī)些了,首先分(fèn)析密封骨(gǔ)架與密封板之間的接合,當把膠圈、骨架、密封板安裝在一起,發現(xiàn)由於膠圈細,在骨架(jià)槽內不能填得十分滿,有大約0.02mm的(de)間隙,這間隙也可能是一個進水(shuǐ)點,於是(shì)我們把原來的密封圈子加粗到直徑為0.3mm,使膠圈填滿於骨架中,通過我在較長的時間(jiān)內觀察、試驗、討論、研究,Z終決定(dìng):(1)將(jiāng)密封骨架的內圈尺寸(cùn)由原來的φ149.00+0.40mm改為149.00+010mm,直(zhí)徑縮小0.3mm,使密封骨架與雙唇密封不能相對轉動,降低(dī)了密封磨損,增加其防水性及壽命;(2)原圖紙規定的密封裝配(pèi)尺寸軸肩到凸處15.20+0.10mm並非Z佳尺寸,因為國產備件實際尺寸(cùn)達不到圖紙要求精度,且到軸肩處累積誤(wù)差較大,因此該尺寸應通過測量上、下滑(huá)環及密封骨架的實測尺寸來推算,這樣才能使雙唇密封位於兩滑(huá)環正中,起到上封水、下封油的目的。此改造經實施後(hòu),效果(guǒ)十分明顯,230機組輥箱漏水(shuǐ)情況有很大改善,對(duì)精軋機組的穩定運行提供(gòng)了保障。使用(yòng)後(hòu),精軋(zhá)潤滑站台(tái)票濾芯壽命由原來的5-6天(tiān)延長到20天以上(shàng),每次更(gèng)換15個,這樣以來每年節省630個濾芯,每個濾芯單價100元,則每年可節約費用63萬元。
  其次再來分析雙唇密封與滑環之間,我們通過在滑環上均勻塗上丹紅,安裝在轉動的軋輥軸上,來檢查雙(shuāng)唇上下著色是否均勻,Z終(zhōng)達到把(bǎ)骨架調整在中間位,使雙唇均勻著色的目的,通過改進以後,進水也有一定(dìng)減少,在精軋區基本上控製住進水(shuǐ),使精(jīng)軋與輥箱由2個月增至(zhì)6個月,油品由原(yuán)來的9級上升到7級,濾芯基本上2個月不用更(gèng)換,也不會出(chū)現0.1Mpa的壓差,使(shǐ)精軋機區設(shè)備得到一個穩定良好的運轉。
  輥箱(xiāng)進水還有一些其他不常見的原因例如:輥箱和錐箱的配合麵進水、熱電偶壓蓋處進水、拋油環未壓緊進水、輥箱體麵上兩個導向柱鬆動和固定螺栓的防水(shuǐ)墊片損壞滲(shèn)水、精軋機組稀油站的板式換熱(rè)器漏水等會導致輥箱進水。
  2、製作檢驗(yàn)設(shè)備對即(jí)將上線的輥(gǔn)箱的做進水檢驗
  為(wéi)了保證上線輥箱不進(jìn)水,我們對裝配好的(de)輥箱必須經過試水檢驗,確認合格後方可作為合格備件上線使用,檢驗設備(bèi)見圖1。從進(jìn)水口注入加有乳化液的水(加入乳化液是為避免輥箱鏽蝕),然後在下麵檢查(chá)輥箱是否(fǒu)漏水,若(ruò)有水滲出,則(zé)可從下麵直接觀察到是雙(shuāng)唇圈進水還是偏心盤或其他部位進水,再根(gēn)據上述方法進行分析解決(jué),直至漏水檢驗合(hé)格為止。
  要檢查輥箱在線使用過程中是否進(jìn)水,首先,可通過(guò)勤觀察油站內油箱(xiāng)水位的變化來確定。其次,必須確定是哪架軋機進水,這可利用每天換(huàn)輥換槽時間,停止精軋機的潤(rùn)滑供油來檢查。為方便(biàn)檢查,對精軋機錐(zhuī)箱的各架回油總管進(jìn)行改造,即在每架回油總管的Z低位接上一根較細的(de)金屬軟管,並在出口一端加上閥門,正常運轉時該閥關閉;如需對油品取樣,也可通(tōng)過此閥取樣。在停車停油檢查是否(fǒu)進水時,將此(cǐ)閥打開,精軋機的保(bǎo)護罩關閉,打開高壓冷卻水(此時精軋機禁止啟動(dòng)),即可檢(jiǎn)查接在每架總回油管上的金屬軟管(guǎn)是否有水流出。
  三(sān)、漏油(yóu)原因及改進措施
  預精軋輥箱為仿摩根五代產品,密封使用原進口雙唇密封,經我(wǒ)公司技術人員(yuán)對輥箱(xiāng)拆檢,分析發現漏油的原(yuán)因並非是密封質量和裝(zhuāng)配(pèi)尺寸問題,而是輥箱(xiāng)在設計上存在一定弊病:輥軸大端油膜軸承供油量大於設計在偏心套上(shàng)的回油孔的流量(liàng),造成在供油孔處潤滑油(帶(dài)壓0.3MP)外溢,發生泄漏現象,我公司(sī)的改(gǎi)進措施為:在偏心套大端油膜軸承(chéng)供油孔上方開一寬10mm槽,並在槽中(zhōng)打(dǎ)了三個傾斜45度、φ8mm的孔,與偏心套上的回油孔接通,使溢出的潤滑(huá)油沿槽流動並從孔中回油,有效的(de)避免了潤滑油的泄(xiè)漏問題。本次對輥箱偏心套的改造較為巧妙有效,在(zài)同行業中尚(shàng)未發現對其結構作如此改動。
  同時預精軋區也根據上述精軋機組的改進做了相應改(gǎi)動(dòng),但還是存在(zài)輥箱進水現象,通過進一步分析原因,發現(xiàn)密封的(de)尺寸同上、下拋油環之間的(de)尺寸不符合要求。密封在(zài)上、下拋油(yóu)環中間的壓縮量不夠,不能起到密封的作用(yòng)。於是將上、下拋油環的尺寸(cùn)磨去了0.5mm,這樣密封(fēng)在上、下拋油環中間(jiān)就有足夠的(de)壓縮量。形成良好的密封效果。同時又在(zài)下拋(pāo)油環的(de)下邊加一(yī)個0.5mm的墊,用以消除對上、下拋(pāo)油環磨去的量。通(tōng)過一(yī)係列改造(zào),使預精軋箱壽命提高到8-10個月,油品保證在7級以上,使輥箱在(zài)線時間可達10個月。
  我們通過對三高線輥箱進水、漏油原因的分析,采取了有效的預防措施,精軋機組輥箱(xiāng)和潤滑係統運(yùn)行狀況越來越好,大量進水的(de)現象基本(běn)能夠避免,有效地降低了油耗,減少了潤滑油泄漏對環境造成的汙(wū)染(rǎn)。對偶(ǒu)爾出現的進水情況,能及(jí)時發現並(bìng)在短時間內處理,大大降低了維護成本,為生產提供了有力保障,創造(zào)了一定的經濟效(xiào)益。
  四、結束語
  輥箱是生產線上軋(zhá)機區域重點設備,由於成本費用很高,因此維護好輥(gǔn)箱無論是在經濟價(jià)值(zhí)方麵,還是在勞動強度方麵都尤(yóu)為重要,所以我們的防(fáng)止輥箱進水、漏油(yóu)的措施在其他高線生產線上推廣意(yì)義重(chóng)大。
來源:《城市建(jiàn)設理論研究(電子版)》2014年6期
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