淺析YK係列磨齒機電主軸的維修

2016-06-24

王琳琳 劉宇飛
(齊(qí)重(chóng)數控裝備股份有限(xiàn)公(gōng)司,黑龍江齊齊哈爾(ěr) 161005)
  摘 要:本文(wén)分析了電主軸的(de)故障原因,並針對生產設備數控(kòng)磨齒機的電主軸故障進行(háng)了排查,總結了電主軸維修、保(bǎo)養(yǎng)和裝配的經驗和(hé)注意(yì)事項。
  關鍵詞:磨齒機;電主軸;維修
  1 概述
  隨著機械製造業(yè)的快速(sù)發展,電主軸越來越多地被應用到高速數控機(jī)床上,並成為影響機床(chuáng)精度的關鍵部(bù)件。但由於電機內置、結構緊湊、轉速高等特點,電主軸不可避免(miǎn)地會出現一些工作故障。近期(qī),YK7332、YK73125等磨齒機就頻繁出現了異常噪音、發熱、抱死等故障,嚴(yán)重(chóng)地影響了生產運行。為此,我們進行了電主軸(zhóu)故障診斷和維修的(de)嚐試。
  2 以(yǐ)YK73125磨齒機為例故障排查及維修(xiū)
  2.1故障表現
  (1)Z初表現為電(diàn)主軸過熱和(hé)輕微噪聲,初步診斷為(wéi)帶輪(lún)磨損產生傳遞(dì)蹩勁而更換傳動帶和(hé)帶輪(lún)。更(gèng)換帶、輪後,又產生異常噪聲和過熱。拆卸傳動帶和(hé)電主(zhǔ)軸後診查發(fā)現:傳動輪齒形及(jí)尺寸有誤,帶輪之間齧合角錯誤,力矩傳遞受(shòu)阻;主軸內軸承缺少潤滑。
  (2)更換帶輪、添加(jiā)軸承潤滑脂後,電主軸依然過熱,空載無噪音,工作抱(bào)死。
  2.2診查及分析
  (1)對電主軸進行空載運行檢查。對主軸傳動鏈和內部部件質量(liàng)、清潔度進行檢查(chá)。
  (2)對(duì)電主軸轉(zhuǎn)子和定子進行動平(píng)衡檢(jiǎn)查。
  (3)對電主軸冷卻係(xì)統、潤滑係統檢查。
  通過采取上述排查措施,診(zhěn)斷為:YK73125磨齒機故障的主要原因是冷卻不足和由(yóu)於裝配不當造成軸承研傷而引起的過熱。具體分析為:Z初(chū)電主軸過熱和輕微(wēi)噪聲的原因是軸承潤滑脂不足、內(nèi)部循環冷卻不足。但由於初次(cì)故障判(pàn)斷帶輪磨損不正確,更換自製的傳動輪加工尺寸和齒形不正確而導致帶輪無法正常傳動(dòng),加重了電主軸(zhóu)的故障問題,產生異常噪音。通過(guò)內外部檢查(chá),發現電主軸內部軸承潤滑脂(zhī)缺失。添加軸承潤滑脂後,由於原軸承疲勞磨損和裝配不當而產(chǎn)生的研傷,導致主軸運轉磨擦(cā)過大而溫度過熱、繼而(ér)抱死。為此,該電主軸必須進行修(xiū)複。
  2.3修複和保養
  YK73125磨齒機的電主軸轉速:15000r/min,功率:20KW(S6製,60%常載率)。結構如圖1:
  (1)取下冷卻管,將冷卻水腔中的殘存水分吹盡,拔下電氣插頭,從機座上卸下電主軸。
  (2)擰鬆螺釘,卸下後蓋(gài)18及帶密(mì)封圈噴嘴。
  (3)擰下螺釘,取出防塵罩1,搬手(shǒu)卡住主軸7,用兩腳搬手擰下螺帽2,擰(nǐng)鬆螺(luó)釘,卸出端蓋3。
  (4)從左(zuǒ)方壓推轉軸7,連同後軸承組件一起從座殼9中取出,取出彈簧。
  (5)拆去後壓蓋15,扳手卡住主軸7,用兩腳搬手擰下左旋螺帽17,然後抽取轉軸。
  (6)用彈簧鋼絲(sī)分別從前後軸承座中(zhōng)鉤出軸承及隔墊。
  (7)測(cè)量電主軸的徑向跳動及用手抬起的間隙量和軸向竄動量不大(dà)於0.005。
  (8)用專用工具拆卸電主軸,拆卸並仔細清洗各零部件(jiàn),測量轉子擺差(chà)及磨損情況,在配合(hé)麵處滴注少量潤滑油(yóu)。
  (9)測量電主軸套筒內孔(kǒng)和軸徑尺寸,選配軸承。保證每組軸承(chéng)外環直徑與套筒內孔間隙量0.004~0.008mm,軸承內環與主軸要保證0.002~0.005mm的間隙。清潔軸承。
  (10)局(jú)部電鍍修磨電主軸套筒內孔磨損處至要求。
  (11)將轉軸(zhóu)7穿到殼體9中並豎立。為(wéi)使軸7台階到位,在轉軸下方墊上相應厚(hòu)度的墊圈,將配對好的軸承與隔墊4、5依次推入軸承和座蓋6中,塗抹軸承潤滑(huá)脂KLUB-NBU15。
  (12)平放軸殼(ké),裝蓋3並用螺釘固緊,卡住軸7用兩腳搬手擰緊螺母2。
  (13)將一組螺旋彈簧對稱安放到座10的端孔中,將導套(tào)11套在座10上,座(zuò)10進油孔與後蓋18噴嘴(zuǐ)位置對應,並使第三排鋼球與軸承(chéng)座10前端對(duì)齊之後一並推入座殼9中。
  (14)豎立組件,以軸端A麵支承(chéng)在塑料墊板上。將選配好的軸承(chéng)裝入到位,塗抹軸承潤滑脂,保證軸承的裝配方向與原裝主軸方(fāng)向(xiàng)相同。
  (15)平放主軸,卡住軸7,擰緊螺母17。放入彈簧,上緊後壓蓋件15。
  (16)手轉主軸(zhóu)保證旋轉靈活並無卡滯現象(xiàng)。裝上(shàng)O形圈、後蓋18和防塵罩1。
  (17)對電(diàn)主軸進行進(jìn)行軸向調整,以保證(zhèng)裝配精度要求。進行空(kōng)運轉試驗,檢查運轉狀態和聲音,檢查(chá)冷卻環境、保證冷(lěng)卻條件。將狀態合格的電主軸裝入機座,使前端防塵蓋1側向排氣孔朝下。
  (18)安裝組件於機床上,合理調整傳動帶輪間距和(hé)張緊力,保證傳動要求。
  (19)針對冷卻不足,從液壓油站(zhàn)工件(jiàn)冷卻(què)處對電主軸加接冷卻油(yóu)管,增加(jiā)外部(bù)冷卻,改善該機床電主軸冷(lěng)卻(què)條件。
  (20)加強電主軸日常檢(jiǎn)定和維護保養(yǎng)。每天進行工作(zuò)環境溫度檢測、電主軸發(fā)熱狀況檢測,對工作狀態下的電主軸實施日常檢查和監(jiān)控。通過對運轉聲響變化和(hé)零件的加工精度(dù)、表麵粗糙度檢驗以檢查電主(zhǔ)軸的工作平穩性。定(dìng)期過濾或更換(huàn)冷卻液,並進行(háng)設備一、二級保養。
  3 YK係列磨齒機電主軸常見故障總結
  3.1異常噪聲
  (1)磨齒機電主軸的工(gōng)作運轉是通過傳動帶實現動力傳遞,因此帶輪和傳動帶的磨損會導致傳動打滑(huá)而產生噪音。
  (2)傳動帶和帶輪磨損、齒(chǐ)型尺寸或角度有誤而接觸不良也會產(chǎn)生異常噪聲。
  (3)主軸內軸承拉(lā)毛或損壞,使主(zhǔ)軸回轉間(jiān)隙過大,回轉(zhuǎn)時衝擊、振動(dòng)過大(dà),引起(qǐ)工作噪聲。
  3.2發熱
  (1)帶輪齧合過緊,令帶輪傳動產生夾角,傳遞給電主軸使電(diàn)主軸電機高速旋轉產(chǎn)生不平衡,導致電主軸發熱或過熱。
  (2)冷卻不足使高(gāo)速旋(xuán)轉產生的熱量無法釋放帶走,電主(zhǔ)軸內部軸承潤滑脂融化流失導致冷(lěng)卻潤滑不足,電主軸(zhóu)內軸承過載運轉磨損而產生異常噪聲和過熱(rè)。
  (3)主軸內軸承潤滑脂耗盡造成主軸(zhóu)回轉時(shí)阻力、摩擦過大,引起主(zhǔ)軸溫度升高。
  (4)軸承預緊力過大,或超過疲勞(láo)期、精度走失或研傷損壞,都會使主軸回轉時摩擦過大(dà),引起主軸溫度急劇升高。
  結語
  通過對YK73125磨(mó)齒(chǐ)機的電主(zhǔ)軸故障的診查維修及增加外部冷卻,修複了該機床電主軸並改善了電主軸的冷卻條件。通過總結該電主軸的維(wéi)修經驗,相繼又修複了三台YK係列磨齒機電主軸。同時,通過采取上述維修以及對電(diàn)主軸未損之前的檢查與日常維護保養,延長了電主軸的使用周期,保證了數控磨齒機(jī)的正常運轉和生產的順利進行。
  參(cān)考文獻
  [1]吳玉厚.數控機床(chuáng)電主軸單元技術[M].機械工業出版社,2006.
  [2]高速主軸(zhóu)單(dān)元的研究(jiū)開發(fā)及(jí)應用[Z].北京機床研究(jiū)所,2001.
來源:《中國(guó)新技術新產品》2013年第9期
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