拉矯機7#張力輥組(zǔ)2#輥齒輪箱故障案例

2017-03-21

  1 故障現象
  2012年2月3日,某廠在定修結束後(hòu)12小時(shí)左右拉矯機處發生負載波動,拉矯機無法正常(cháng)投(tóu)入,造成機組停機。現(xiàn)場仔細排查確認本次定修上機的7#張力輥(gǔn)組2#輥齒輪箱有異音,判斷負載波動的原因係該齒輪(lún)箱出現異常,即(jí)搶修更換(huàn)齒輪箱(xiāng)。
  2 故障處理
  拆除(chú)齒輪箱的接手及(jí)相關附件,用(yòng)行車將齒輪箱吊出,將備(bèi)件齒輪箱吊(diào)入,接手回裝找正後(hòu),負載波動現象消失,機組(zǔ)恢複正常生產。
  3 原(yuán)因分析
  故(gù)障齒輪箱解體後,檢查發現銅環已變形、斷裂(liè),齒輪箱內部有大量的銅質碎屑和少量的鐵質(zhì)碎屑,一級行(háng)星包(bāo)內太陽輪、三個行星輪和內外齒輪中的2~4個齒牙(yá)變形、斷裂,個(gè)別齒牙之間鑲嵌著斷裂脫落的齒牙和銅質碎塊。如下圖所示:
  經查閱圖紙(zhǐ),該齒輪箱為二級行星差(chà)動齒輪箱,損壞的是一級行星包部位。正常情況下,銅環安裝在一級行星(xīng)架的凹槽內,銅環與凹槽為過渡配合,銅環外側端麵與一級花鍵軸上的齒輪端麵浮(fú)動接(jiē)觸,由於一級花鍵(jiàn)軸和一(yī)級行星架存在速度差,長期使(shǐ)用情況下,銅環外側端麵會出現磨損現象。而(ér)本次故障現象為銅環(huán)變形、斷裂、脫落,實(shí)屬異常(cháng)現象。
  仔細(xì)研(yán)究圖紙,發現(xiàn)一級花鍵軸與花鍵套(tào)之間的軸向間隙應控製在1~1.5mm範圍內,根據損壞情(qíng)況分析,故障原因係由於一級(jí)花鍵軸(zhóu)與花(huā)鍵(jiàn)套的軸向間隙未調整到圖(tú)紙(zhǐ)要求,間隙過大,且銅環外徑與(yǔ)一級行星架內孔為過渡配合,花鍵軸為軸向浮動設計,即花鍵軸軸向可以自由遊動(dòng),齒輪箱運轉過程中銅(tóng)環從一級行(háng)星架內孔(kǒng)內移位,移位後的銅環與一級太陽輪異(yì)常接觸、磨損、變形、斷裂(liè),脫落的銅環碎塊進入齒輪齧合區(qū),導致齒輪損壞,Z終導致一級行星包徹底損壞(huài)。
  進一步查(chá)找一級花鍵(jiàn)軸與花鍵套(tào)的軸向間隙過(guò)大的原(yuán)因,發(fā)現圖紙上一級(jí)花鍵軸與花鍵套的軸向有隔圈這(zhè)個零件,通過調整隔圈的厚度來(lái)調整(zhěng)一級(jí)花鍵(jiàn)軸與花鍵套的軸(zhóu)向間隙,但在齒輪箱解體(tǐ)過程中,未發現該(gāi)隔圈。判斷在齒輪箱組(zǔ)裝過程中漏(lòu)裝了該隔圈。
  綜上,造成(chéng)本次故障的原因為:
  ⑴齒輪箱(xiāng)在修(xiū)複更換一級花鍵軸和花鍵套的過程中,漏裝了隔圈,引起一級花(huā)鍵(jiàn)軸(zhóu)和花鍵套的軸向間隙過大,銅環移位所致。
  ⑵齒輪箱(xiāng)修複過程(chéng)中,對關鍵質量(liàng)點未(wèi)進行檢查確(què)認。
  4 經驗教訓
  機械設備組裝過程中必須按照圖紙要求,不能夠多裝或少裝一(yī)個零件,並且(qiě)應嚴格(gé)按照圖紙的定量(liàng)數(shù)據要求進行檢查和調整。本案(àn)例就(jiù)是在組裝過程中,漏裝了一個小零件,且未按照圖紙要求檢查和調整(zhěng)一級花鍵軸和花鍵套軸向間隙,導致(zhì)一級行星包徹底損(sǔn)壞,代價高昂。
(來源:寶鋼湛江技術協作(zuò)團隊;作者:萬真武、江向棟、張業建)
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