魏和 武李綱(gāng)
(包頭熱電廠)
摘 要:包頭熱電廠#2爐給煤機采用為10-55型耐壓式稱重給煤機。在運行(háng)中給煤機軸承故障頻繁,極大地降低了鍋爐效(xiào)率。針對這(zhè)一(yī)現象(xiàng),分析軸承(chéng)故障頻繁(fán)的原(yuán)因,找出(chū)解決對策,在Z近一次大(dà)修中進行了改進,取得了(le)很好的效果。
關鍵詞:給煤機軸承;原因;對策
引言
包頭熱電廠2×300Mw機組DG1065/18.2-Ⅱ6鍋爐采用5台型號為10-55型耐壓式稱重給煤機,是由江蘇賽摩拉姆技術有限公司製造。其形式為全封閉皮帶式自動調節給煤量,是鍋爐製粉(fěn)的主要設備。但由(yóu)於給煤機軸(zhóu)承經常發生故障,導致給(gěi)煤機停運,影響機組的正常運行。其中給煤(méi)機(jī)軸承包括主動輥子軸承、被動輥子軸承、清掃鏈(liàn)軸承、托輥軸承(chéng)。
1.給煤機軸承故障的危害
1.1給煤機(jī)的安全性是保證(zhèng)鍋爐安全運行的一個重要因素。因(yīn)為,給煤機鍋爐燃燒(shāo)的重要組成部分,製(zhì)粉係統是直吹式,所以,其直接影響鍋爐(lú)燃燒及帶負荷情(qíng)況。因而,給煤機的安(ān)全性,直接影響了鍋(guō)爐安全運行及滿負荷運行,嚴重時可導致鍋爐滅(miè)火停爐。而(ér)給煤(méi)機軸承故障占給煤機故障的80%以上(shàng)。所以給煤機(jī)軸承故障是鍋爐(lú)安全運行的(de)一個重要因素。
1.2給煤機的維護和檢修需要(yào)很長時間來完成,還要附帶(dài)大(dà)量的人力、物力、時間,並減(jiǎn)少了發電量。
2.給煤(méi)機故障(zhàng)的原(yuán)因
我們對#2爐5台給煤機(jī)設(shè)備缺陷進行檢測,發現托輥(gǔn)軸承損壞次數很少。軸承損壞主要發生在主(zhǔ)動輥子軸承、清掃鏈軸(zhóu)承及被動輥子(zǐ)軸承上。
2.1主動輥子使用(yòng)型號P212的軸承,清掃鏈使用型號P208的軸承。油檔為金屬片,其密封性差。軸承使用在給煤機內部(bù),而內部灰、煤粉到處飛(fēi)揚,環境差。因此,很難阻擋空氣中的粉塵進入到(dào)軸承(chéng)內,造成軸(zhóu)承磨損、損壞。對拆下的損壞軸承檢查,發現軸承內(nèi)部含有大(dà)量煤粉(fěn)顆粒。
2.2被(bèi)動輥子軸(zhóu)承轉動體結構不合理。被動輥子距離落煤口(kǒu)隻有(yǒu)2米多,且位於(yú)皮(pí)帶的調心區。承受著(zhe)落煤的衝擊力、受到皮(pí)帶、輥子自身的重力,皮帶的拉力(lì)及扭向力等多方向力作用。而被動輥子僅靠兩端的兩(liǎng)盤軸承支(zhī)撐,導致軸承符(fú)合過(guò)大,長時間運行後,軸(zhóu)承(chéng)損壞加劇,壽命(mìng)降低。
3.解決對(duì)策
3.1針(zhēn)對主動輥子軸(zhóu)承和(hé)清(qīng)掃鏈軸承故障的原因。設計加工非標準(zhǔn)J型密封圈,並在軸承座上車製與非標準J型密封圈緊密配合,加入(rù)黃油。這樣防止了灰、煤粉進入軸承內。
3.2我們將(jiāng)被動輥子一體式設計改為分體式設計,把(bǎ)外殼和軸(zhóu)通過焊(hàn)接連接,改為通(tōng)過軸承連接,並(bìng)加(jiā)裝密封(fēng)圈,端蓋,保證軸承密封。防止灰、煤粉進(jìn)入軸承中。原(yuán)外部(bù)軸承(chéng)一旦損壞由皮帶輪滾(gǔn)筒內部加裝兩盤軸承運行,起到了雙(shuāng)保險作用。兩(liǎng)盤軸承都能起到調心的作用,在不影響調皮帶張緊力情況下。加大調心範圍,減少了軸承損壞。同時,四盤軸承可以保證在(zài)兩盤非(fēi)單側軸承損壞(huài)時,給(gěi)煤機繼續運行。直(zhí)到大、小修時再更換。
4.實(shí)施
4.1在軸承座兩側(cè)加裝J型密封圈
4.2在張緊皮帶輪(lún)滾筒(tǒng)內部加裝兩盤軸承,提高了(le)皮帶的調心能力。延長了軸承的使用壽命。同時,四盤軸(zhóu)承可(kě)以保證在兩盤非單側軸承損壞(huài)時,給煤機繼續運行。直到大、小修時再(zài)更換。動輥子照片
5.結論
通過對#2爐給煤機軸承密封及被動輥子結構的改造。#2爐給(gěi)煤機故障明顯降低,取得了良好(hǎo)的效果。
5.1直接經濟效益
#2爐給煤機軸承在未改之前使用壽命(mìng)約5個月(yuè),而改後平均使用壽命可(kě)達5年以上,提高了使用周(zhōu)期是未改之前的12倍(bèi)以上。在改(gǎi)造之前約消耗(hào)P212軸承45盤::消耗P208軸承40盤,改(gǎi)進後:把消耗軸承此費用(yòng)節約,每盤軸承費(fèi)用約230元,全年節約材料費用230×(45+40)=21850元。每年約有更換軸承檢(jiǎn)修10次,約需要潤滑油脂、密封材料(liào)等輔助材料約每次消耗1200元的費用,即全年合計消耗1200×10=12000元。總計全年(nián)材料費(fèi)用:21850+12000=33850元。
#2爐給煤機軸承改進後未發(fā)生損壞,加裝J型密封圈的費用為:8x5x10=400元:改進後從動輪(lún)內加裝軸承的費(fèi)用為:2×5×1000=10000元。綜(zōng)上所述每(měi)年節約:33850-400-10000=23450萬元,而且減少員工工時:4×5×20=4000個。
5.2間接經濟效益
在未改之前每次更換軸承需要停(tíng)止給煤機(jī)運行,這樣影響鍋爐安全運行(háng)即帶負荷。所以在改之後提高了鍋爐安全可靠性同時,給煤機能夠滿足鍋爐滿負荷運行。
來源:《大陸橋視野》2016年24期