李華飛1 張中征2
(北方重工集團(tuán)有限公司,遼寧沈陽,110141;東北大學,遼寧沈陽,110819)
【摘 要】盾(dùn)構機在大型隧道、城市地下軌道交通等施(shī)工中(zhōng)占(zhàn)據著越來越舉足輕重的作用,其液壓係統相當於(yú)人的心髒、血液和肌肉組織,是(shì)盾構機的重要組成部分。本文對盾(dùn)構機液壓(yā)係統油液汙染的主要形(xíng)式和通常危害進行了闡述,並(bìng)對盾構機(jī)施工過程中液壓係統所遇到的典(diǎn)型故障事例進行了相應的介紹與分析,對盾構機現場施工和設備的科學維護有一定指導借鑒意義。
【關鍵詞】汙染(rǎn);盾構機;液(yè)壓係統;故障
隨著國內外地下軌道交通行業的快(kuài)速發展和隧道工程項目的大(dà)量上(shàng)馬,盾構(gòu)機的應用(yòng)變得越來越普(pǔ)遍。大量盾構機的投入使用給工程施工帶來了巨大方便的同時,其複雜而龐大的係統維護也給現場施工帶來諸(zhū)多(duō)難(nán)題。在現(xiàn)場(chǎng)施工中,機器往往會因為(wéi)這樣或是那樣的故障而不得不被迫停機維護。據不完全統計(jì),在盾構機施工(gōng)現場(chǎng)遇到的大多數停(tíng)機故障中電氣故障所占比重(chóng)Z多,大約(yuē)占75%;液壓問題約20%;剩下的就是機械問題。雖然電氣(qì)故障頻發,但解(jiě)決起來一般(bān)都相對費時較短。而液壓係統出現問題一(yī)般現場解決起來都(dōu)非(fēi)常麻煩,往(wǎng)往會造成長時間(jiān)的停機(jī)。探究其本質原因基本(běn)都是液壓係統中油品汙染直接或間接所致。本文主要就盾構機液壓係統(tǒng)的油品控製及一些相關典型問題的處(chù)理經驗進(jìn)行闡述。
盾構機液壓係統一(yī)般包(bāo)括下麵幾部分:推進及鉸接係統、拚裝機係統、螺(luó)旋機及輔助係統、砂漿動力係統、撐緊(jǐn)及支撐係統(tǒng)和刀盤驅動係統等(děng)。由於施工環境惡劣、人為操(cāo)作不(bú)當等原因,液壓油液受(shòu)到汙染,常導致液壓係統發生故障,甚至停機,影響施工的(de)正常(cháng)進行,所以研究盾構機油液汙染控製很有實際意義。
1 汙染物(wù)來源
液壓係統的汙染是指液壓油中(zhōng)出(chū)現了對係統的可靠性和元件壽命有害的(de)物質和化(huà)學成分。對(duì)於盾構(gòu)機而言,汙染物(wù)有外界侵入的汙染物、係統內殘留的汙染物和係統生成的汙染(rǎn)物3種(zhǒng)。
1.1外界侵入(rù)汙染物
液(yè)壓係統在工作過程中經常會受到外界汙(wū)染物的侵入,由於盾構機工作在地下,施工環境差(chà),有(yǒu)時施(shī)工地層中還(hái)含有豐(fēng)富的水(shuǐ)份和顆粒,設備在施工過程中難免要更換一線易損件,如濾芯、損壞的閥件、損壞的管路等,操作過程中由於工人經驗和現場條件限製(zhì),清潔(jié)工作往往無法(fǎ)保障,致使液壓係統(tǒng)混如顆粒物。所以顆粒侵入是主要的汙染(rǎn)來源之一(yī)。
1.2係統內殘留的汙染物
液壓係統及元件在加工(gōng)、裝配、儲運中將汙染物混入係統中,沒有得到及時有效的清理,如金屬切屑、焊渣、固體顆粒塵(chén)埃及清洗(xǐ)溶劑等(děng)。
1.3係統生成的汙染物
液壓係統各運動(dòng)副相互摩擦產生的磨(mó)屑以及內表麵鏽蝕產生的鏽片。據統計液壓係統故(gù)障有70%~80%是由液壓(yā)油汙染造成(chéng)的,而且事後維修(xiū)發(fā)現由於油液中(zhōng)含(hán)有顆粒,導致各液(yè)壓(yā)元件摩擦加(jiā)劇,從而引起各部件工作不正常,因此檢測液壓油的(de)清潔度(汙染度)顯得很有必要(yào)。
2 油液汙染的危害
固體顆粒汙染物的主要(yào)危害如下:容(róng)易卡住液壓閥芯,使(shǐ)液壓閥動(dòng)作(zuò)失靈,嚴重時會造成停機;易使過濾器堵(dǔ)塞,導致泵吸油困難而吸入空氣,使液壓泵發熱,產生噪聲,堵塞嚴重時因阻力大會將濾網擊穿;汙染物進入液(yè)壓泵會堵塞泄漏通道、造成密封圈甚至壓蓋在(zài)運轉時被衝出,加速(sù)液壓泵(bèng)的磨損,導致內泄漏加劇,降(jiàng)低液壓泵的容積效率,縮短元件壽命,並導致執行元件運動減慢;其產生的磨(mó)料磨損(sǔn)會(huì)加劇液壓油的汙染,造成液壓泵、油馬達、油缸、液壓閥的大麵積過早磨損,以(yǐ)致失效。
3 具體故障事例及原因(yīn)分(fèn)析
3.1油液汙染顆粒導致油缸內泄漏
遼西北引(yǐn)水(shuǐ)工程施工的(de)TBM推進係統壓力(lì)經常出現加不去壓力的現象,正常(cháng)推進壓力在300bar左右、卻隻能加壓的90bar左右,經排查(chá)發現是推進油(yóu)缸活內泄漏所致。對推(tuī)進油缸進行拆卸檢查,附著在活塞表麵及(jí)缸桶內壁的固體(tǐ)顆粒(lì)清晰可見(jiàn),活塞外表麵(見圖3.1和圖3.2)與缸桶內壁(見(jiàn)圖3.3)均有磨損(大概為(wéi)1/3圓周,為實(shí)際安裝空間的下方),活塞上的格萊圈有不同程度的磨損缺陷,並且全(quán)部(bù)龜縮在鑲銅表麵(miàn)下方,失去了密封作用(yòng)。

分析其磨損機理如下:工作中(zhōng)先是油液混進固體(tǐ)小顆粒,在活塞與缸桶內表麵的相對運動中磨壞了格(gé)萊圈,格萊圈出現小的凹(āo)坑後,造成局部泄漏,進而形成局部高(gāo)溫(超過80℃),導致格(gé)萊圈下方的丁青橡膠密封圈在(zài)局部高溫中(zhōng)失效,並失去彈性不能(néng)對格萊圈提供(gòng)向上的(de)彈性支持,從(cóng)而導致活塞處密封的失效並造成內(nèi)泄。
3.2油液汙染顆粒致使液壓柱塞泵嚴(yán)重壞(huài)
在沈陽某型盾構機(jī)刀盤驅動液壓係統在使用中出現兩台閉式液壓泵擺盤能擺動,該係統由兩台力士樂公司生產的A4CSG500排量閉式泵並聯驅動6台林德液壓馬達。現場測量係統補油壓力20bar及(jí)控(kòng)製(zhì)壓力18bar均屬正常,但是強製動作泵頭(tóu)比例閥芯後控製壓力油不足(zú)以(yǐ)推動變量活塞動作,主泵沒有流量輸出,經過對主泵變量活塞兩個測量油堵更換測壓接頭(tóu)後對其進行壓力(lì)測(cè)試發現其在比例滑閥在(zài)中位時,變量活塞(sāi)缸大小腔體(tǐ)一個有壓力一個無壓力,與原理不符(fú),分析可能是兩腔之(zhī)間有阻尼孔發(fā)生阻塞所致。現場(chǎng)拆解泵的後端蓋發(fā)現後(hòu)方內捏合補油泵齒輪幾乎徹底打碎(見圖3.4,圖3.5),並從內部(bù)發現(xiàn)有大量鐵屑。

在東莞地鐵施工的某型土壓設備,刀盤(pán)驅動是有三組液壓泵和馬達構成的閉式係統。在施工中聽見液壓泵傳(chuán)出異常響聲。對柱塞(sāi)泵隨後進(jìn)行停機拆解後發現其內部滑靴(xuē)全(quán)部脫落,磨損(sǔn)十分嚴(yán)重。原因分析:液壓泵內部阻尼孔被(bèi)油(yóu)液中的汙染物堵死,滑靴接觸表麵不能形成靜壓油膜,以至於發生兩金屬表麵的(de)直接高速摩擦磨(mó)損,Z終該泵(bèng)報廢。
3.3液壓馬達活塞損壞
在北京施工的某土壓設備,螺旋機液壓係統壓力隻(zhī)能加壓到60bar左右,螺旋沒動作,經過對相關可能的(de)電氣元件及液壓泵的(de)問(wèn)題排除,Z後對液壓柱塞馬(mǎ)達進行了拆解(jiě),發現其活塞嚴重磨損,並發現很多鐵削,液壓油中發現嚴重乳(rǔ)化,經檢查,發(fā)現在熱交換器處隧道循環水與液(yè)壓(yā)油發生混合,汙染物侵入並致使後來油液發生嚴重乳化。
4 結語
液壓係統的油液汙染給整個係(xì)統的正常使用造成了極其嚴重的危害,在盾構機行業尤其(qí)突出。所以,在盾構施(shī)工中,如何(hé)製定行之有效而又科學合理的防汙染措施變(biàn)得尤為重要。這樣不僅可(kě)以減少因故停機,保證工期進度,也能很好地節約成本。
參(cān)考文獻:
[1]童偉,劉樹道.工程機械液壓係統油(yóu)液的汙染控製[J].同濟(jì)大學學(xué)報,2001(12):1507-1509.
[2]劉雲飛.柱塞泵滑靴磨損原因分(fèn)析[R].中國(guó)工程機械工業協會維修及再製造分會,2012年技術峰會.2012.
[3]路甬祥.液壓(yā)氣(qì)動技術手冊[M].機械工業出版社,2005.8.
來源:《中國科技縱橫》2016年24期(qī)