TRM36.4立磨磨輥(gǔn)軸承進物料的快速(sù)清理方法

2018-02-06

王良勇
(四川省星(xīng)船城水泥股份有限公司)
  我公(gōng)司TRM36.4立磨在一次正常生(shēng)產時,其中(zhōng)一個磨輥潤滑(huá)油站油位突然迅速下降,而且回油(yóu)真空表壓(yā)力顯示為零。停磨檢查時發現該磨輥小端蓋已掉(diào),軸承及軸承腔裏充滿(mǎn)物料;而且由於軸承內(nèi)物料太多,磨輥已無法轉動(dòng)。經查發現,是原中心下料管采用Q235鋼板,沒有做耐磨處理,使用(yòng)壽命短,加上檢查不及時造成了中心下料管磨穿後,物料直接衝斷小端蓋螺(luó)栓而掉(diào)落,並導致軸承(chéng)和軸承腔裏充滿物料(liào)。
  為清理幹淨軸承和軸承腔裏的物料(liào),我們(men)采取的方法是:將磨輥潤滑站油更換(huàn)為柴(chái)油,再(zài)開啟主電機轉動磨盤,強製帶動磨輥轉動,開啟供油泵(回(huí)油泵(bèng)不開)用柴油衝洗轉動的軸承。具體清洗過程如下:
  (1)準備工作。將磨輥油箱潤滑油更換為柴油,油位高度高出油泵進(jìn)油(yóu)管適當位置;磨輥小端蓋先(xiān)不(bú)要裝回,繼續打開,以便於衝洗時(shí)物料直接流出;檢查確認軸承(chéng)裏(lǐ)無金屬(shǔ)異物,盡可(kě)能的把塊狀物料掏出;抬起全部磨輥,在磨盤上均布一層料層,料層厚(hòu)度參照擋料圈高度。
  (2)清理(lǐ)實施。在準備工作完(wán)成後,先(xiān)開啟潤滑油泵提前供油,然後開動主電機轉(zhuǎn)動磨盤,同時磨輥自然落下(4個磨輥同時落下,磨輥不要加壓),直到該磨輥轉動,在磨輥轉動大約10圈左右(轉動時間約10s左右)後抬輥、停機。
  經上述過程處理停機後,檢查(chá)軸承已清洗幹淨,並(bìng)且轉動靈活。然後將(jiāng)中心下料管改(gǎi)為複合(hé)耐(nài)磨板後,同時加強了設備檢查,從而杜絕了類似事故的再次發生(shēng)。
 
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