李經華
(山西太鋼(gāng)不鏽鋼股份有限公司熱連軋廠,山西太原 030003)
摘 要:振動信號在所有反映設備狀態(tài)的狀(zhuàng)態信號中是應用Z廣泛的。因為振動(dòng)是引起大部(bù)分設備失效的主要原因,而且設備的各類(lèi)故障一般(bān)都能在振動信(xìn)號上有所體現。太鋼熱連(lián)軋2250mm生產線裝備了由北京英華達公司開發的機械設備振(zhèn)動(dòng)監測係統,通過不斷熟悉和探索(suǒ),提前發現(xiàn)了一(yī)批重(chóng)大(dà)的設備隱患,尤其是大型軋機的滾動軸(zhóu)承缺陷,通過提前發現隱患(huàn)利用(yòng)檢修時間處理,避免了重特大(dà)故障(zhàng)的發生。
關鍵詞:太鋼熱連(lián)軋;在線監測;軸承缺陷
太鋼熱連軋(zhá)2250mm生產線設備狀態監測的對象主要是軋機設(shè)備的齒輪、滾動(dòng)軸承、電動機等。本係統監測軋機設備有R0立輥軋機,R0壓下,R0初軋機,飛剪(jiǎn),F1-F7精軋(zhá)機,C1,C2卷取機等(děng)共13台設備,其(qí)中電機16台,變速齒輪箱24台,齒輪座7台(tái)。
軋機機械振動的主要頻(pín)率成分是齒輪的(de)齧合(hé)頻(pín)率和滾動軸承的特征頻率及其諧波,頻率值較高,並普遍具有衝擊的特征,這些信號以加速度量綱度量具有較大的值(zhí),使用加速度傳感器可獲得較大的輸出信號幅度。而如果(guǒ)使用速度或位移傳感器,由於對(duì)高頻衝擊信號不敏感,故障信號測量幅值較低,難以進行分析處理。本係統(tǒng)采用申克加速度傳感器,型號為AS-030,具有安裝方便和抗幹擾能力強等優點。
1 事件經過(guò)
2015年2月初(chū)查看(kàn)2250線在線監測振(zhèn)動曲線時發現精軋機F4齒輪座曲(qǔ)線有異常,下齒(chǐ)輪軸輸出端測點的趨勢圖、波(bō)形圖和其他三點相比有明顯的異常,與之前(qián)發生過的齒輪座軸承內圈裂紋故(gù)障信號極其相似,懷(huái)疑軸承內圈有故障(zhàng)。現場點檢F4齒輪座時檢查軸承溫度無異常,用聽音棒檢(jiǎn)查運轉聲音沒有發現明顯(xiǎn)異音,隨即重點跟蹤觀察。2月(yuè)5日檢修時開窺視孔檢查軸承和齒輪,發現下齒輪軸輸出端軸承內圈(quān)有裂紋。隨後對(duì)F4齒輪座進行特護並持續關注振動(dòng)曲線,於3月2日檢修時整體更(gèng)換了一套合套好的齒輪座,避免了一起設備事故。F4精軋機軋輥的傳動部分主要由主電(diàn)機、減(jiǎn)速機、齒輪座及連接軸組(zǔ)成,齒(chǐ)輪座的作用(yòng)是將減速機傳遞來的力矩均分後(hòu)由主軸傳送(出去)到軋輥。齒輪座的結構見下(xià)圖。
2 在線(xiàn)監測曲線分析
2.1趨(qū)勢(shì)圖:下圖(tú)2所示為2月5日11:45到12:30的趨勢圖,紅色虛線內為軋(zhá)鋼期間的(de)圖(tú)形,Z下(xià)方振動4(下軸輸出端)圖形明顯比其他3點波動大,說明該點(diǎn)有異常。
2.2頻譜圖:如下3圖所示,83.5倍頻突出,結合(hé)減速機頻譜圖可以得知突出的頻率為減速機的齧合頻率。齒輪座(zuò)本身的故障(zhàng)頻率不明顯。
2.3波形圖:如下圖4所示,Z下方測點4(下(xià)軸輸出(chū)端)有明顯的周期性衝(chōng)擊,周期約為一圈。相比齒輪(lún)座其他三個測點衝擊信號不明顯(在齒輪座上下(xià)齒輪軸(zhóu)兩端(duān)的軸承位置共設置了四個振(zhèn)動監(jiān)測點,水平安裝兩(liǎng)個,垂直安裝兩(liǎng)個)。
3 現場開檢結果
2月5日檢修時對精軋(zhá)F1-F7齒輪座進行開窺視孔(kǒng)檢查軸承和齒輪,發現F4齒輪座下齒輪軸輸出端軸承內圈有裂紋。3月2日檢修整體更換F4齒輪座,檢查發現下機的F4齒輪座下齒輪軸輸出端軸承內圈的裂紋寬度方向前後整體貫穿。
參考文獻:
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來源:《中(zhōng)小企業管理與科技》2015年第28期