BBD4366型磨煤機傳動齒軸承燒損原(yuán)因分析

2017-04-18

代述波[1] 鄭(zhèng)亮[2]
(1.四川華電珙縣發(fā)電(diàn)有限公司鍋爐專司,四(sì)川(chuān)宜賓,644502;2.四(sì)川(chuān)華(huá)電珙縣發電(diàn)有限公司生產(chǎn)技術部,四(sì)川宜賓,644502)
  【摘 要】珙縣電廠磨煤(méi)機為BBD4366型雙進雙出磨煤機,磨煤機負(fù)荷(hé)較重(chóng)。西南地區燃(rán)煤構(gòu)成(chéng)複雜,偏離設計(jì)值(zhí)較多,原煤含煤塊甚至石塊,螺旋推進係統(tǒng)故障頻發,可靠性不高傳動齒(chǐ)工況較差。自(zì)投產以來(lái),#1爐A、B磨煤機(jī)傳動齒軸承均出現過熱燒損,小(xiǎo)齒輪圓螺母退(tuì)出與罩殼摩擦發熱燒損,致使小齒輪軸發熱,傳動齒油(yóu)燒幹,小齒輪出現(xiàn)坑蝕。小齒輪軸承也因(yīn)軸(zhóu)發熱而燒幹潤滑脂,軸承燒損。因次類故障致使多台磨煤機不能正常投運,給機組的穩定運行造成危害,甚至影響到爐(lú)內燃燒的均勻性。本文就(jiù)BBD4366型雙進雙出磨煤機軸承燒損原因進行深入分析,通過分析設備結構,找到了軸承(chéng)過熱的(de)原因,並提(tí)出了故障的解(jiě)決措施。
  【關鍵詞】雙進雙出;磨(mó)煤機;軸承;燒損
  1 磨煤機概述(shù)
  珙縣電廠一期2×600MW機組(zǔ)製粉係(xì)統為冷一次風機正(zhèng)壓直吹式製粉係統,每台爐配6台BBD4366型雙進雙出磨煤機,由上海重型(xíng)機器廠生產,采用一次風正壓密封(fēng)。磨煤機主要(yào)由磨煤機本體、傳動部(bù)分、潤滑係統以及分離器等組成,其(qí)工作流程如圖1所示。
  雙(shuāng)進雙出(chū)型磨煤機配正(zhèng)壓直吹式製粉係統是近年來我國火(huǒ)電機組中大量采(cǎi)用的模式,該磨煤機適用於任何煤種,對煤質適應性強(qiáng),磨製的煤粉細度均勻,具有連續運行周期長,設備可用率高,耐磨性(xìng)能強,檢修工作量小等優點。珙縣電廠一期2×600MW機組設計燃用無煙煤,且實際運行中煤質極為不穩定(dìng),因(yīn)此選用雙進雙出型磨煤機。珙縣電廠磨煤機技術參數如表1所示。
  2 故障情況
  珙縣電廠BBD4366型磨煤機傳動(dòng)齒共2盤軸承,分別安裝(zhuāng)於齒輪兩側,軸承型號為23260,潤滑方式為脂潤滑,潤滑脂為二硫化鉬。2011年5月16日,#1爐B磨(mó)煤機傳動齒非驅動端軸承溫度過高,磨煤機(jī)停(tíng)運時(shí),溫度高(gāo)達92℃。隨後(hòu)對該軸承進行更換,磨煤(méi)機恢複備用。
  在B磨傳動齒軸承燒損後,維護人員密切監視各台磨煤機(jī)軸承(chéng)溫度,於(yú)每天上午10時開始記錄各軸承溫度值。自5月24日,發現A磨(mó)煤機傳(chuán)動(dòng)齒驅(qū)動端軸(zhóu)承溫度有升高(gāo)的跡象,並通知運行人員監視運行,5月29日夜間,溫度突然劇烈上升造成該軸承(chéng)燒損,磨煤機停運。該軸承溫度上升趨勢如圖2所示。為避免故障再一次出現,立即對A、B磨煤機傳動部分進行(háng)全麵檢查,分析故障發生的原因以避免軸承再次燒(shāo)損。
  3 原因分析
  軸承燒損的原因較多,如潤滑不良、裝配不當、軸承質量、間隙不合理等。因此,必須對其進行詳細檢查(chá)、逐項排除(chú)後方能找出根本(běn)原因進行處理。
  3.1潤滑不良
  A、B磨煤機傳動齒軸承燒損後,解(jiě)體(tǐ)檢查發現軸承內部剩餘潤滑脂極少,由此可知,導致軸承燒損的Z直接原因可能是缺油。
  為確認是否因為缺油造成軸承燒(shāo)損(sǔn),維(wéi)護人員打開各台磨煤機傳動齒軸承座端蓋,對潤滑脂進(jìn)行檢查(chá),發現(xiàn)各台磨煤機加油量均較為合理,填充1/2-2/3潤滑空間,潤滑良好。因此(cǐ),A、B磨煤機傳動齒軸承內的潤滑脂可(kě)能由於軸承溫度升高而融化或升華,造成缺油的假象(xiàng)。因此,該原因可暫不考慮。
  3.2裝配緊力過大
  該軸承與傳動齒軸配合方式為正(zhèng)過渡配合(hé),配合緊力一般為(wéi)0.02-0.04mm。如(rú)果裝配(pèi)緊力過(guò)大,可(kě)能造成軸承內環應力過大,軸承遊隙(xì)縮小,影響(xiǎng)軸承的正常運轉(zhuǎn),使軸承溫度升(shēng)高而損壞。該處配合為基孔製,因(yīn)此,軸的直徑必須依據軸承(chéng)內環尺寸進行加工,軸承內(nèi)環尺寸為(wéi)標準(zhǔn)尺寸,生產精度可達1/1000mm。
  在更換軸承時,均對配合緊力進行了測量。與新軸承配合,A磨傳動齒(chǐ)軸與軸承配合緊力(lì)為0.02mm,B磨(mó)為0.03mm,均符合檢修規程要求。因軸承生產精度較高,各(gè)軸承內環尺寸誤差可忽略,由此可知,原始安裝時,軸承配合緊力符合標準。因此,此項因素可排(pái)除。
  3.3軸(zhóu)承質量原因
  因A、B煤機軸承已燒損,已無法考證是否因為軸承質(zhì)量問題造成軸承燒(shāo)損。但F磨煤機非驅動(dòng)端軸承溫度已(yǐ)開始有上升趨勢,可對該軸承進行詳細檢查。仔細檢查該軸承滾動體(tǐ)、內環、外環、保(bǎo)持架,未發現任(rèn)何異(yì)常,測量軸承遊(yóu)隙為0.27mm,由此可確(què)定(dìng)該軸承不是翻新軸承,且無明顯質量問題。
  隨後對其餘各台磨煤機軸(zhóu)承進行了檢查,均(jun1)未(wèi)發(fā)現任何異(yì)常,因此可排除次因(yīn)素(sù)。
  3.4安裝(zhuāng)間(jiān)隙(xì)不合理
  軸承安裝間隙不合理可(kě)能造成軸承溫度(dù)升高而燒損,安裝間隙包括軸承頂隙、瓦口間隙(xì)等。安裝間隙(xì)不合理是引起軸承溫度高的主要原因之一,如果軸承頂隙或瓦口間隙過小,軸承運轉過程中不能(néng)自由膨脹,溫度就會(huì)逐漸升高而引起(qǐ)燒損。如果軸承頂隙(xì)過大(dà),軸承(chéng)外環易發生轉動,引起振動及摩擦,可能引起軸承損壞。因此,檢修規程中明確規定了各間隙的合(hé)理範圍。軸承頂隙一般為0.08-0.12mm,瓦口間隙為0.1-0.15mm,無(wú)夾邦。
  #1爐各磨煤機傳動齒(chǐ)軸承安裝間隙如表2所示(shì)。
  由表2可知,各台磨煤(méi)機(jī)安裝間隙均無明顯問(wèn)題(tí),因此,軸承燒損不是由於(yú)安裝間隙不合理引起。
  3.5設備自身原因(yīn)
  以上四點即為軸承過熱燒損的(de)主要原因,但經過分析之後,各項均可排除,因此(cǐ),該軸承燒損(sǔn)可能由其他原因引起,必須對設備進行進一步分析。
  解體B磨傳動齒檢查(chá)傳動(dòng)齒輪、軸(zhóu)及各部件,發現傳動齒(chǐ)鎖緊螺母已退出,緊貼著(zhe)齒輪密封(fēng)罩。進一步檢查(chá)發現,傳動(dòng)齒鎖緊螺母與齒輪密封罩(zhào)有明顯(xiǎn)的磨損痕跡。各(gè)部件相對(duì)位置(zhì)如圖3所(suǒ)示(shì)。結合運行中軸承座及齒輪密封罩發熱(已變紅(hóng))的現象,可以推定,軸承燒損原因(yīn)是由傳動齒(chǐ)鎖緊螺母退出引起(qǐ)。鎖緊螺母退(tuì)出後與(yǔ)齒輪密封罩摩擦(cā),使傳動齒軸溫(wēn)度逐漸升高,熱量傳遞到軸承處,使軸承內部潤(rùn)滑脂升華,致使(shǐ)軸承缺油引起燒損。
  檢查A磨煤機傳動齒,發現了與B磨煤機同樣的情況。
  4 鎖緊螺母的固定及退出(chū)原因分(fèn)析(xī)
  為防止類似情況(kuàng)再次發生,有必要對造成鎖緊螺母退(tuì)出的原(yuán)因進行分析,以找到解決的辦法。
  鎖緊螺母的(de)固定方式通常有兩(liǎng)種:圓螺母配合止動墊圈(quān)、帶螺(luó)孔(kǒng)的圓螺母配合卡片(軸上開有卡片用的小槽(cáo)),如圖4所(suǒ)示。
  上海重型機器廠(chǎng)生產的BBD4366型雙進(jìn)雙(shuāng)出磨煤機傳動齒采用的是帶螺(luó)孔的圓螺母配(pèi)合卡片的方式(shì)固定的。固定卡片的螺栓隻采用了墊圈防鬆,在運行中由於振動等原因鬆動、脫落,使圓螺母失去了止動措施,從而(ér)退出並與齒輪密封罩摩擦發熱。
  5 處理方法
  由以上分析可知,軸承燒損是(shì)由傳動齒鎖緊螺母(mǔ)的止動措施失效而退出所引起的。因此,必須對鎖(suǒ)緊(jǐn)螺母止動方式進行改進以避免鎖緊螺母再次退出。
  方法1:圓螺母配合(hé)止動墊圈(quān)。需要解體傳動齒並拆卸軸承。
  方法2:對圓螺母固定卡片(piàn)的螺栓進行防鬆處(chù)理。可以點焊或加防鬆固化膠。
  由於現場生產需要,為盡快(kuài)回(huí)複設備運行,本次采(cǎi)用的是點(diǎn)焊(hàn)圓螺母固定卡片螺栓(shuān)的方式處(chù)理。
  在對B磨傳動齒處(chù)理(lǐ)完成後,對其餘5台磨煤機傳動齒鎖緊螺母及軸承(chéng)潤滑脂進行了詳細的檢查,發現各台磨煤機均存(cún)在此類現象。采用(yòng)了(le)相同方法處理,避免鎖緊螺母退出造成軸承燒損,同時也對軸承潤滑脂進行了補(bǔ)充。處理後磨煤機得以安全運行,未見此類現象發生。
  6 結語
  軸承(chéng)過熱燒損是鍋爐輔機中(zhōng)常(cháng)見的故障,在查找原因時,必(bì)須結合設備實(shí)際情況進行分析,珙縣(xiàn)電(diàn)廠雙進(jìn)雙出型磨煤機軸承燒損原因是(shì)一個(gè)典型的(de)案例。在球磨機中,傳動齒端麵一般沒有(yǒu)設(shè)計鎖緊(jǐn)螺母,因此,在球磨機投入使用的幾十年中,為出現過類似的問題。但在BBD4366型雙進雙出磨煤機中,鎖緊螺(luó)母(mǔ)卻是引起軸承燒損(sǔn)的主要原因。新設備投入使用後,需不斷進行改進,雙進雙出型磨煤機(jī)的優點將(jiāng)不斷得以(yǐ)體現。
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來源:《中國科技縱橫》2016年23期
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