核電廠典(diǎn)型電機軸承失效分析

2017-02-13

唐萊智 林森 孟青春
(海南核電(diàn)有限公司,海南昌江 572700)
  【摘 要】基於核安全要求,核電廠(chǎng)需要多種係統運行支持其(qí)穩(wěn)定安全運行,而這些(xiē)係統中包括了大量的電機設備,通過(guò)對電機(jī)設(shè)備故障長(zhǎng)期的大數據(jù)歸納可以看出,電機設備的損害很大一部分(fèn)是其轉動要件――軸承的失效(xiào)造成。本文通過對一(yī)些典型的軸承失效案例進行剖析,找出軸承失效的原因,為保證此類部件的保養維護以及電機設備(bèi)的長久穩定工作提供借鑒。
  【關(guān)鍵詞】電機;軸承;振動
  1 軸承失效說明
  1.1軸承失效原(yuán)因(yīn)
  根據Z新的軸承壽命理論可知,隻要軸承(chéng)在特殊的工作條件地,當軸承的滾動麵(滾動(dòng)體(tǐ)及滾道)之間有(yǒu)一層(céng)限製汙染物且能有效地分隔(gé)的油膜時,在理想狀況下,就(jiù)能避免軸承的表麵破壞,以達到良好的運(yùn)行(háng)狀(zhuàng)態,延長軸承的使用壽命。但在實(shí)際的運用過程中,經常會出現軸承失效的問題,軸承損壞的原因(yīn)有:超負荷(hé)運行;裝配配合過緊造成軸承(chéng)間隙減小;軸承室密封不嚴混入汙染物;電(diàn)機轉動部(bù)件不平衡衍生的(de)振動等。不管何種因素造成軸承失效都會在軸承的上呈現與(yǔ)之相對應的(de)損壞痕跡。找(zhǎo)出這(zhè)些軸(zhóu)承損(sǔn)壞的痕跡便可反(fǎn)推(tuī)出失效的原因,再采取相應的對策。
  1.2軸承(chéng)失(shī)效發展過(guò)程
  軸(zhóu)承開始失效的表現是會出現材料疲勞現象,當軸承生產出廠到(dào)出現個材料(liào)疲勞的時間長短與軸承的存(cún)放、軸承使用(yòng)工(gōng)況的轉數(shù)、負荷大小、潤(rùn)滑品質有關。在負載表麵下出(chū)現的周期性剪應力會(huì)造成疲勞,再運行一定時間後,這些剪應力就會發展(zhǎn)成一些細微的裂損然後延伸到軸承的材料表麵。軸承運轉時滾動體會擦過這些裂痕,裂痕附近就會出現材料脫落。雖然Z開始這種脫(tuō)落情況很輕微,但隨(suí)著應(yīng)力和裂痕材料增加,會導致材料脫落麵積不斷增(zēng)加,達到在一定程度後缺陷(xiàn)就會在軸承運轉的振動和噪音方麵表現出來,Z終導致軸承失效不可用。
  2 核電廠(chǎng)某電機軸承典(diǎn)型失效案例分析
  其中核電廠的電機設備軸承失效(xiào)大體上來說有30%屬於疲勞損傷,40%屬於潤滑(huá)不(bú)良,30%屬於軸承被染或裝配不當。下麵(miàn)就0SEP601MO故障案例分析其軸承失效原(yuán)因。
  2.1故障描(miáo)述
  2013年5月8日,淡水廠0SEP601MO電動(dòng)機故障跳閘,同時上一(yī)級(jí)電源櫃0SEP401AR跳(tiào)閘,進一步檢查發現電(diàn)動機卡澀無法轉動,隨後對電動機進行解體檢查處理,檢查其損壞情況如下:
  在靠近非驅動端端部電動機定子與轉子有掃(sǎo)膛現象,鐵芯有(yǒu)損傷,定子磨損嚴重,出(chū)現繞組絕緣被破壞,造成定子(zǐ)繞組接地故障。
  電動機(jī)驅動端軸承(chéng)嚴重損毀,軸承卡澀(sè)無(wú)法轉動,軸承的(de)保持架嚴重(chóng)變形,軸(zhóu)承裏滾子與(yǔ)軸承內圈完全咬死,無法取出,且軸承的外圈(quān)與滾(gǔn)子間有明顯的磨損。軸承內的(de)油(yóu)脂(zhī)已有炭化現象,在軸承(chéng)腔室內產生大量的黑色結塊。
  2.2故障分析
  通過0SEP601MO出現的以上故障現象(xiàng),對電機的驅動端軸承6319損壞列出如下故障模式:
  1)0SEP601MO為變頻電機,根據用水負荷運行轉速不是恒(héng)定值,0SEP601MO電動機驅動端軸承設計要求的型號為6319型(銘牌要求),查檢修記錄發現,在2012年對電機進行解體時,更換過軸承(chéng),由於(yú)當時需向工程(chéng)現場緊急供水,而備件隻有6319/C3型軸承,所用(yòng)軸(zhóu)承並非遊隙正常,而是C3。選裝了錯誤(wù)規格軸承。
  滾動軸承內部遊隙的大小直(zhí)接(jiē)關係(xì)到電機運轉過程中的溫振(zhèn)、噪音以及使用壽命(mìng)等。0SEP601MO的使用載荷P/Cr在0.1以下,無(wú)須選用遊隙為C3的軸承,其保持架的耐溫而磨性(xìng)能不適用。因此(cǐ),SEP電動(dòng)機驅動端的軸承規格選型錯誤使其使用壽命大大降低(dī)。
  2)對於軸承的安裝,采用基軸製過盈配(pèi)合,軸承安裝的過盈量直接影響遊隙的減小量。如果軸承和軸的配合過盈量(liàng)不足(zú),會在配合麵之(zhī)間發生所謂蠕變滑動,隨(suí)著軸承運行期間的磨損或溫度(dù)的升高,發生蠕變的配合麵產生間隙以(yǐ)至出現相(xiàng)對滑動,其(qí)結果會由於磨(mó)損導致軸(zhóu)承和軸的損壞。但如果(guǒ)軸承與軸的配合(hé)過盈量(liàng)過大,則會使軸承原有配(pèi)合(hé)間隙(遊隙)變小,精度降(jiàng)低。當軸承在承受載荷旋轉時,軸承套圈上的應力增大,軸承摩擦發熱情況會較為嚴重,由於外界(jiè)或內在因(yīn)素的影響,如溫升引起的膨脹量、瞬時過載(zǎi)等,會引發軸承出現“咬死”現象(遊隙變化失效)。因此,保證軸(zhóu)承與軸的配合在標準範圍(wéi)是非常重要的。
  從故障的結果看,軸承內圈與軸產生(shēng)了嚴重的滑(huá)動磨損,並(bìng)且過熱溫度很高(故障後的Z高溫度超過1600℃),軸承保持架損(sǔn)壞(huài)的特征(zhēng)是(shì)在原始位置過熱變形,未有斷裂或脫落跡象。因此,從軸承運行時間和軸徑磨損以及保持架損(sǔn)壞特(tè)征來看,懷疑(yí)軸承配合的過盈量不足。
  3)軸(zhóu)承潤滑不足,從解體情況來看,軸承(chéng)運轉長期處(chù)於缺油狀態,軸承形成粘著磨損,軸承表麵的狀態惡化。根據保養規程和銘牌信息驅動(dòng)端軸承潤滑周期為2500h,而電機安裝調試完成後還(hái)沒有進行過潤滑加油處理。
  4)聯軸器(qì)不對中
  兩軸(zhóu)對中偏心會造成附(fù)加的彎矩,而在轉動一周的過程中,這個彎矩的方向也隨之(zhī)發生周(zhōu)期性變化。在解(jiě)體電機前(qián),對聯軸器的對中情況進行測定,發現有一定的偏心Z大值達到0.19mm,而轉速不到3000r/min的設備要求對中(zhōng)偏差不大於0.1mm,有嚴重偏心的現象(xiàng)。而不對中在嚴重時,會使軸承的油(yóu)膜壓力偏離正常值,進而加大軸承的振動(dòng)值。
  5)異物汙染
  由於(yú)當時處於工程建設高(gāo)峰時期,塵(chén)土汙染(rǎn)比較(jiào)嚴重,從電機(jī)外殼(ké)的汙染(rǎn)程度可以看出,電機(jī)所處的工作環境不理想,易造成塵土顆粒進入軸承室裏,不能排入有異物進入的可能性。
  3 軸承失效結論
  電動機在之前解體時使用了不符要求型號的(de)軸承,導致軸承承受載荷旋轉運行初期間隙過大,滾動體與內外圈產生碰(pèng)撞。也導致(zhì)軸承套圈上的應力增大,以致軸承在工作麵上形成早期的異常(cháng)磨損,即使在運行初期潤滑脂比(bǐ)較充分,軸承仍可能運行在一個相對(duì)較高的溫度。隨著運行時間的增加,因為溫度的升高,軸承內(nèi)部潤滑(huá)脂性能也會快速下降,從而長期磨損軸(zhóu)承表麵,降低了軸承的疲勞壽命。溫(wēn)度升高(gāo)造成內圈膨脹導致軸承與軸之間出現滑動,內圈與軸發生滑動磨損,以致軸承內部溫度急劇升高,滾子出現咬死甚至部分脫落,保持架也開(kāi)始變形,軸承內套與軸(zhóu)這(zhè)種麵(miàn)與麵的摩擦所產生的(de)熱量更大,使(shǐ)得內圈上兩個滾動體之間的部位因散熱差而導致局(jú)部熔化。並且由於軸承與軸繼續相對摩擦運動產生的異常(cháng)磨損和高溫(wēn)將軸(zhóu)承內圈內表(biǎo)麵和軸頸磨損成環狀槽(cáo)溝。
  軸承與軸徑出現嚴重磨損後,電動機轉子出現動不平衡,隨故(gù)障的發展Z終形成轉子掃膛。掃膛破壞該處繞組的(de)絕緣,從而造成了定子繞組的接地短路故障。隨後(hòu)保護動作,電動機的電源開關跳閘。
  4 後續電機軸承關注問題
  4.1加強電機軸(zhóu)承的狀態監測
  在對電機的日常巡檢中,除了測量其振動(dòng)值是否(fǒu)超標外,還要(yào)加強軸承(chéng)溫(wēn)度(dù)的(de)測量。當出(chū)現溫振值(zhí)異常(cháng)升高的情況(kuàng)時,要進行電(diàn)機參數的全麵測量,包括電氣和機械(xiè)參數,如振動、溫度、分貝值、電壓、電流,振動方麵盡可能進行(háng)頻譜分析。提早發(fā)現異常,以防(fáng)軸承失(shī)效情況蔓延。
  4.2優化添(tiān)加油脂周期(qī)
  電(diàn)機銘牌雖然標(biāo)示的是2500小時的加油周期,但根據SKF軸承保養手冊給出的(de)潤滑(huá)壽命期限是,6319軸承的潤滑周(zhōu)期在正常負(fù)荷的工況下是1200小時。除了正常添加油脂外,還要注意(yì)排掉軸承腔室內的廢油,避免油脂過多造成軸承滾動麵之間的擠壓。
  總之,要(yào)延長滾動軸承的使用壽命,不僅要靠軸承生產的高質量,還要靠正確地裝配(pèi),合理(lǐ)地(dì)使用以及精心的維護。盡量避免因人(rén)為(wéi)的或外界因素給軸承帶來損害。
  【參考文獻】
  [1]楊瑞.交流感應異步電機振動故障診斷新技(jì)術[J].中國設(shè)備工程(chéng),2005(5).
  [2]SKF.軸(zhóu)承保養手冊,2006(2).
來源:《科(kē)技視界》2016年第21期
久久午夜羞羞影院免费观看_亚洲人成人一区二区三区_国产精品对白刺激久久久_色情a片做爰片_天码AV无码一区二区三区四区_亚洲AV永久无码精品天堂2_九九网在线视频观看A片日韩_亚洲欧洲精品成人久久曰影片