1200冷軋機定位軸承(chéng)異常損壞問題小結

2018-05-02

段雷強(軋機軸承)
  前言:某廠1200六輥冷軋機支承輥定位軸(zhóu)承351080/HCP53滾動體以及保持架周期性發生燒損抱死,對軸(zhóu)承的使用及裝配工作帶來諸多不(bú)便,且(qiě)嚴重時常(cháng)引發主機四列圓柱軸承報廢,造(zào)成(chéng)了較大的經濟損失。
  針(zhēn)對(duì)此問題,軸承廠家技術人員通過對(duì)軸(zhóu)承的各項指(zhǐ)標檢驗後,在(zài)排除軸承自身原因的前提下對該(gāi)廠(chǎng)的軸承裝配現場進行了時時跟蹤,並且現場參與了安裝、拆卸、保養工作,通過跟蹤發現如下一係列相(xiàng)關問題:
  一、軸承結構形式
  二、軸承的損壞形式
  1、支承輥操作側靠鎖緊螺母(mǔ)一列發生損(sǔn)壞,相對應側均(jun1)無(wú)頻(pín)繁(fán)損(sǔn)壞現象,損壞(huài)前期現象多為滾動體大端麵磨損,對應內圈高(gāo)溫變色。
  2、損壞後期現象,滾(gǔn)動體大端麵與對應內(nèi)圈擋邊高溫(wēn)粘合、保持架破損斷裂。
  3、中隔圈及外圈端麵(miàn)圓周方向存在嚴重滑動(dòng)磨損,且(qiě)中隔圈因磨(mó)損倒角處產生(shēng)金屬毛刺及(jí)細碎金屬雜質。
  4、主軸承擋邊與(yǔ)滾動體端麵異常磨損。
  三、輥係裝配結構
  四(sì)、現象分析
  通過查看上述損壞現象及裝配結構受力分(fèn)析(xī),判(pàn)斷該軸承由靠鎖緊(jǐn)螺母(mǔ)側的滾動體,承受異常軸向載(zǎi)荷導致(zhì)滾動(dòng)體端麵與對應內圈的擋邊端麵載荷異常,引發滑動摩擦,摩擦力造成滾動體打橫,保(bǎo)持架破損,Z終誘發整套軸承燒損。
  上訴圖片(piàn)軸(zhóu)承中擋圈的磨損、外圈端麵磨損,可判(pàn)定定位軸承在軸向壓緊存在間隙,隨後對壓蓋1子(zǐ)口、調整墊1片進行(háng)了測量,數據如下:
  1、去除(chú)墊片,單獨把壓蓋1進行安裝,當壓蓋子口壓靠住定位(wèi)軸承外圈端麵後,用塞尺(chǐ)進行壓蓋(gài)1與壓蓋2之間間隙測(cè)量,測量值為:3.2mm.隨後(hòu)測量已經使用過的(de)橡膠調整墊片(壓(yā)扁幾乎無彈性的調整墊片)厚度為(wéi):3.9mm再對未使用過的調整墊片(piàn)進行(háng)厚度測量(liàng),測量值為:4.2mm和4.3mm。通(tōng)過(guò)測量判定軸承端蓋1在(zài)裝配完成後(hòu),由於墊片厚度不能壓扁到理想(xiǎng)厚度(3.15-3.2)範圍內,導(dǎo)致(zhì)了約0.6mm軸向間隙存在。
  2、同樣方法測量壓蓋2與主軸承的軸向間隙,發現壓(yā)蓋2與軸承之間同樣存在約0.6mm的軸向(xiàng)間隙。
  進一步分析軸向間隙對軸承運轉造成的危害:
  1、壓蓋2與(yǔ)主軸承的軸向(xiàng)間隙,勢必會造(zào)成(chéng)壓蓋2的中心線相(xiàng)對軋輥及輥箱產生交叉、傾斜。
  2、中心線交叉後,導致351080軸(zhóu)承外圈相對於滾動體及內圈產(chǎn)生傾斜,當軸向力作(zuò)用在靠近鎖緊螺母(軸向力向傳(chuán)動側(cè)方向(xiàng)作用時)的一列滾動體(tǐ)後,產生周期性(xìng)軸(zhóu)向過載(zǎi)及跳(tiào)動,引發軸承損壞。
  3、同樣內外圈的相對傾斜後,軸承高速運轉時,造成保持架的跳動,保持架與滾動體磨損、震動,造成保(bǎo)持架開裂,滾動體打橫(héng),引發軸承燒損(sǔn)抱死。
  4、導致主軸承擋邊在運轉時(shí)偏斜遊動,引發滾動體端麵(miàn)與擋邊端麵異常磨損(sǔn)。
  五、整改調(diào)整
  軸(zhóu)承配合件:
  1、將現有的隨機配套橡膠墊片,更換為(wéi)可調整(zhěng)的剛性墊片。
  2、每次裝(zhuāng)配時必須測(cè)量深度,依據測量數據進行匹配調整,確保主軸承以及定位軸承的(de)軸向(xiàng)壓靠合理。
  3、定期調整351080的軸(zhóu)承A/B受力麵,保證兩側磨(mó)損同步。
  對(duì)軸承中隔圈進行數據測量,磨損(sǔn)嚴重的通知軸承廠家進行更換,保障(zhàng)軸承的軸(zhóu)向遊(yóu)隙合理(lǐ)。
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