周林君(jun1)
(馬鞍山當塗發電有限公司,243011)
摘(zhāi) 要:大唐馬鞍山當塗有限公司2台機組(zǔ)配備的(de)4台給水泵汽輪機(jī)軸承箱端部均(jun1)長期存在甩油這一安全隱患和小機油中含水量超標問題,影響整個機組安全生產(chǎn)。本公司在#1、#2機(jī)組C修中通過采用新型軸承箱端(duān)部(bù)密封,從修後效果上看(kàn),從根本上解決了上述難題。
關鍵詞(cí):給水泵(bèng)汽輪機;軸端密封;油(yóu)中含水量超(chāo)標;甩油
1 設備概況
大唐馬鞍山當塗有限公(gōng)司2台(tái)機組(zǔ)配備4台給水泵汽(qì)輪機,由(yóu)哈爾濱汽輪機廠設計製造,型號為NGZ83.6/83.5/0.6,型式:單缸、單流、單軸、衝(chōng)動式、新汽外切換、凝汽式汽輪機,運行方式為變參數、變功率、變轉(zhuǎn)速,額定功率為12.744MW(暫定(dìng)),對應大機TRL工況(給(gěi)水泵效率為85.3%,轉速為5490r/min)(給水泵轉(zhuǎn)速暫定(dìng)),Z大連續功率為13.8MW,每台給水泵汽輪機前後共2個軸承,給水泵汽(qì)輪機通過彈性膜片式聯軸器(qì)與給水(shuǐ)泵(bèng)相連。
原給水泵汽輪機軸承箱端部密封采用的是傳統結構的固(gù)定梳齒式軸端(duān)密封,該結構設計落後,隻能滿足基本(běn)要求,且存在諸多(duō)弊(bì)病。
2 問題現狀(zhuàng)
我(wǒ)公司自機組投運以來,公司2台主機配備的4台給水泵汽輪機均(jun1)不同程度存在甩油和油中進水導致含水量超標造成油質嚴重乳(rǔ)化(huà)現象(xiàng)。為此,維護人員定期巡查,長期關注軸承箱周(zhōu)圍保溫棉是否存在甩油後的積油,防止油滴在高溫中累積引發火災,小機(jī)油淨化裝置也要24小時不間斷運行除水,不僅耗費大量人力物(wù)力,也為機組安全運(yùn)行造成隱患(huàn)。通過上述措施(shī)也不能根本治理甩油現象和油中含水量大等問題。在油質化驗結果上發現,給水泵汽輪機潤滑(huá)油含水量仍然超過超準值,且基(jī)本成數量級(jí)超標(標準≤100mg/l)。
3 原因分析
從上述化驗結果看,油質在不間斷除水過(guò)程中還水分超標嚴重,優質乳化劣化,為根本解決甩油現象和給(gěi)水(shuǐ)泵(bèng)汽輪機油中含(hán)水量超標問題,我們需要從兩個方麵綜合分析:一、汽機側軸封係統是否合理,軸封是否可以有效阻止蒸汽泄漏。二、軸承潤滑油係統是否存在不合理處,軸(zhóu)承(chéng)箱端部(bù)密封是否可以有效阻止潤滑油外泄和蒸汽介入。
為根本解決甩油現象和給水(shuǐ)泵汽輪(lún)機油中含水量超標問(wèn)題,綜合分析,概括為(wéi)以下幾點:
1、端密封為傳統梳齒型軸端密封,間隙偏大,由於給(gěi)水泵汽輪機轉軸在高速旋轉中處於懸浮狀態,實際轉軸中心不會固定在一點上,其與四周的軸端密封會產生碰磨,造(zào)成間隙(xì)變(biàn)大,造成軸(zhóu)承箱內甩油(yóu),也為大量蒸(zhēng)汽(qì)進入軸承箱提供必要條(tiáo)件。
甩出的潤滑油油在高溫和高速作用下,形(xíng)成大量細小的油滴和油煙,吸附於給水泵汽輪機保溫層上,經過長(zhǎng)期高溫烘烤,在油滴積累到一定(dìng)量時,在汙染環境的同時,易造成冒煙著火,給設備安全運行造成重大安全(quán)隱患。
2、給水(shuǐ)泵汽輪機在運行中,轉軸的高速運動摩擦汽封可能造成前後軸封間隙偏大,在曆次檢修中解體前數據發現,軸封徑(jìng)向間隙存在不同程(chéng)度超標,且軸封膨脹間隙也存在(zài)不合(hé)格現象,大量做完功(gōng)本應該進入排汽管道的乏汽(qì)通過軸封(fēng)位置(zhì)時,由於間隙偏大的原因存在,蒸汽壓(yā)力隻要比大汽壓壓力高,蒸汽就會通過間隙外泄。
3、給水泵汽輪機軸封回(huí)汽不(bú)暢,運行(háng)人員軸(zhóu)封汽調整不到位,容(róng)易造(zào)成軸封處漏(lòu)汽,在原(yuán)設計時(shí)軸封回汽母管布置不合理,管道(dào)布置存(cún)在多處低點,在(zài)母(mǔ)管上有一處軸封回汽母管截止(zhǐ)閥,此閥門在平(píng)台高處,不易操作和控製,平時保持常開狀態,在給水泵汽輪機平台(tái)各軸封回汽支路重新加裝支路閥參與調整(zhěng)軸封汽,運行過程中母管多處包括母管(guǎn)截止閥內均可(kě)能存在積水造成回汽不暢,從而導致部分蒸汽通過軸封(fēng)處外泄。
4、小機油(yóu)箱上安裝的(de)排煙風機負壓調整不合理。排煙風機通過抽吸作用使油箱內形成負壓源,保證回油暢(chàng)通。同時,抽吸作(zuò)用使軸(zhóu)承箱油擋部位不會發(fā)生滲漏油,如果(guǒ)負壓形成過高會產生不利影響,導致軸承箱吸入力(lì)大,極易通過油擋齒間隙吸入臨近軸封外漏的蒸汽,即使軸封有少量蒸(zhēng)汽(qì)外漏,也會造成潤滑油(yóu)較多進水;如果負壓(yā)調整過低時,軸承箱吸入能(néng)力不足,油極易造成軸承(chéng)內甩油現象發生。
4 解決辦法
由以上分析可能原因,我公司在檢修中采取以下辦法:
1、從檢修工藝入手,利用停機檢修機會將軸(zhóu)承箱端部密封齒尖(jiān)卷邊、破損進行修複,密封下部回油孔因長期存在的油垢進行(háng)清理,端(duān)部密封間隙按標準下限調整到位等(děng);並對我公司給水泵汽輪機軸封由原配的傳統高低齒封改為蜂窩汽封,治理軸封漏汽問題,扣小機(jī)汽缸時在汽缸結合麵尤其在先後軸封處結合(hé)麵均勻塗抹金屬修補劑,塞尺檢查0.05mm不(bú)入。
2、在檢修過程中,對存(cún)在問(wèn)題的軸(zhóu)封回汽母管進行整改,重新布置,取消幾處可能存在積水的彎頭,並將多餘的軸封回汽截止閥取消,防止(zhǐ)截(jié)止閥閥體內積水造成回汽不暢。運(yùn)行中要求運行人員按要求將(jiāng)軸封回汽開大,軸(zhóu)封進汽調整到合適(shì)範圍,減小軸封回汽不(bú)暢(chàng)可能。
3、設(shè)定合(hé)適的負壓數值:合(hé)適的負壓數值十分必要,該(gāi)數值通常用水柱高來衡量,通過U形管壓(yā)差計可以方便進行測量。一般情況下,軸承箱部位的合理負(fù)壓數值為50mm~70mm水柱高。我(wǒ)們通過調整排油(yóu)煙風機出口擋板門,讓軸承箱負壓數值在(zài)合適(shì)範圍內,如(rú)果(guǒ)有油擋滲漏油現象,可將負壓數(shù)值調高一些(xiē),消除油擋滲(shèn)漏油問題。
在機(jī)組運行不久,軸封漏汽現(xiàn)象得到控製,甩油現象和軸封蒸汽導致的油質乳化現象依然存在,效果甚微。根(gēn)據大量摸索和調研,我公司在軸承箱軸端密(mì)封上找到解決辦法。
給水泵汽輪機軸承箱軸端密封在此次檢修中采用一(yī)種複合型軸端密封。該軸端密封(fēng)存在如下特點:(1)內環采用活動的,可調整的結構,背後有彈簧,並鑲嵌黃銅(tóng)齒,這是密封油的道屏障。此種結構的內環可方便調整(zhěng),且可在軸過臨界轉速碰磨時可產生退讓,利於轉子的安全,而且能夠長久保持密封間隙。另采用黃銅(tóng)齒(chǐ)進一步的保證了(le)轉子的安全(quán)。(2)油擋體與外(wài)齒形成圓周方向均壓室和漸縮噴嘴。壓縮空氣引入(rù)均(jun1)壓室後經(jīng)過漸(jiàn)縮噴嘴加速,形成強勁的氣流阻止油外流(liú)及軸封漏氣的進入,形成了阻止漏油第二道屏障。(3)內(nèi)環及油擋體下部(bù)設有回油孔以便於(yú)油的疏散(sàn)。(4)中分麵采用“O”型橡膠密封,從而從結構上阻止了壓縮空氣的從中分麵漏出。(5)設有外齒,相應(yīng)外齒也采用黃銅齒,利於轉子的安全,即使沒有引(yǐn)入壓縮空氣形成汽密封,也能起到(dào)很好密封作用。這是阻止油外漏的(de)第三道屏障(zhàng)。
通過上述結構(gòu)特點,高效阻止了外界蒸汽進(jìn)入軸承箱內造成油質乳化,同時也(yě)可阻止內部油滴(dī)甩出,內環和彈簧(huáng)的配合有效減小銅齒與轉軸的接觸麵,不(bú)影響機組振動。從根(gēn)本上消除了軸承箱甩油和蒸汽介入軸承箱這一(yī)必要條件。
5 應用(yòng)與實踐
2014年4月,公司#1機組進(jìn)行C級檢修,複合型軸承箱軸端密封在本次檢修中應用於2台給(gěi)水泵汽輪機(jī)前後軸承箱(xiāng)處。
給水泵汽輪機將傳統梳齒式軸承箱軸端(duān)密封改換為複合型新型軸承箱(xiāng)軸端密封。新型軸端密封通過(guò)從儀用壓縮空氣母管接通壓縮空氣,壓縮空氣經過可調壓的壓力整定裝置、過濾器,在新型軸端密封中圓周性(xìng)不間斷的充滿間隙中。壓縮空(kōng)氣在軸端密封上的出(chū)氣口在軸端密封外(wài)側,油滴經過傳統的(de)梳齒阻礙後,又遇上壓縮空(kōng)氣的阻擋,起到完全密封軸承箱,而且在(zài)軸承箱軸(zhóu)端密(mì)封出現磨損(sǔn)卷邊造成間隙變大的情況下,軸封漏(lòu)氣依(yī)然會在(zài)時(shí)間被大(dà)量壓縮空氣和外齒阻擋(dǎng)在軸(zhóu)承箱外,從根本上既治理了甩油問題,又有效解決了油中含水量超標問(wèn)題。
6 治理效果
通過此次#1機組4月份C修中(zhōng)給水泵汽輪機前後軸承處采用新型(xíng)軸承箱軸端(duān)密(mì)封後,在開(kāi)機後(hòu)長周期運行(háng)中,油中(zhōng)含水量超標問題得到有效解決。C修前後2台給水(shuǐ)泵汽(qì)輪機油質化驗結果均在(zài)50mg/l以內,甩油缺陷這一重大設(shè)備安全隱患也得到根本消除,在軸端密封正常(cháng)投運後,油中含水量一直保持在標準範(fàn)圍內,長期困擾(rǎo)給水泵汽輪(lún)機安全運行的難題得到徹底解決(jué)。
來源:《科學與財富》2015年第36期