改進機頭導軌提高軸(zhóu)承(chéng)壽命

2018-05-25

  作者簡介
  張才南,高(gāo)級經濟師,江蘇小太陽機(jī)械科技有限公司(sī)董事長兼總經理;全國紡織(zhī)機械與附件標準化(huà)技術委員會/紡紗染整分技術委員會(huì)/漿切吸邊裝置及(jí)定形機(jī)配套件工作組(SAC/TC215/WG4)副組長委員,牽頭或(huò)參(cān)與9項行業標準(zhǔn)的製(zhì)定修訂(dìng);對染整機械配(pèi)套件的設計有著非常豐富(fù)的經(jīng)驗,共獲(huò)得了32項專利,其中發明專利10項,有2項項目(mù)獲得了宜興市科學技術進步獎;他負責的7件產品被江蘇省科學技術廳認定為高新技術(shù)產品。
  周燕,高級工(gōng)程師,江蘇(sū)小太陽機械科技有限公司副總工程師兼品質管理中心總監;致力於染整機械(xiè)設備配套件的設(shè)計和開發,先後獲得專利32項,其中發明專利10項,2次獲得宜興市科學技術進步獎。
  XTY-060型熱定形機加油導軌是江蘇小太陽機械科技有限公(gōng)司的主打產品,年(nián)產量在380台(套(tào))左右。該產(chǎn)品主要適用於韓國日星熱定形機,是熱(rè)定形機的關鍵部(bù)件(jiàn),對整台熱定形機的質量好壞起著決定性的(de)作用。原結構形式是現(xiàn)在市場上通(tōng)用的(de),公司研究人員經過市場調研,發現包括韓國原裝機在內的所有導軌都存在著缺陷,那就是導軌上帶動鏈(liàn)條運轉的被動鏈輪內軸(zhóu)承經常損壞、卡(kǎ)死,導致印染廠不得不停車檢修。由於印染廠的熱(rè)定形機一般都是全天24小時開車的(de),停車會給印染廠造成巨大的經濟損失,因此如何改進產品結構,提(tí)升產品質量和使用壽命成為公司目前急需要解決的問題。
四大因素(sù)導致被動(dòng)鏈輪軸承損壞
  熱定形機是織物實現定形整理的(de)主要設備。定形整理的目(mù)的在於消除纖維或(huò)織物中存在的(de)內應力,使之處(chù)於較穩定的狀態,從而減少織物在後續加工或服用過程中的變形。
熱定形機導軌工(gōng)作環境示意(yì)圖
  熱定形機(jī)導軌是熱定形機上的關鍵部件,在熱定形機中主要(yào)起支撐和導向(xiàng)的作用,即支撐運(yùn)動(dòng)件和保證運動件在外力的作用下,沿給定的方向(xiàng)進行直(zhí)線運動。導軌是由8支~12支3米長的(de)導軌連接而成的,在定形機機頭導軌和機尾導軌部分分別安裝有被動鏈輪和主動鏈輪。機頭導軌由機(jī)頭導(dǎo)軌體和機頭導軌頭組成。被動鏈輪安裝在機頭導軌頭上,可以隨著機頭導軌頭順著導軌(guǐ)長度方向延伸和張緊。主動鏈輪由減速機(jī)帶動運轉,鏈條就在主動和被動鏈輪的帶動下在導軌槽內(nèi)運(yùn)轉,鏈條上麵安裝著用(yòng)於夾持織物的布鋏(jiá)或針板座,織物被布鋏或針板座夾持著進入熱定形機烘房進行定形。熱定形(xíng)機烘房的溫度Z高(gāo)可達240℃,在熱(rè)定形機導軌(guǐ)中運行的鏈條Z高車速可以達(dá)到(dào)200m/min。
  分析定形機機頭導軌被動鏈輪軸(zhóu)承損(sǔn)壞(huài)原因,主要包括4個方麵。
  一是鏈條張緊力大。韓國日星熱定形機開發時間較早,早期熱定形機一般隻有5節~6節烘房,按一節烘房3米計(jì)算,即主動鏈輪和被(bèi)動鏈(liàn)輪之間的跨度為21米~24米左右;而現在熱定形機一般都有9節~12節烘(hōng)房,即主動鏈輪和被動鏈(liàn)輪之間的跨(kuà)度達(dá)到33節(jiē)~42米。兩鏈輪之間的(de)跨度變大,則兩鏈條的(de)張緊力就相對增大。因此被(bèi)動(dòng)鏈輪中的軸(zhóu)承受到的徑(jìng)向力就相對增大,容易(yì)損壞。
  二是鏈條在導軌中運行的速度加快(kuài)。對於熱定形機來說,由於加工織物種(zhǒng)類的(de)不同(tóng),對織物停留在(zài)烘房中的時間和溫度(dù)有一定的要求,若(ruò)停留時間短,則對織(zhī)物起不到定形的作用(yòng),若停留時間(jiān)過長,則織物(wù)容易因變脆而損壞。印染廠為了提(tí)高生產效率(lǜ),都會盡量增加(jiā)烘房的節數,這樣烘房的溫度就可以(yǐ)提高,鏈條的(de)運行速度也可以加快。原來5節~6節烘房的熱定形機(jī),鏈條運行速度一般(bān)為(wéi)60m/min~80m/min,當烘房數為9節~12節時,鏈條運行速度可以達到100m/min~120m/min,高速運行的鏈條導致被動鏈輪中的軸承負荷增大,因此軸承容易損壞。
  三是兩軸承間容油腔小,下軸承與(yǔ)導軌頭間距大。由於鏈條是水平運(yùn)行的,因此鏈輪(lún)主軸是豎直方向的。兩軸承間隻用一個孔(kǒng)用擋圈隔開,間隔距離隻有3.2mm,導致容油腔也(yě)小,加入的高溫油脂量很(hěn)少。另外(wài)下軸承與導軌頭間距較(jiào)大,為13.5mm,因此軸承裏麵的潤滑脂(zhī)在受到高溫後就容易流(liú)失,造成軸承因失油而損壞。
  四是兩軸承分布結構不合理(lǐ)。由於兩軸承的中心交(jiāo)叉連線與鏈輪中心不重合(hé),且兩軸承幾乎連接在(zài)一起,因此兩軸承中,下麵一個軸(zhóu)承受力很大,而上麵(miàn)一個軸承隻(zhī)受到很小的力,這樣(yàng)下麵一個軸承就容(róng)易(yì)因為受力不均而損壞。
兩項措施(shī)改進熱定形(xíng)機機頭導軌
  公司研究人員通(tōng)過改變兩軸承的結構分布和縮小下軸承與導軌頭之間的距離(lí)兩方麵措施對定形機機頭導軌的結構進行(háng)了改進。
  改變兩軸承的結構分布,即拉開兩(liǎng)軸承的間距,使兩軸承的中(zhōng)心交叉連線(xiàn)與鏈輪(lún)中心重合,使兩軸承均勻受(shòu)力。改變了鏈輪內腔的結構,使軸承的軸向定位(wèi)更可靠。由於軸承之間的距離增大到25mm,兩軸承間的容油腔也相對增大,保證了軸承的充分潤滑。有效提高了軸承的承載能力,同時也提高了軸承的使用壽命。
  縮(suō)小下軸承與導軌頭之間的距離,即(jí)縮小下軸承與導軌頭(tóu)的下部的距離為5mm,使油脂在高溫下不易流出,保證軸承不會因失油而(ér)導致損壞,延長了軸承的使用壽命。
  機頭導軌(guǐ)頭經過改進後,一方麵被(bèi)動鏈輪裏的兩軸承距離增大,可以容(róng)納更(gèng)多的(de)潤滑脂(zhī),軸承與機頭導軌頭處的距離變小(xiǎo),油脂不易掉(diào)出,因此鏈輪不易因為失油而損壞;另一方麵兩軸承的中心線與被(bèi)動鏈輪的中心相吻合,鏈輪(lún)受力(lì)均勻,軸承不易損壞。
  綜上所述,改進後的結構,被動鏈輪裏的軸承不易損壞,提高了使用壽命。總體來看,改進後的產品已經客戶使用成功,現已轉入批量生產。客戶使用確認,改進後的產品性能更可(kě)靠,使用壽命也得到了提升。
來源:(中國(guó)紡織報)
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