郭占兵 楊(yáng)誌
(中國南方(fāng)航空工業集團有限公司工程技術部)
【摘 要】本文對某發動機軸承及相關(guān)故障件進(jìn)行了宏觀、微觀的分析,通過分析(xī)認為該發動(dòng)機軸(zhóu)承失效是由於潤滑失效(xiào)導致,鼓風機傳動軸、鼓風機進(jìn)氣段等相關故障件是由於軸承潤滑失效(xiào)後導致軸承嚴重磨損失效卡滯所致。
【關鍵詞】軸承;潤滑失效;鼓風機;磨損
1 概述(shù)
某發動機在使用(yòng)後檢查,發現鼓(gǔ)風機進風段組件(安(ān)裝座)後錐體殼體裂開,拆下鼓風機後,發現鼓(gǔ)風機軸斷裂,鼓風機軸承失效。至故障時發動機累計工作34小(xiǎo)時18分。該發動機鼓(gǔ)風機(jī)組件通過附件傳動機匣花鍵帶動鼓風(fēng)機(jī)轉子轉動,軸(zhóu)承座安裝在鼓風機出(chū)口段上支撐鼓風機轉子。軸承內、外套圈材料牌號(hào)為ZGCr15,滾子的(de)材料牌號為Si3N4,保持架材料為酚醛膠布管,軸承采用潤滑脂潤滑。
2 試驗(yàn)結果
2.1外觀
軸承磨損嚴重(chóng),軸承外套(tào)圈已被完全從跑道麵磨斷成兩個部分,一部分掉(diào)落(luò),掉落的外套圈已嚴重變形,表麵(miàn)粗糙不平,粘著現象嚴重,已觀察不到外套圈原有(yǒu)的形貌,另一部分粘結在軸承座上,已經很難分辨,見圖1、圖2。
軸承內套圈固定在鼓(gǔ)風機傳動軸上,約1/3跑道麵基本保持原有內套圈形貌,其(qí)跑道麵可見粘著現象,並且靠近螺母一端較靠近葉輪一端嚴重,跑(pǎo)道麵靠(kào)近螺母一(yī)端擋邊位置還可見較明顯的金屬擠出現象;內套(tào)圈其餘2/3磨損嚴重(chóng),並且粘結大量金屬以及出現嚴重的金屬碾壓、擠出現象;嚴重磨損(sǔn)部位殘存(cún)有(yǒu)7粒滾子擠壓後形成的輪廓痕(hén)跡,即7粒滾子在保持架失效散開或分(fèn)解之後堆擠在(zài)內套圈這個磨損的位(wèi)置,與內套圈基本(běn)無相對運動,見(jiàn)圖3,圖4。滾子軸承共有7粒滾子,經外觀及電鏡觀察,滾子完整,無磨損現象,表麵粘附著大量的軸承內外套圈及相關的故障件材(cái)料。
2.2高倍檢查
軸(zhóu)承外套圈幾乎所有表麵均粘附(fù)有一層鋁合金,心部組織為珠光體,局部碳化物(wù)溶解,見圖5,說明溫度超過其材料(liào)的AC3(838℃),但小於熔化溫(wēn)度(1395~1403℃),且冷卻較慢,即軸承損壞後已缺(quē)潤滑條件,同時(shí)由於高溫使得鋁合金碎塊熔化。
2.3成(chéng)分分析
經化學定量分析(xī),軸承內(nèi)外套圈成分(fèn)符合相(xiàng)關(guān)技術條件要求。
2.4硬度檢查
外套圈:端麵HRC59.8,跑道麵HRC61.6;內套圈:端麵HRC58.8;滾子:HV0.11400-1600
2.5保(bǎo)持架分(fèn)解溫度檢(jiǎn)查
經差熱分析儀測定(dìng):質量(liàng)明顯損失起(qǐ)始點:341.27℃,終止點:387.35℃。
2.6GCr15材料高(gāo)溫拉伸性能
不考慮較長時間回火性能下降的影(yǐng)響,直接進(jìn)行高拉試(shì)驗,達到保持架(jià)明顯分解溫度時(350℃左右)其強(qiáng)度水平隻(zhī)相當於室溫的62%左右(相當於HRC46),已明顯軟化。
3 分析與討(tǎo)論
3.1材質分析
從對故障件的軸承進行材質分析,軸承內外套圈及滾子材質正常。
3.2軸承失效模式與過程
根據對軸承的分析,軸承外套圈均勻磨削成2段,內(nèi)套圈約2/3磨損嚴重,通過(guò)複原,7粒滾子Z後卡滯階段已堆積在內套(tào)圈2/3磨損嚴重部位(wèi),證明軸承Z後出現了嚴重的超溫卡滯現象,且保持架已(yǐ)分解失效;保(bǎo)持架完全(quán)分解消失後(hòu)由於受力(lì)等因素7粒滾子將堆積在(zài)一起,同時出現卡滯,說明1/3圓周軸承內(nèi)套圈的磨(mó)損在(zài)保(bǎo)持架未完(wán)全分解(jiě)消失前就已(yǐ)經產生,內套圈1/3圓周跑道麵可見粘著現象,並且靠近螺母一端較靠近葉輪一端嚴重,在靠近螺母一端的擋邊(biān)可見較明顯的金屬擠出現象,說明軸承在出現嚴重(chóng)超溫卡滯、保持架分解消失前即(jí)已出現(xiàn)了一(yī)定程(chéng)度的超溫軟化現象,且存在軸向力;軸承保持架為酚醛膠布管,根據同批次軸承保持架分解溫度試驗情況表明,保持架失效是一個隨著溫度的上升而逐漸分解失效(xiào)的過程,其明顯的質量損失溫度(dù)即分解失效溫度為341℃,而通過另外的驗證性試驗表明,GCr15在350℃時其強(qiáng)度為1460MPa,隻相當於室(shì)溫的62%左右(相當於HRC46),已明(míng)顯軟(ruǎn)化。
以上情況說明軸承在保持(chí)架分解消失前的磨損階段存(cún)在一個逐漸溫升的過程(chéng),溫升會導致軸承出現粘著、軟化、保持架分解等現象,從1/3內套圈磨損情況(kuàng),可以排除磨粒(lì)磨損或接觸疲勞導致Z終導致粘著卡滯而引起的溫升現象(xiàng),分析認為溫(wēn)升主(zhǔ)要是軸(zhóu)承潤(rùn)滑(huá)失(shī)效造成的。
3.3肇事件的判(pàn)斷
從以上軸承失效(xiào)的分析可知,軸承磨損過程中出現溫升,溫升Z終導(dǎo)致軸承Z終出現超溫卡滯,其(qí)損傷是一個時間累積的過程。
根據對相關損傷件的外觀及(jí)斷口的觀察,及鼓風機傳動軸與鼓風機葉輪、軸承(chéng)等(děng)的配(pèi)合關係、鼓風(fēng)機傳動軸(主動)與軸承(被動)的主被動關係、軸承及相關(guān)件的受力情況以及表麵損(sǔn)傷情況等,確認軸承嚴重磨損失效在先,其餘相(xiàng)關件均為軸承嚴重磨損失效卡滯後出現的二次損傷。
4 結論
4.1某發動機軸承外套圈及內套圈材質正常;
4.2某發動機軸承失效是由於潤(rùn)滑失效導致的;
4.3某發動機軸承失效過程是軸承失效使之(zhī)在工(gōng)作中磨損並(bìng)出現溫升→溫升逐步導致軸承粘著、軟化擠出→當溫度升到一定程度保持(chí)架逐(zhú)漸分解失效→7粒(lì)滾子堆積卡(kǎ)滯→2/3軸承內套圈嚴重磨損,外(wài)套圈嚴重磨損。
來源:《山東(dōng)工業技術》2014年第11期