宋瑞峰
(保定(dìng)鑄機成套設備廠)
摘 要:轉子混砂機(jī)轉子空(kōng)載試車過程中,轉子上軸承位(wèi)處溫升較大。軸承長期(qī)處於高(gāo)溫環境下,將嚴重影響軸承使用壽命。經過分析找出了造成溫升的兩個原因,並給出了相應的(de)解決方法,經過修整使轉子混(hún)砂機轉(zhuǎn)子機構處於良好的運(yùn)行狀況(kuàng)。
關鍵詞:轉子混砂機;轉子(zǐ);溫升大
一、引言
轉子混砂機在1960年後開始用於鑄造(zào)生產,是鑄造生產線砂處理係統中的核心設備之一,轉(zhuǎn)子混砂機運行的穩定性(xìng)直接關係到整條(tiáo)鑄造(zào)生產線的運行。轉(zhuǎn)子機構在工作時根據(jù)生產要(yào)求有時會長時間處於高速旋轉狀態,因此(cǐ)對轉子(zǐ)機構的機械性能和(hé)穩定性要求較高。轉子混(hún)砂機轉子軸承位溫(wēn)升較大,可造成轉子(zǐ)軸承的使用壽命縮短、軸承抱死損壞,導致(zhì)砂處理係統停止運行甚至使整(zhěng)條鑄造生(shēng)產線癱瘓,造成嚴重的經濟損失。因此,解決轉子混砂機轉子軸承位溫升(shēng)較大的問題(tí)意義重大。
二、設備(bèi)及結構概(gài)述
轉子混砂機主要用於大、中型鑄造車間混製各種型、芯砂,亦可用於玻璃、陶瓷、耐火材料等行業混製各種粉(fěn)粒狀物料(liào)。其主要(yào)由轉子機(jī)構、上圍圈、下圍圈、卸料(liào)門、刮板機(jī)構、支腿、傳動機構等組成(詳見圖1)。該設備的工作原理是:低速轉動的刮板機構在下圍圈內推動混(hún)合砂(shā)料做徑向及切向運動,使型砂前(qián)進的同時得(dé)到混合;高速轉動的轉(zhuǎn)子葉片既對(duì)型砂施以衝擊力(lì)又與刮板機構(gòu)配合對型砂施以剪切(qiē)力,使砂料間產生快(kuài)速(sù)擴散和強烈的摩擦(cā),從而達到混砂效果好、質量高的目的。
此設備中包含兩個轉子機構,分(fèn)別安裝在上圍圈上部的左右兩側。轉子電機通過皮帶輪、V型帶傳(chuán)動帶動轉子高速旋轉。轉(zhuǎn)子上、下部各有一組軸承,使轉子可以承(chéng)受一定的軸向力和徑向力。由於在實際生產過程中,上軸承位溫升的問題(tí)表現比較突出,因此在(zài)這(zhè)裏我們著重分析和解決上軸承位溫升大的問題。
轉子機(jī)構(gòu)上軸承(chéng)位結構見(jiàn)圖1放大圖(tú)所示(shì)。主要包含密封蓋、軸承蓋、密(mì)封圈軸承座、軸承、轉子軸等零部件。工作時,轉子軸、密封蓋和軸承內圈同時高(gāo)速旋轉。

三、問題(tí)的發生
根據檢驗要(yào)求及規範,轉(zhuǎn)子機構組裝完畢後,轉子電機需要接電空載試車。首先用手撥動轉子,比較輕鬆,檢查周邊無幹涉(shè)及障礙物後接通電源。空載(zǎi)運轉約30分(fèn)鍾(zhōng)後,經紅外測溫儀(yí)檢測,轉(zhuǎn)子上軸承位溫度已(yǐ)經(jīng)上升到75.6°C,遂立即切斷電源。
根據規定:“空(kōng)轉4h後,滾動軸承的溫升不得超過35°C,Z高溫度不應高於70°C”[1]。由以上檢測得到(dào)轉子上軸承蓋外側溫度為75.6°C(車間溫度為20°C)。如果是軸承(chéng)內部摩擦產生的熱量,軸承處溫度應高於75.6°C;如果不(bú)是軸承內部摩擦引起的溫升,內部散熱(rè)效果應比外(wài)部差,軸承處溫度也不應低於此溫度。因此判斷軸承溫升及溫度均(jun1)超出國家標準要求。隨即對此部分進行拆解,進一步分析溫升(shēng)過(guò)大的原因。
四、原因分析
在拆卸過程中發現以下造成溫升的兩個(gè)主要(yào)原因:
1、拆下上迷(mí)宮蓋後,發現上迷宮(gōng)蓋(gài)上(與軸承蓋重疊處)有一段磨損(sǔn)而且已經發黑的痕(hén)跡;隨後拆卸(xiè)軸承蓋,同(tóng)樣在軸承蓋上(shàng)(與上迷宮蓋重疊處)有一圈磨損且發黑(hēi)的痕跡。同時,可以(yǐ)看到軸承、迷宮蓋、軸承蓋(gài)內潤滑脂已經變黑(hēi)、密封圈也已軟化。根據摩擦痕跡斷定,密封蓋與軸(zhóu)承蓋接觸摩擦(cā)產生(shēng)了大量(liàng)的熱能,從而(ér)導致此處溫(wēn)升過高。
2、在(zài)拆(chāi)卸軸承蓋時,注意(yì)到軸承蓋(gài)與軸承座之間安裝時沒有加調(diào)整墊,軸承蓋緊緊壓住軸承外圈。如果軸承外圈受熱必然產生形變,而軸承蓋限製了軸承外圈的軸向形變,因此軸承的形變趨向於徑向(xiàng)形變。徑向變形將會導(dǎo)致軸承外圈與軸承滾子之間的摩擦力增大,從而(ér)導(dǎo)致軸承溫度(dù)進(jìn)一步升(shēng)高[2]。
五、對策(cè)
針對以(yǐ)上(shàng)兩(liǎng)個溫升的主(zhǔ)要原因,按(àn)如下方法校驗(yàn)並給出相(xiàng)應的對策:
1、經測(cè)量,轉(zhuǎn)子(zǐ)軸軸徑(以下簡稱直徑1)尺寸為Ø85-0.05mm、密封蓋(gài)內孔直徑(以下簡稱直(zhí)徑2)尺寸(cùn)為Ø85+0.25mm、密封蓋(與軸承蓋內孔重合處)外圓直徑(以下簡稱直徑3)尺寸為Ø102-0.1mm、軸承蓋內孔直徑(以下簡稱直徑4)尺寸為Ø102+0.1mm。由以上測量數據(jù)分析,直徑1與直徑2間隙為(wéi)0.3mm,而直徑3與直徑4間(jiān)隙為0.2mm,即轉子軸與密封蓋的間隙大於密封蓋與軸(zhóu)承蓋的間隙。理論上判斷,密封蓋與軸承蓋內孔有接觸(chù),因此出現上(shàng)述摩(mó)擦痕跡應該是必然現象。將測量尺寸與圖紙進行對比,均符合圖紙要求。隨後查閱有關迷宮密(mì)封設計資料,Ø80~Ø110mm軸采用徑向迷宮液體密封時,迷宮蓋內孔與軸的徑向間隙應(yīng)為0.4mm[3]。直徑3在此(cǐ)軸徑尺(chǐ)寸範圍之內,直徑3與直徑4間隙選定為0.4mm。隨後查看(kàn)轉子機構部(bù)件裝配圖,發現密封圈規格為Ø100mmר125mm×12mm,與(yǔ)之對應的(de)直徑3的基本尺寸應為Ø100mm。遂對圖紙進行更改:將直徑3尺寸更改為Ø100h7、直徑4尺寸更改為Ø100.8H7。由於(yú)轉子機構工作時,密封蓋與轉(zhuǎn)子軸同時旋轉,即密封蓋與轉子軸不發生相對運動,因此(cǐ)密封蓋(gài)與轉子軸之間的配合間隙在不增加裝配難度(dù)的前提下可以適當改小一(yī)些,將(jiāng)密封蓋(gài)內孔尺(chǐ)寸更改為Ø85H7。所有(yǒu)涉及到的零件(jiàn)按更改後圖紙(zhǐ)尺寸、公差進行修整或重新製作,將受熱軟化的密封圈進行更換,並更換潤滑脂。
2、軸承(chéng)蓋安裝(zhuāng)時,在軸承蓋(gài)與軸承座間增加適(shì)當厚度的調整墊,以保證軸承蓋與軸承外圈之(zhī)間(jiān)有一定的軸向間隙。此間隙不宜過大,間隙(xì)過大則軸承軸向不能很好的被定位,造成軸承軸向竄動(dòng),從而影響到設備的穩定;間隙過小或出(chū)現上述負間隙的情況,將會使軸承溫升進一步加大。經(jīng)反複測試,當(dāng)軸承(chéng)蓋與軸承外圈的(de)軸向間隙控製在0.15mm到0.2mm之間時,溫升(shēng)效(xiào)果較理想(xiǎng)。此間隙值既能對軸承起到很(hěn)好的定位作用,又給由軸承受(shòu)熱(rè)引起(qǐ)的軸承外圈軸向形變留(liú)有一定餘量。
六、測試效果
按上述尺寸、公(gōng)差修整並按要求裝配轉(zhuǎn)子機構後,空運轉4小時,轉子上軸承位溫度為45°C(溫升為25°C);另(lìng)一側轉子上軸承位溫度為47°C(溫升為27°C)。
測試結果達到國(guó)家標(biāo)準要(yào)求。
此後,分別測試2台(tái)轉子混砂機:空運轉4小時後,上軸承位溫度分別為42°C和48°C、39°C和47°C,溫升(shēng)分別為22°C和28°C、29°C和27°C。由(yóu)此可見,轉子(zǐ)上軸承位溫升得到了有效控製,證實上述改進對策是可行、有效的(de)。
七(qī)、結束語
經過上述修整(zhěng)和改進,取得(dé)了較好的實際效果,使轉子混(hún)砂機轉子機構處於良好的運行狀態,並確定(dìng)了轉子(zǐ)上(shàng)軸承位處各零件合理的尺寸及公(gōng)差,同時也反映出生產、設計中存在的一些問題。
空載試車,並不能代表實際工作狀況。首先,空載試車時間為4小時,而實際生產可能會24小時不間斷負(fù)荷運行;其次,實(shí)際生產環境(jìng)灰塵會較多,環境較差,密封不好,必定(dìng)會影(yǐng)響軸承潤滑(huá)及使(shǐ)用壽命;再次(cì),實際生產時應注意按規定時間添加潤滑脂,以保證(zhèng)軸承處於良好的運行環境和密閉空間,使(shǐ)軸承(chéng)穩(wěn)定運(yùn)行並(bìng)保證使用壽命(mìng)。
綜上所述,隻要能夠認真對待、從根本上一一解決生產中發現的問題,產品質量就會一步步得到提升。良好的產品質量加上嚴格的設備日常維護規程,產(chǎn)品就(jiù)會長久、高效、穩定地服務於生產。
參考文獻(xiàn):
[1]GB/T28689-2012,高效轉子混砂機技術條件(S)
[2]徐升,程士順,鄒國軍,陳平.輪轂軸承抱死現象(xiàng)分析與改進(jìn)(J).《安徽(huī)科技》,2011,(07):46-47
[3]卜炎主編.機械設(shè)計大典(M).江西(xī)科學技術出版社,2002.1