付騰
摘(zhāi) 要:作為火電廠重要的鍋爐輔助設備(bèi),該文闡述(shù)了火電廠引風機運行過程中的常見故障,實地跟蹤了海門電廠(chǎng)1號機(jī)組引風機A軸承(chéng)箱(xiāng)軸承溫度過高致跳閘及後續應急處理(lǐ)過程,分析總結了故障的原因及有針對性的預防措施,以期對火電廠引風機的軸承故障(zhàng)檢修有一定的指導意義。
關鍵詞:火電廠;引(yǐn)風機;軸(zhóu)承;故障;分析
目前,火電廠設備檢修已摸(mō)索出了(le)一套融定期檢修、狀態檢修、改(gǎi)進性檢修和故障(zhàng)檢修為一體(tǐ)的優化檢修模(mó)式。其中,故障檢修是的事後檢修,是針(zhēn)對設備已發生(shēng)故障或其他失效的應急檢修。作為火電廠重要的鍋爐輔助設備(bèi),引風機運行形成係統壓差,排出鍋(guō)爐內燃燒產生的高溫煙(yān)氣,形成穩定的煙氣流,完成煙氣及空氣的熱交換(huàn)。火電廠的實際運行中,引風機需長期保持連續地(dì)運轉,且處於惡(è)劣的運(yùn)行工(gōng)況,故而故障率高。根據鍋爐引風機相(xiàng)關故障記載資料,可以發現,平均每年引風機的故(gù)障發生(shēng)率都在2~6次或以上[1]。所以,及時正(zhèng)確(què)判斷引風機運(yùn)行故障產生的原因,采(cǎi)取有針對性的解決措施是火電廠連續安(ān)全運行的保障。
引風機運行常見(jiàn)故(gù)障主要(yào)有:油壓下降,軸(zhóu)承溫度高,軸承振動大,失速現象[3]。其中軸承溫(wēn)度高的原因主要有:熱工測點故障,軸承損壞,軸承振動大,軸承箱冷卻(què)風(fēng)機工作不正常,軸承潤滑油脂未及時補充更新,引風機過負荷和尾部煙道二次燃燒(shāo)[2,4]。
1 設備故障(zhàng)簡介(jiè)
目(mù)前,我國火電廠鍋爐引(yǐn)風機采用的主要(yào)是動葉可調軸流風機或靜葉(yè)可調軸流風機。海門電廠#1機(jī)組(1036MW)引風機A采用的是成都電力機械廠生產的靜葉可調軸流(liú)風機,型號為:AN42e6(V19+4°),軸承箱內圓柱(zhù)滾子軸(zhóu)承1個,角接觸球軸承2個。2009年5月,引風機A投入生產,2011年4月(yuè)3日(rì),引風機A軸(zhóu)承箱軸承溫度過高,超(chāo)過(guò)保護值,自我保護跳(tiào)閘。
2 故(gù)障應急(jí)處理過程
2.1調取設備運(yùn)行的曆史參數(shù)
登入電廠DCS控製係統,調出鍋(guō)爐引風機A運行DCS曆史趨勢曲線,截(jié)取故障點前後一段時間的運行參數曲線,如圖1。
2.2綜合(hé)分析,進行(háng)初步判斷(duàn)
檢修維護(hù)技術人(rén)員根據此故障發生的常(cháng)見(jiàn)原因及(jí)截取的DCS曲線,進行初步分析(xī)判斷:“引風機軸承箱後軸承運行異常(cháng),溫(wēn)度過高致(zhì)自我保護跳(tiào)閘”,故(gù)決定采用“機組降低負荷,引(yǐn)風機(jī)A側風煙係統單邊(biān)停運,從引風機中(zhōng)心筒進(jìn)入內部,拆除軸(zhóu)承箱後端蓋檢修後軸承的應急處(chù)理”方案。
2.3階(jiē)段故障核查(chá)
聯合驗收引風機A檢修(xiū)施工的安(ān)全措施(shī),檢修人員從引風機中(zhōng)心筒進入內部,打開其軸承箱後端(duān)蓋,可以發現:“後軸承滾珠未見變色、磨損等異(yì)常情況,判斷後軸承(chéng)未損壞”。
2.4第二階(jiē)段核查(擴大性核查)
根據階段(duàn)的檢查結(jié)果,無法鎖定故障原因,需(xū)要進行擴大性檢查:“引風機揭蓋,軸承箱解(jiě)體檢修,並核對溫度測點安裝位置(zhì)是否出錯”。
檢修人員進(jìn)行解體檢修,整(zhěng)理得出階段性結論。
(1)引風機A安裝過程中,軸承箱3個(gè)軸承測點均接錯,DCS後軸(zhóu)承溫度顯示值實際為前軸承測點溫度。
(2)軸承箱端頭(tóu)軸承蓋與軸套處側(cè)麵(miàn)有漏油跡象。並(bìng)且發現一異常點:“檢修人員單手(shǒu)用一內六角扳手可(kě)輕鬆拆卸12條內六角螺栓”。
(3)軸承箱前軸承前端軸套與(yǔ)軸承蓋發生(shēng)嚴重磨損,軸套表(biǎo)麵發黑,軸套邊(biān)緣存(cún)在被擠壓(yā)翻邊跡象。
(4)軸承箱前軸承油脂(型號LGMT3)被燒幹碳化,滾珠及滾道未見嚴重過熱變色、磨損(sǔn)情況(kuàng)。
(5)軸承溫度(dù)測量熱電阻長度不足,未能與軸承外圈接觸。
(6)軸承箱各間隙測量值。
①軸承箱主軸軸竄(cuàn)0.14mm。
②軸承箱前(qián)軸承遊隙0.18~0.29mm。廠家標準0.14~0.23mm。
③軸承蓋安裝(zhuāng)後徑向活動間隙0.62mm(新密封圈)。
④新軸承蓋內徑比新軸套外徑大0.8mm。
3 設備故(gù)障(zhàng)原因(yīn)分析
根據引風機(jī)軸承箱解體得出的階段性結論和(hé)設備安(ān)裝使(shǐ)用說明書等文件資料,經過綜合分析,得出以下故障發生的(de)技術和管理(lǐ)兩方(fāng)麵(miàn)起因。
(1)由於引(yǐn)風機(jī)原軸承蓋(gài)與軸(zhóu)套發生磨損,其間隙已經無法測量,但現場(chǎng)的檢查情況可以看出,風機原軸承蓋與軸套發生直接金屬摩擦,導致部分金屬熔化(huà),部件表麵高溫氧化發黑,而附近的支撐軸承遊隙正常,滾珠滾道未見高溫氧化發黑,故可判斷導致軸(zhóu)承(chéng)溫度高(gāo)的熱源來自於軸承蓋與軸套的摩擦(cā)。
(2)從檢修人員拆卸軸承蓋時,軸承蓋固(gù)定螺栓緊(jǐn)力明(míng)顯不足的情況並且軸承蓋止口直(zhí)徑比軸承箱內徑小來判斷,軸承(chéng)箱在安裝階段,軸承蓋固定螺栓緊力不足,經過(guò)長期地運行後,軸(zhóu)承蓋在振動(dòng)的作用下,將會產生位移,使其與軸套局部間隙變小,加速了軸套上密封圈的磨損,而本來軸承蓋內孔與軸套(tào)的單側(cè)間隙(xì)值就僅約為0.4mm,當密封圈被磨損後,軸(zhóu)承蓋與軸套直接金屬摩擦,使風機(jī)振動上升,摩擦(cā)熱量傳至支撐軸(zhóu)承,超過自我保(bǎo)護(hù)值後致使引風機動作跳閘。
(3)廠家配套的軸承溫度測量熱電阻未與軸承外(wài)圈接觸,測量時隻能(néng)被(bèi)動地(dì)等周圍(wéi)空氣被加熱後才能反應出(chū)軸承的溫度,測量遲緩且不能(néng)真實地測量軸承(chéng)溫度。
(4)引風(fēng)機A從2009年5月投入生產,於2011年4月3日出現故障,在這近2年的時間裏,設備部在設備日常維護管(guǎn)理及多次檢修過程中未及時發現設備存在的異常,運行部在設備運行監測中未及時分析設備運行參數(shù)的細微變化,敏感度不高,是造成此次設備故障的管理原因。
4 處理及防範措施
針對引風機運行故障分析總結出(chū)的原因,提出以下幾點對策。
(1)更(gèng)換支撐軸承、軸承蓋、軸套、密封圈。
(2)軸承蓋與軸套間隙值調整並固定完畢後(hòu),軸承(chéng)蓋采用電焊點焊加固,防(fáng)止其運(yùn)行中出現鬆動。
(3)熱電(diàn)阻測量核對,局(jú)部改造加長,保證(zhèng)與軸承(chéng)外圈緊密接觸,提高溫度測(cè)量精度,保證保護動(dòng)作的準確性。
(4)嚴格執行轉動設備定期加(jiā)油(yóu)(脂)製度,正確操作補充油脂,防止軸承缺油(脂)運行(háng)。
(5)采購一套(tào)軸承箱(xiāng)作為事故備品,軸承箱定期更換保養。
(6)引(yǐn)風機B安排低負荷段時進行軸承蓋間隙(xì)檢查,並進行緊固、加固工作,進行熱電阻核對、局部改造(zào)加長。
(7)設備部與運行部在引風機日常檢(jiǎn)修維(wéi)護及運行監測中,加強意識,提高管理水平,發現細微異常,進行專項(xiàng)排查(chá)。
5 結語
引風(fēng)機作為(wéi)火電(diàn)廠重要(yào)的輔機(jī)設備,其運行中出現故障已成為(wéi)影響火電廠安全運行的一項重要因素,因此,必須熟悉引風機常見故障及其處理對策,及時準確地診斷設備故障,並據此提出有針(zhēn)對性的處(chù)理及防範措(cuò)施,Z大程度地降低設備故障給火電廠運行帶(dài)來(lái)的(de)經濟損失。
參考文獻
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來源:《科技資訊》2015年34期