【潤滑案例】某水泥企業原(yuán)料立磨液(yè)壓係(xì)統水汙染原因

2017-12-27

  一、案例背景
  某水泥(ní)企業自2015年以來一直在廣州機械科學研究院設備潤滑與磨(mó)損狀態監測中心開展設備(bèi)的油液監測(cè)工作。監測目的主要是通過油液監測發現設備可能出現的早期磨損,以便(biàn)及時(shí)采取措施進(jìn)行(háng)視情維修。2017年3月,客戶發現某原料立磨液壓係統的液(yè)壓(yā)油出(chū)現嚴重的乳化情況,隨即取樣送檢,希望(wàng)廣研檢測能為他們找(zhǎo)出故(gù)障原因。
  二、監測情況
  該原(yuán)料立(lì)磨液壓係統使用某高壓無灰抗(kàng)磨液壓油,檢測結果顯示,該樣品的水分、汙染度等(děng)級(jí)及Fe元素含量都遠遠超出參考值。圖1為嚴重乳化的樣品。
圖1 樣(yàng)品外觀渾濁
  三(sān)、故障分析
  從檢測數據看出,水(shuǐ)分含量嚴重超標的同(tóng)時,液壓係統的清潔度及磨損量也嚴重超出(chū)了參考值,說明水分的存在(zài)對液壓係統的清潔度及磨(mó)損量已經了產生嚴重影響(xiǎng)。在與現場(chǎng)工程師溝通後得(dé)知,該液壓係統用油(yóu)量(liàng)約1000L,正常工作溫度範圍為50℃至(zhì)60℃,沒有冷卻水係統,油處呼吸器隻具有簡單的空氣過濾功能,前段時間的晝夜溫差較大。
  根據客戶反饋的(de)情況分析,該液壓係統並(bìng)沒有冷卻水係統,即可排除冷卻(què)水的,那麽水分來源(yuán)於潮濕空氣的可能性就很大了,結合當地晝夜(yè)溫差大(dà),油箱呼吸器不具備空氣幹(gàn)燥功能,那麽由於溫度(dù)變(biàn)化而產生類似呼吸作用,潮濕空氣會通(tōng)過呼(hū)吸口進入油箱,Z終在油箱中凝結成水。圖2為(wéi)現場液壓站及呼吸帽(mào)。
圖2 現(xiàn)場液壓站及呼吸帽
  建議(yì)現場加裝(zhuāng)帶有幹燥功能的(de)呼吸器,如矽(guī)膠呼吸器,見圖3,這類型的呼吸器(qì)能有效減少汙染物的侵入,包括汙染顆粒和水分。
圖3 矽(guī)膠呼吸器
  四、案例啟示(shì)
  該液壓係(xì)統用油量約為1000L,使用3000多元一桶(tǒng)(1桶約200L)的某高壓(yā)無灰抗磨(mó)液壓油,故障出現後(hòu),單更換新油的費用(yòng)就是接近2萬(wàn),如果算上因設備停用所造成的工廠損失(shī),那(nà)就更大(dà)了。可見加裝一個幾百元的呼吸器(qì),做好油液汙染控製對於減少設備停機,提升生產效率(lǜ),節約維修和換油成本的重要性。(廣研檢測)
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