本廠鍋(guō)爐型號是DG240/9.8,主汽溫度是540±5℃,氧含3%-5%,爐膛負壓-20-50。單爐膛,熱風(fēng)送粉(fěn)自然循環鍋爐。配備的是中間倉儲式製粉係統,磨煤機是(shì)單進單出鋼球磨煤機(jī)。
2016年3月16日,1#鍋爐運(yùn)行,負荷220T/H,1#,2#製粉係統運行,負荷分別為16T/H,18T/H,1#汽輪機運行,負荷10MW。中午13點46分,1#鍋爐1#磨煤機報警,首(shǒu)出1#磨煤機潤滑油站油位高,運(yùn)行人員(yuán)發現了報(bào)警,立即匯報了當班班長,班長立即派人去現場檢查,發(fā)現隻是油位高了一(yī)截,沒有其他異常,便沒有去想原因,到下一個(gè)輪回巡檢時(shí)再去檢查了一次,發現油位又升高了一截,未見其他(tā)異常,遂未去處理,當下個(gè)班來接班(bān)時,發現(xiàn)1#磨煤機潤滑油站的油已經溢出,且溢出的量較多,然後運行班組的(de)人員判斷疑為磨煤機減溫水(shuǐ)泄漏(lòu),或(huò)者為磨煤機潤滑油站減溫水泄漏,立即匯報崗位專工及車間主任,立即停運1#磨煤(méi)機,關閉磨煤機及潤滑油站減(jiǎn)溫水進回水(shuǐ)手動總門,交由機務及設備部(bù)檢(jiǎn)查。
經過(guò)一個小時左(zuǒ)右的檢查判(pàn)斷(duàn)為磨煤機減溫水泄漏,減溫水泄漏到磨煤機(jī)潤滑油回油管進入潤滑油站,造成(chéng)潤滑油站油位(wèi)異常升高。造成鋼球磨煤機(jī)軸頸與軸瓦之間的冷卻(què)條件不(bú)足,使磨煤機軸瓦燒裂數塊,並且由於少了一台製粉係統,造成粉倉粉位不足,不得不減少鍋爐負荷,後經過與相關部門溝通(tōng),改變煤質,負荷(hé)得以升(shēng)高。經過這樣的事故,提出以下幾(jǐ)點建議:
1.鋼球磨煤機的軸頸與軸瓦采用(yòng)潤滑油冷卻,為了使冷卻效果達到Z佳,潤滑油直接走間隙(xì),減溫水走管子,使用潤滑油(yóu)冷卻軸頸與軸瓦之間的間隙,減(jiǎn)溫水(shuǐ)冷卻潤滑油。但是這樣若是減溫水泄(xiè)漏,將使整箱潤滑(huá)油報廢,成本大大增加。所以,運行人員要加(jiā)強對潤滑油(yóu)站的監視,並強對專業知識(shí)的學習,在潤(rùn)滑油站(zhàn)油位油溫異常時能準確的去判斷事故,避免再次燒瓦等(děng)事故的(de)發生。
2.當運(yùn)行人員發現油位異常升高時,應根據油位升高速率來進行判斷,當油位升高到一定程度時(shí),應停止(zhǐ)磨煤機及低壓潤滑油泵關閉磨煤機減溫水手(shǒu)動門(mén)觀察,判斷具體的漏點在那裏(lǐ),然後交由機務人員檢修,並匯報(bào)崗位專工及車間主任。
3.加強對潤滑油站的(de)維護,定期(qī)對潤滑油站的衛生進行處理。