TRM立磨(mó)磨輥(gǔn)漏油問題分析及處理

2018-06-22

朱賀
(徐州中材裝備重(chóng)型機械有限公司)
  TRM立磨在(zài)使用中,有些出現磨輥漏油問題,直接影響了立磨(mó)的正常運轉。現以瀘州賽德水泥公司的TRMS32.3立磨為例(lì),結合磨輥結構和現場使用情況,分析(xī)磨輥漏油的原因,並提出(chū)相應的整改措施。
  1 問題及分析
  漏油主要有以下現象:
  1)輥套靠外下側、喇叭套下側、磨盤及擋料圈外(wài)側(cè)出(chū)現大量油跡。
  2)空濾器和加壓搖臂上(shàng)麵出現大量外露油跡。
  3)潤滑站油位周期性下降(jiàng),進油壓力表壓力為0.8MPa,回油壓力表壓力為0.006MPa。
  根據漏油位置,推(tuī)斷油封和空濾器兩處潤滑油異常流出,參(cān)照潤滑站技(jì)術要求(見表1),結合磨輥結構(見圖1)分析,原(yuán)因主要有以下(xià)幾個方麵:

  1)潤滑站油(yóu)壓(yā)力(lì)不符合要(yào)求
  該立磨采用“乙頓”公司潤滑站,要(yào)求Z大工作壓力0.5MPa,但實際生產壓力調到0.8MPa。分析原因為(wéi)沒有采用推薦的N320潤滑油,而是使用其集團統一采購的(de)英國BP公司GR-XP1000潤滑油。該潤滑(huá)油黏度過高,實際(jì)生產中通過(guò)提高進油壓力,保證(zhèng)供油量,在出現漏油(yóu)後,油位下降,更(gèng)是通過提高進油壓力來保證進(jìn)油量。另外,GR-XP1000在40℃的(de)運動黏度為1000cst,比規定的N320在40℃時320cst黏度大得多,回油效(xiào)果(guǒ)更差。進油壓力過大,極易造成骨架油(yóu)封主唇結構性損(sǔn)壞,影響甚(shèn)至破壞密封效果。
  2)磨輥內油位過(guò)高
  多處部(bù)位出現的漏油證明磨輥內油位嚴重過高,不僅超出規定(dìng)油位線(見圖(tú)1),更是嚴重超油封(fēng)位(wèi)置處。潤滑油過多易造成工作時磨輥內溫度升高,壓力增大,過高(gāo)的壓力甚至造成潤滑油從空濾器處噴出。
  3)通氣孔堵塞,壓力失衡
  空濾器處有溢出的潤滑油(yóu),證明空濾器已經失效,空濾器上油層更易粘上(shàng)灰塵,造成通氣不(bú)暢,磨輥內進、回油壓力失衡。
  4)回油(yóu)不暢
  漏油磨輥的回油壓力為0.006MPa,遠(yuǎn)低於正(zhèng)常值(0.02~0.04MPa),回油量很小,循環不暢。
  2 處理措施及效(xiào)果
  1)更換(huàn)同規格的優質骨架(jià)油(yóu)封組件及空濾器,特別注意油封安裝的(de)規範性,空濾器(qì)做好日常保護和保養。
  2)按照技術手冊要求更換推薦黏度的N320潤滑油,潤滑油濾清器定期更(gèng)換,保證潤滑油清潔度(dù)。
  3)清理潤滑管路,尤其是回油管路,保證(zhèng)潤滑油(yóu)循環順暢;清理氣封裝(zhuāng)置(zhì)各出(chū)氣口,保證磨輥(gǔn)上氣封出口出風順暢,防止進入灰塵,損(sǔn)壞油封。
  4)調整潤滑站進油壓力至潤滑站(zhàn)規(guī)定值,跟蹤回油壓力並做好(hǎo)記錄、保證回油順暢;調(diào)節流量閥,保證進油、回油流量平衡,密切跟蹤潤滑站油位(wèi),及時(shí)發現磨內(nèi)潤滑油異常狀(zhuàng)況。
  通過以(yǐ)上分析,對磨輥漏油(yóu)采取有針對性的處理措施後,未再出現漏(lòu)油(yóu)現象,取得良好的效果。
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