蘇桂梅(méi)1 王斌1 段倫剛2 孫德林(lín)2
(1.山東鋼鐵集團萊鋼板帶廠,山(shān)東萊蕪,271104;2.山東鋼(gāng)鐵集團萊鋼設(shè)備(bèi)檢修中心,山(shān)東萊蕪,271104)
【摘 要(yào)】闡述了萊鋼1500寬帶鋼(gāng)精軋機設備存在的漏油(yóu)現象,分析了(le)該現(xiàn)狀所產生(shēng)的一係列問題,及所采(cǎi)取的控製措施。
【關鍵詞】精軋;潤滑;泄漏;生產(chǎn);改造;創新
1 引言(yán)
型鋼板帶廠寬帶(dài)生產線(xiàn)自建(jiàn)成以來,隨著生產的進行頻繁出現設備故障不能滿足現場軋機生產的要求,主要表現為精軋機減速機頂部空氣濾清裝置(zhì)漏油嚴重、工作輥平衡缸上缸杆端(duān)蓋(gài)處漏油、活套液壓伺(sì)服控製係統不穩、精軋鼓(gǔ)形齒稀油潤滑等存在(zài)著嚴重的(de)設備(bèi)問題(tí),嚴(yán)重製約生產的順行。
精軋區在整個連軋(zhá)機組中是一個相對獨立的區域。而精軋區內部各設備又是(shì)非常緊密地聯係在一起的。精軋機列是四輥不(bú)可(kě)逆式水平軋機,由6架軋機組成(chéng),呈連續式布置,機(jī)架間距離5500mm,稱為F1-F6機架。該精軋機具有以下特(tè)點:
全液壓壓下;上下工作輥可軸向竄動。工作輥正(zhèng)向彎輥;工作輥對支承輥向軋機出口側偏移布置;工作輥采用四列圓錐滾子軸承;支撐輥采用油膜軸承;機架間設(shè)有液壓活套;精軋機架間設有(yǒu)噴水(shuǐ)冷(lěng)卻裝置;F6精軋(zhá)機出口設有除塵裝置;支撐輥液(yè)壓小(xiǎo)車式換(huàn)輥;工(gōng)作輥(gǔn)橫移列車(chē)式快速(sù)換(huàn)輥;精軋機組設通長檢修平台,設一個上平台梯子;機上幹油集中潤滑。
2 現狀分析
(1)精軋(zhá)F1-F3主電機減速機在運行過程中,經常出現(xiàn)減速機頂部空氣濾清裝置漏(lòu)油問題,潤滑油泄漏(lòu)嚴重,油液進入空氣過濾(lǜ)網,造成空氣濾清裝置(zhì)使用(yòng)性能降(jiàng)低,影響正(zhèng)常生產,增加油品消耗,造成環境汙染。
(2)在軋鋼過程中,精軋(zhá)F2入口工作輥平衡缸(gāng)上缸杆端蓋處漏油嚴重,造成大量液壓油泄漏,同時導致係統壓力不穩定,給生產帶(dài)來嚴(yán)重設備隱患。精軋彎輥平衡缸設備複雜,以往缸體損壞,都是將設備拆卸後運回廠家維修,拆(chāi)卸、維(wéi)修設備時間長,費用高,增加生產成本,影響生產順行。
(3)精(jīng)軋機組在軋鋼過程中,通過活套套高調整係統實現微(wēi)張力、恒張(zhāng)力軋製,該活套采用液壓伺服控製係統控製(zhì),控製係(xì)統精度高,對相關設備的穩定性要求較高,但在實際生產中,原閥台部分管路彎折不合理,易形成內應力,連接處采用(yòng)了卡套式(shì)連接,造成設備極易漏油,同時也(yě)容易將卡套內的金屬顆(kē)粒混入液(yè)壓油中,導致係統卡閥。嚴重影響正常生產。
(4)精軋鼓形齒采用稀油潤滑(huá),原管路設計采(cǎi)用不鏽鋼硬管通過法蘭盤固定於齒輪機座上,在現場軋鋼過程中,齒輪(lún)機座(zuò)震動較大,造成法蘭連接處裂紋及焊縫漏油,多次導致係統反饋壓力異常及設備故障(zhàng),造成大量潤滑油泄漏,嚴重影響生產。
3 適應性改造的內(nèi)容及效果
3.1精軋減速機空(kōng)氣濾清裝置(zhì)的研究與改造
通過對精軋F1-F3主電機減速機運行狀(zhuàng)況研究發現,主電機減速機在運轉過程中,潤滑油附著於主副齒輪上,由於主齒輪尺寸較大,齒輪頂部距離齒輪箱頂部較近,同時主(zhǔ)齒輪(lún)齒頂部附著油液的線速度較大,油滴動能高,造成油滴在上部會沿(yán)齒輪漸開線方向甩出(chū),減速機箱頂部的空氣濾清裝置開口位(wèi)置低,從而造成潤滑油泄漏嚴重,空氣濾清裝置使用性能降低。為有效保證設備正常運轉,降(jiàng)低油品消耗,消除環境汙(wū)染,我們利用(yòng)TRIZ理(lǐ)論,采用空間分離原理(lǐ),在減速機箱頂部空氣濾清裝(zhuāng)置安裝口設計加裝一直徑8CM,高位30CM的圓筒,提高(gāo)空氣濾清裝置位置口,使油滴甩至圓筒上,流回減速機箱,消除設備問題,保障生產順行。
3.2精軋工作輥平衡缸的研究與應用
通過對精軋F2入口工(gōng)作輥平衡(héng)缸的研究發現,F2入(rù)口工作輥平(píng)衡缸能(néng)夠實現局部分解拆卸,在不拆卸整(zhěng)體設備的情況下,我們對過渡板、上缸杆(gǎn)端蓋進行分解拆卸,發現上缸杆端蓋(gài)密封失效(xiào),我們采用新型密(mì)封材料替換上端蓋原失效密封,將設備重新安裝(zhuāng)。實(shí)現了上缸(gāng)杆端蓋(gài)的(de)良好密封(fēng),有效保證(zhèng)設備(bèi)正(zhèng)常(cháng)動作,為企(qǐ)業節省了大量維修費用,減少了設備停機時(shí)間,實現生產(chǎn)穩定順行。
3.3精軋活套閥台管路(lù)的創新設計與改造:
為防止造成設備故障,影響生產順行,我們對(duì)精軋活(huó)套閥台管(guǎn)路進行創新(xīn)設計改造。我們對原管路進行重新配管,合理調整管路彎折角度,有效消除硬管內應力。采用24度(dù)錐(zhuī)度連接代替原先管路的卡(kǎ)套式連接,在錐(zhuī)度連接頭安裝O形密(mì)封圈,有(yǒu)效防止連接處發生(shēng)泄漏。通過(guò)對設備(bèi)進行合理安裝、緊固,徹底(dǐ)消除了設備的(de)不穩(wěn)定因素,有效保障了(le)生產的穩定高效。
3.4撓性連接在精軋(zhá)區的創新設計與應用:
經過對齒輪(lún)機座與進油壓力硬管(guǎn)連接部件的研究,連接硬管及法蘭盤(pán)直徑大,撓性(xìng)小,抗震能力差,在軋鋼過程中,極易造成管路裂紋、焊縫開裂。為徹底消除這一設備問題,我們(men)創新設計管路與齒輪機座的連接方式,在齒輪機座法(fǎ)蘭連接前設計加裝一撓性連接件,在保證撓性連接能夠滿足稀油潤滑係統的壓力要求的同時,實現硬(yìng)管與齒輪機座的彈性連接,撓性連接件有效吸收齒輪(lún)機座在軋鋼時的震動量(liàng),實現設備的穩定運行,大幅度(dù)降低油品消耗,助力板帶降本(běn)增效。
4 改進效果
(1)精軋機(jī)進行了上述改造(zào)後,設備的漏油情況(kuàng)得到了有效遏製,經改造(zào)後的設備運行穩定(dìng),密封效果良好,表麵(miàn)觀察(chá)毫無油跡,有效地治理了精軋機(jī)的油液汙染。經過半年多的運行(háng),精軋機運行穩定,改造後的密封(fēng)部位基本實現了零泄漏和零維(wéi)護。
(2)精軋機(jī)設備密封改進後,1500寬(kuān)帶鋼有效降低精軋機的(de)油耗,減少了工人勞動強度,經濟效益顯著。
5 結(jié)束語
通過對精軋機設備的漏油係統改(gǎi)造,有效的降低(dī)了油耗,減少了潤滑(huá)油泄漏對環境(jìng)造成的汙染,取得了較好的經(jīng)濟效益和社會效益,同時對其他設備改造具有借鑒(jiàn)作用。
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來源:《華東科技:學術版》2013年5期