桃源電(diàn)站機組外操作油管與主軸連接法(fǎ)蘭麵漏(lòu)油的分析及(jí)處理

2017-12-22

趙龍岡 潘軍偉
(中國水利水電(diàn)第三工程局有(yǒu)限公司製造安(ān)裝分局,陝西西安 710032)
  摘 要:燈泡貫流式機組內、外操作油管是供給轉輪操作油(yóu)的通道,輪轂(gū)供(gòng)油管是輪轂潤滑(huá)油的通道,同時也是槳葉接力器的回(huí)複杆;由於外操(cāo)作(zuò)油管與主軸(zhóu)連接法(fǎ)蘭麵處於發電機風洞內部,此部位設備安裝質(zhì)量及運行工況的優劣,對機(jī)組整體運行穩定性起(qǐ)著至關重要的作用。本文通過介紹桃源(yuán)電(diàn)站貫流式機組7號機外(wài)操作油管與主軸連接(jiē)法蘭麵漏油的分析及處理過(guò)程,供同類型(xíng)電站機組進行此部(bù)位安裝及運行檢修時借鑒使用。
  關鍵詞:燈泡貫流式機組;主軸連接法蘭麵;漏油;處理方案
  1、漏油事故分析
  桃源電站位於湖南省桃源縣城(chéng)沅水流(liú)域,是沅(yuán)水幹流(liú)河段的第14個梯(tī)級電站(zhàn),也是沅水幹流Z末一(yī)個梯級電(diàn)站。電站裝機容量180MW,裝設9台20MW的燈泡貫流式水輪發電機組。
  桃源電站7號機組在進行發電機內部檢查時發(fā)現發電機(jī)內部彌漫油霧,且底部有油汙,根據初步分析結果,並(bìng)在(zài)2.0MPa操作壓力油下,反複開關(guān)槳葉試驗後,確定漏油(yóu)部(bù)位為外操作油管(guǎn)與主軸連接法蘭(lán)麵。7號機組於2014年7月底投產發電,運行(háng)不到(dào)四個月時間便出現此事故,為盡快消除缺陷(xiàn),保障(zhàng)機組安全運行,研究決定對此進行專項處(chù)理。法蘭漏油的可能原因(yīn)分析:一是外(wài)操作油管與(yǔ)主軸連接法(fǎ)蘭麵選用密封存在質量缺陷,導(dǎo)致漏油。二是(shì)設計、製造方麵的原因,密封(fēng)槽(cáo)加工尺寸與設計尺寸不符或密封圈尺寸偏小壓縮量較小,可能導致漏油。三是安裝方麵的原(yuán)因,密(mì)封圈脫槽損壞、調整墊與(yǔ)密封圈重疊等,可能導致漏油。
  2、漏油處理方案及主要步(bù)驟
  2.1、進、尾(wěi)水落門(mén)、流道排水(shuǐ)
  利用進水口(kǒu)門機事故(gù)檢修門(mén),落入進水口門槽內,對正落實確保封(fēng)水效果(guǒ);然後再利用尾水門機將尾水事(shì)故檢修閘門落入門槽內。將三台檢修(xiū)深井(jǐng)泵(bèng)置手動(dòng)位置,待檢修集(jí)水井水位降至7.0m高程,然(rán)後將放空閥全開,觀察集水井水位變化情況,操作(zuò)廊道內安排(pái)專人巡視;集水(shuǐ)井水(shuǐ)位下降明顯後(hòu),再(zài)將上遊側放空(kōng)閥全開,觀察集水井(jǐng)水位變化情況,同時觀察下遊側量測表盤壓力(lì)變化。待流道內積水排空後,集水井(jǐng)水位降(jiàng)至7.0m高程,將檢修深井泵置於自動位置。
  2.2、槳葉操作壓力油泄壓、排油(yóu)
  關閉主供、輔助供油閥及高位油箱輪(lún)轂供油閥,將槳葉開、關腔及輪轂腔檢修放空閥打開排油,檢查漏油泵是否處於自動工作位置,注意漏油箱、回油箱的油位變化,及時將多餘透平油輸送至2號油罐,避免造成漏(lòu)油事(shì)件。
  因後續(xù)盤車施工要求,需要在泄(xiè)水錐位(wèi)置搭設臨時腳手架,不影響轉輪盤車轉動,工作平台(tái)鋪(pù)設竹夾板;安裝轉輪轉動工具(jù),然後進行盤車,使輪轂排油孔(kǒng)的位置(zhì)處於正上方,便於輪轂腔透平油排放。
  2.3、拆除受油器及自(zì)動化元件
  拆除受油器各進(jìn)、排油管和振擺、轉速反饋等(děng)自動化元件,並做好記號,管口、孔口用幹淨的棉布綁紮封堵牢固(gù)。拆除受油器殼體1頂(dǐng)蓋,打(dǎ)磨輪轂油管(guǎn)軸套點焊處,並(bìng)拆(chāi)除軸套;再拆除受油器殼體1,標記受油器底座絕緣墊板的安裝方位,拆除各管路的連接(jiē)法蘭;拆解受油器下遊側端蓋與受油器(qì)殼體2把和螺栓,拆除受油器殼體2與(yǔ)底座固定螺栓(shuān)和螺(luó)釘,將受油器殼體2、浮動瓦整體從操作(zuò)油管上拔出,對拆解零部件(jiàn)進行分類存放並做好防護措施。
  做好發電機風洞內部的防護措施,以防止(zhǐ)在發電機(jī)風洞內(nèi)引起火災或損傷定、轉子線圈等事故。施工時,在外操作油(yóu)管的正下方轉子中心體內壁蓋上石(shí)棉(mián)板(bǎn),防止硬物進入空氣間隙內部(bù),並將定子、轉子線圈覆蓋嚴密。在定子底部(bù)擋(dǎng)風板Ⅱ、Ⅲ及轉子中心體之間鋪蓋雙層(céng)塑料布,嚴密(mì)保護好定子線(xiàn)棒和(hé)轉子磁極;搭設臨(lín)時工作平(píng)台,鋪設竹夾板。
  2.4、拆解外(wài)操(cāo)作油管
  拆除集電環、碳刷及磁極引線等,並將設備放置在幹(gàn)淨的塑料布上,做好(hǎo)防護措施;然後拆除外操作油管,通過兩台5噸手拉葫(hú)蘆掛裝在轉子中心體內壁吊耳上使外操作油管受力,同時在外操作油管上遊端部使用(yòng)一台5噸手拉葫蘆作(zuò)臨時固定,防止傾斜;拆卸外操(cāo)作油(yóu)管與主軸連接的螺栓(shuān),取出調整(zhěng)墊,並做好記錄,取出密封圈後(hòu)發(fā)現,此部位密封圈嚴重固化,受壓變形麵成永(yǒng)久變形無法恢複,核實密封槽尺寸符合設計要求。研究決定對(duì)外操作油管上遊側密封圈進(jìn)行拆解檢查,將外操作油管往上遊側推(tuī)動一定距離,以方便拆卸內操作油管為準。拆卸開啟和關閉(bì)腔操作油管。發現密封圈存在同樣質量問題,更換新密封,重新回裝開啟和關閉腔的操作油管。回裝外操作油管與主(zhǔ)軸連接,更換新的密封圈(quān)。
  2.5、盤車
  回裝內、外操作油管,打緊把合麵所有螺栓,對集電環和操作油管進行盤車,測量外操作油管和集電環的擺度。外操作油管(guǎn)Z大擺度小於0.10mm,集電環Z大擺度小於(yú)0.15mm,合格後拆除轉輪轉動工具。Z後用專用清洗劑對發電機內部進行清洗。
  裝入受油器下遊(yóu)側端(duān)蓋、密封圈和擋油環。將受油器殼體2與浮動(dòng)瓦整體套裝(zhuāng)在操作油管上,使其移至設定位置。調整受油器浮動軸瓦與受油器(qì)殼體2內腔的間隙,按其左右間隙相等,上部間隙大於下部間隙,並結合盤車時(shí)外(wài)操作油管實測擺度值進行相應調整。回裝鋼墊板、絕緣(yuán)墊板,將帶絕緣套管、絕緣墊(diàn)圈的聯接螺栓、螺(luó)釘緊固後,複(fù)測浮動軸瓦和操作油管上、下遊兩端口處的間隙,合格後回裝受油器(qì)兩(liǎng)側端蓋,槳葉(yè)反饋裝置。回裝後應對各進、出油管口進行臨時封堵,防止異物掉入。待(dài)油係統管路連接好後,再次檢查受油器的絕緣應(yīng)符合要求。碳刷和刷架的安裝,要把控碳刷(shuā)與集電環的接觸間隙,應符合設計要求。
  2.6、係統充油
  使轉輪體上(shàng)的輪轂排油孔(kǒng)處於正上方,進行輪轂充油。調速器操作油(yóu)建壓充油,反複操作槳(jiǎng)葉開關試驗(yàn),排淨槳葉接力器和操作油管(guǎn)路內部氣壓。
  拆除流道內部腳手架,打磨焊點並(bìng)進行防腐處理,Z後清理(lǐ)施工雜(zá)物,合格後,將尾水管(guǎn)進入門封堵。
  按有關技術有求對發電機內部進行幹燥處(chù)理,保證絕緣符合運行要求。
  2.7、充水(shuǐ)試驗,啟動運行
  開啟尾水閘門的充水閥對尾水流道進行充水,在尾(wěi)水充水過程中打開(kāi)導葉3%左右,同(tóng)時對進口進行充水,使前後壓力保持平衡,待尾水充滿以後,關閉導葉(yè),提進口閘門5cm對進口流(liú)道進行充水(shuǐ)。充水(shuǐ)過(guò)程中檢查尾水管進人門等(děng)密封部位有無(wú)異常,一切正常後(hòu),充水完畢。進入啟動(dòng)運(yùn)行程(chéng)序。
  3、密封圈粘接
  因處(chù)理過程中(zhōng)需更換密封為整根密(mì)封圈,現場無合(hé)適備件嚴重影響後續工作,受工期製約,采取現場粘接同規格密封條方式,所以密封(fēng)條的粘接質量直接決定此次處理工作的成敗。現場粘接工(gōng)藝如下(xià):
  3.1、O型密封(fēng)條切口
  為(wéi)了保證(zhèng)O型密封條切(qiē)口(kǒu)平整,采用自製破口夾具切口。將待修得橡膠條塞入夾具上相應直(zhí)徑的孔中,用刀片(piàn)沿夾具破(pò)口壁順勢切下,即可切成30°斜麵切口。
  3.2、表麵處理
  切口表麵用砂布稍稍打密,並用丙(bǐng)酮擦拭幹淨。
  3.3、粘接
  兩粘接表麵均塗一薄層495膠(jiāo),放在(zài)自製夾具V型槽中定位、看齊粘接(V型槽中墊一層聚乙烯薄膜)並擠緊;固化約15s可初步固化,1h後即(jí)可投入使用。
  4、結束語
  桃源電站全廠9台機組,隻有7號機發生了此類漏油事(shì)故,密封圈為廠家供貨,由於個別密封圈在采購過程中未發現質量缺(quē)陷,從而導致水(shuǐ)輪發(fā)電機在運行一段時間後出現個別(bié)部位漏油(yóu)的事故,對機組的安全運行(háng)造成很大威脅。7號機組外操作油管與主軸連接法蘭麵漏油,經過上述方(fāng)案處理後,機組(zǔ)缺陷已消除,得到了預期的效果,機組運行狀況良(liáng)好。通過此類事件反思,一個小小密封圈的質量缺陷,所造成的後果是無法衡量的(de),因此在今後的施工中要對投入工程使用的材料進(jìn)行嚴格抽查檢驗,從源頭上(shàng)得到遏製,使工(gōng)程質(zhì)量得到保(bǎo)障,同時將密封條的粘接技術進行推廣,不(bú)斷優化粘接工藝,真正發揮粘接技術經濟、靈活、高(gāo)效、可靠的特點,解決施工中的困擾。
  參考文獻
  [1]張偉.燈泡貫流(liú)機組組合軸(zhóu)承漏油處理.華電(diàn)技術,2010,(2).
來源:《城市建設理(lǐ)論研究(電子版)》2015年7期
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