接觸式隨(suí)動密封在尼爾基發電廠水輪發電機組的應用

2017-02-15

於(yú)鵬飛,解(jiě)文舉
  摘 要:在機組運行中,隨動密封的(de)密封體與軸領產生摩擦,碳素(sù)合成材料(liào)易出現碳粉,對機組透平(píng)油汙染嚴重,還可能出現燒瓦現象,並對其改造過程(chéng)進行(háng)了詳細介紹(shào)。實踐證明,通過改(gǎi)造密封體材質(毛氈),對(duì)機組的安全運行(háng)、經濟效益和(hé)環境保(bǎo)護都有大(dà)大提升。
  關鍵詞:毛氈式密封體;機組(zǔ)安全運(yùn)行;實際應用;經濟效益
  1、概況
  尼爾基發電廠(chǎng)自2006年投產以來,4台機(jī)組運(yùn)行性能(néng)比較穩定(dìng),但是機組存在著部分(fèn)問題,在發電機和水輪機方麵各(gè)部軸承為接觸(chù)式隨動密封,密封(fēng)體分(fèn)為上下兩層,材料是碳素合(hé)成,靠彈簧(huáng)壓迫於軸領(lǐng)周邊,故在機組運行(háng)過程中密封與旋轉軸領產生摩(mó)擦,在摩擦(cā)過程中產生的碳(tàn)素粉末直接掉入軸承油槽內,粉末對(duì)透平油造成了很大的汙染(rǎn),使油雜質增加,抗氧化(huà)性能(néng)降低,減少了透(tòu)平油的使用壽命和正常使用時間,大大增(zēng)加了(le)透平油(yóu)的過(guò)濾工作量和經濟采購量,同時由於雜質的(de)存在,對各部軸承設備形成一種(zhǒng)危害,當(dāng)雜質夾在在軸領和導(dǎo)瓦之間時導致瓦的局部(bù)溫度過高,而導致燒瓦,Z終使機組停機無法正常運行。針對這一實際情況向廠家(jiā)進行(háng)反饋,根據我廠實際應用和經濟效益情(qíng)況,將下層碳素合成材料改為毛氈材質,是對設備質量、經濟、安全做出了重要的貢獻。
  2、原存在問題及引進應用技術
  據記(jì)載,我廠機組設備投入運行幾年來,原隨動密封產生了一係列的負麵影響,威脅了設備的(de)安全可(kě)靠性,降低了設備(bèi)可靠運行性能,同(tóng)時造成油質的汙染,加大了油質的過濾工(gōng)作(zuò),縮短了透平油使用壽命,采購量加大,造成了經濟損失,針對這一(yī)係列機組的隨動密封(fēng)(碳素合成材料)在(zài)實際使(shǐ)用(yòng)情(qíng)況中,提出對設備改造。
  3、先進技術實際應用成功
  通過隨動密封(碳素合成材料)產生(shēng)的問題(tí),同(tóng)時考慮到經濟應用,決定隻對其下層材質改造,改造為毛氈密封,改造下層原因是通過機組運行,能產生霧,油霧侵入毛氈,使毛氈潤滑,且毛氈耐磨性能和(hé)密封性能高於碳素合成材質(zhì),上(shàng)層(céng)則(zé)無法潤滑,所以(yǐ)上層為碳素合成(chéng)材質較好。並在2009年對2號機進行(háng)改造,在近1年試運行階(jiē)段(duàn)中,上層的碳素合成材質的粉末和顆粒落在了下層毛(máo)氈上,而不會落入油箱內(nèi)部,油質內的雜質大量減少,油色透明,很好的解決了(le)原(yuán)隨動(dòng)密封對(duì)設備(bèi)造成的問題,在防甩油、防塵、防金屬粉(fěn)末(mò)等的侵入起到了關(guān)鍵的作用,此(cǐ)項先進技術得到了(le)成功應用。其(qí)結(jié)構(gòu)圖(tú)見圖1和圖2。
  4、先進技術應用產(chǎn)生的效益
  隨著(zhe)首台機組隨動密封改造成功(gōng)並采用後,2010至(zhì)2012年(nián)度依次(cì)對3號、1號(hào)、4號機組在A級檢修期間進行了(le)技術改造。
  在隨動密(mì)封(毛氈)未應用之(zhī)前,透平油過濾消耗的慮油紙每年的大概費用12000元左右,而改造後每年慮油紙的消耗費用為4000元左右。在使用隨動密封(碳(tàn)素合成材質)時,由於碳粉導致透(tòu)平油變質加快,軸(zhóu)承體更換透平油周期(qī)約為一年,而且在以往(wǎng)更換中透平油會有部分的(de)損耗,同時還要消(xiāo)耗很多其它消耗性材料(清洗(xǐ)劑、汽油、機布等)和(hé)大量的人力,而且這些消耗性材料使用後還有可能對環境(jìng)造成(chéng)汙染,從2009年至今(jīn)改造技術應用後(hòu),改(gǎi)造後的機組上、下導(dǎo)軸承及推力軸承透(tòu)平油化驗合格,未進行過更換,改造技術應用取得了非常好的效果,並取得(dé)了一(yī)定的經濟效益和環保作用。
  此外,在軸承檢修和維護上的工作量有所減少,以往定期檢修中上、下導軸(zhóu)承及推力軸(zhóu)承每年更換一次透平油,在(zài)改造技術應用後,2009年至今(jīn)透平油化驗合格,未因油質問題進行過更換,克服了汙油(yóu)對各部導軸承及推力軸承的損傷,大大減少設(shè)備的突發缺陷,提(tí)高了機組運行(háng)可靠性、穩定性和安全性。為機組穩定發電做出了(le)重要的貢獻,取得了一定的社會經濟效益。
  5、結(jié)論
  結合(hé)我廠實踐情況記載,隨動密封改造至今,上、下(xià)導軸承和水導軸承油質合格,未出現因透平油內雜質而導致燒瓦現象,並且在經濟效益上,大大減少了能源上不必要的耗費,同時,在環境保護的問題上(shàng)也給予極大支持。
來源:《中國科技博覽(lǎn)》2015年34期
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