立磨磨輥軸(zhóu)承(chéng)潤滑油起泡的(de)原因探究

2017-10-10

張連峰 張文龍
【順益體係(集團),廣東珠海 519020】
  摘 要:潤滑油在使(shǐ)用過程(chéng)中,時常會遇到油品起泡的問題。本文結(jié)合某水泥廠的實際案例,通過對起泡問題的分析,對油(yóu)品、設備進行(háng)逐步排查,結合油樣(yàng)檢測等技術(shù)手段,找到問(wèn)題根源並加以解決,提供對此(cǐ)類問題的解決思路。
  關鍵詞:潤滑油;起泡;油樣檢測
  0 引言
  某水泥廠立磨磨輥軸(zhóu)承(chéng)潤滑是通過集中潤滑係統來實現的,原使用(yòng)S牌220粘度合成閉式齒輪油(yóu),在使用過程中經常出現起泡的問題,後更換B牌220粘度(dù)合成(chéng)閉式齒輪油,使用三天後油箱中的油品仍出現大量(liàng)起泡(pào)的(de)問題。
  潤滑油在循環使用的過程中不可避免的被帶入空氣,油(yóu)品被攪動、振蕩後,會產生(shēng)泡沫,油品中的泡沫破裂、空氣釋放需要一定的時間,所以少量的(de)泡沫層是允許存在的,然而油品大量起泡會破壞油膜,加速油品氧化,形成氣阻,對設備造成危害。
  所以,為避免設備可能出現(xiàn)的(de)損傷,應盡快尋找到問題的根源,並加以處理。首先,我們要明確可能會引(yǐn)起油品起(qǐ)泡的因素有哪些(xiē),這樣我們就可以按(àn)圖索驥,對症下(xià)藥。
  1 問題(tí)分(fèn)析
  油品起泡的原因是多種多樣的,可歸納(nà)為兩大類:油品本(běn)身和外界因素(sù)影響。
  油品本身的因素包括:
  油品中(zhōng)的抗泡劑消(xiāo)耗殆盡;油品發生氧(yǎng)化變質等。
  外界因素主要包括:設備及使(shǐ)用方麵(miàn)和外界汙染物質。
  回油孔距離液麵過高,回流的潤滑油衝擊(jī)液麵導致起泡;回油孔距離出油孔(kǒng)過(guò)近,油箱容積過小(xiǎo),油品循環速度過快導致油品沒有一定時間釋放(fàng)空氣導致(zhì)的起泡;油泵漏氣,導致係統中被帶入過多的空氣導致的起泡等,都屬於設(shè)備及使用方(fāng)麵的問題。
  外界汙染物質(zhì):堿性物質、皂類物質;多孔性的灰塵、物料會(huì)吸附消泡劑(jì)等。基於上述可能存在的(de)影響因素進行逐一排查。
  2 問題查找
  下圖為該水泥(ní)廠立(lì)磨磨輥潤滑油站油箱內油品(pǐn)起泡(pào)的情況(kuàng),油品的外觀發生了明顯變化,由澄(chéng)清、透明黃色液體變為墨綠色。

圖1
  首先,我(wǒ)們需要(yào)對油品(pǐn)的基礎性能進行檢測(cè)分析,我們將同批次(cì)的新油及正在使用中的油品(pǐn)(以下(xià)簡稱舊油(yóu))進行了油樣采集,並進行了檢測,檢測結(jié)果如下:
表1
  從檢測結果可以看(kàn)出,基(jī)礎油粘度、酸值等變化不大,說明起泡不是由於油品本身氧化、變質(zhì)等原因引起的,而油品的色相(xiàng)、抗(kàng)泡性能發生了明(míng)顯的改變。
  油品本身(shēn)的(de)問題我們排除之(zhī)後,再對設備進行排查(回油孔位置,油泵、流量等進行檢查)。

圖2
  經過仔細檢查,設備方麵可能引起起(qǐ)泡(pào)的因素(sù)基本可以排除,接著,我們檢查是否有外界汙染物質對油品造(zào)成了影響,Z簡單直觀的方式是檢查過濾係統。
  檢查油箱內壁及過(guò)濾係統時發現,存在(zài)墨綠色粘稠(chóu)狀物質。

圖3
  那麽,是否是這種物質導致了油品起泡,或油品(pǐn)起(qǐ)泡和該物質有關,亦或是油品氧化、變質產(chǎn)生的沉澱?我們需要(yào)通過科學的檢測手段,對其進行檢測,分(fèn)析。
  對油品進行元素分析及紅外光譜分析(xī)。
  表2 元素分析結果(部分)
  元素分析結果有一定差異(yì)的是鐵元素及磷元素,鐵元素含量增(zēng)加,為設備磨(mó)損產生,磷元素含量降低,說明油品中的抗磨添加劑被消(xiāo)耗。這裏銅元(yuán)素(sù)含(hán)量沒有(yǒu)增加,可說明磨輥軸承保持架狀態良好,油品外觀顏色(sè)發生(shēng)變化(huà)與其無關(若磨輥保持架被磨損(sǔn)、腐蝕,二價銅離子可能會使油品外(wài)觀(guān)呈綠色)。
  通過對比可以發現,新(xīn)油的基礎油、添加劑特征峰明顯,而舊油(yóu)的(de)添加劑特征峰雖明顯(xiǎn),但基礎油特征峰被打亂,在2800-3000區間出現平行雜峰,說明有其(qí)他類型的油品混入其(qí)中。

圖4
  而(ér)能混入其(qí)他類型油品的部位,或能接觸其他油品的部位(wèi),為磨(mó)輥密封處,現場調研發現(xiàn),磨輥密封采用的是(shì)某品牌(pái)的通用型(xíng)礦物基礎油(yóu)的鋰基脂。
  潤滑脂混入到潤滑油中是否對油品的抗泡性產生影響?
  目前所使用的抗泡劑主要分為三類:矽類、非(fēi)矽類及複合型(xíng)三種(zhǒng),這三種消泡劑的主要作用都是增大液體與空氣界麵的表麵張力,從而使氣泡快速破裂,達到消泡的作用。
  相(xiàng)關資料顯示,鋰基脂的稠化劑屬於陰離子表麵活性(xìng)劑的一種,呈(chéng)堿性,會(huì)降低表麵張力,對泡沫的形成(chéng)有利。
  所以,潤滑油中混(hún)入一定量的潤滑脂,其中的稠化劑會抵消(xiāo)或降低消泡劑的作用,從而使油(yóu)品起(qǐ)泡。
  以上(shàng)所有的檢測(cè)、分析、推論,顯(xiǎn)示油品起泡的原因是磨輥密封潤滑脂混入導致,那麽(me)這個結論是否正確,需要(yào)進行驗(yàn)證。
  3 解(jiě)決措施
  通過與油品廠家的協調溝通,我們將該款潤滑脂及油箱內壁、過濾網上的異物,進行了采集,提供(gòng)給廠(chǎng)家實驗室,廠家進行了(le)相關的試驗論證,針對目前狀況,提(tí)供了新型的消(xiāo)泡劑,按照規定的比例在油箱中(zhōng)進行了添(tiān)加,10分鍾後有(yǒu)了明顯改善,兩小時後,僅存在少量泡沫層。這證實了我們的(de)推論。

圖6
  4 優化改進
  雖然,目前問題得到了解決,但(dàn)根本性問題沒有處理,隨著抗泡劑的(de)消耗以及潤滑脂的泄漏(lòu),仍(réng)會出現問題,那麽就需要對其(qí)進行改進,徹底解決泄漏的問(wèn)題。
  首先,利用停機時間,檢查並對密封情況進行維(wéi)修,並在日常生產操作過程中,注意穩定入料粒度,維持好料層厚度等(děng),盡量避免(miǎn)“磨振”的發生,防(fáng)止磨輥密封受到影響(xiǎng)。
  其次,我們知道,在正常運(yùn)轉狀態下立磨需要通熱風,幹燥物料,風溫在180℃以(yǐ)上,所以該處的潤滑油需要選擇合成(chéng)油產品,而磨輥密封(fēng)脂也處於該工況溫度下,但目(mù)前該立磨使用的密封脂為通用型礦物基礎油的潤滑脂,其(qí)工作溫度無法適應(yīng)該(gāi)工況環境,高溫下很容易造(zào)成油脂軟化、流失等問題,這也是導致油脂泄漏的主(zhǔ)要因素。
  通過與設備廠家的溝通以(yǐ)及(jí)設備潤滑推薦說明說書的推薦(jiàn),該設備的磨輥密(mì)封潤滑脂使用的應為一款全氟聚(jù)醚潤滑(huá)脂,全氟聚醚潤滑(huá)脂其耐高溫性能優良,Z高使(shǐ)用溫度可達到300℃以上;實踐證明,即(jí)使少量泄漏也不會對潤滑油造成影(yǐng)響。
  5 總結
  通過(guò)添加(jiā)新的消(xiāo)泡(pào)劑及對磨輥軸承密封脂的更換,解決了起泡的問(wèn)題,目前設備運轉狀況良好,未發生同類問題。
  油品起泡的原因是多(duō)種多樣(yàng)的,應因地製宜,做好現場的調研(yán)工作,對設備關鍵(jiàn)點進行逐步排查,結合科(kē)學的監測、檢測手段(duàn)對工(gōng)況、環境、油品進行分析,這樣才能找到問題的根源,並加(jiā)以(yǐ)解決。
  參考(kǎo)文獻(xiàn):
  [1]鄧廣勇,劉紅輝,李純錄潤滑油的(de)抗(kàng)泡劑類型和機理探討《潤滑油》2010年6月第(dì)25卷第3期
  [2]王(wáng)寧,朱元琪潤滑油抗泡性能的研究《石油煉製與化工》2000年3月第31卷3期
來源:《中國設備工程》2017年5期
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