降低泵站潤滑油消耗量

2018-06-29

  摘 要:注水泵(bèng)機組是油(yóu)田注水站的主要生產設備,而優質的(de)潤(rùn)滑是設備能否正常運轉的關鍵。本文針對注水站內時常發生(shēng)油品進水、油品漏失等潤滑係(xì)統故障,查找要因采取對策,降低泵站潤滑油消耗(hào)量,從而避免造成嚴重的經濟損失,確保注水站的正(zhèng)常(cháng)運(yùn)行。
  關鍵詞:設備;潤滑;降低消耗
  1 現狀調查
  勝利油田勝利采油廠二(èr)礦勝五、勝七(qī)注水站現有注水(shuǐ)泵8台,配有高壓電(diàn)動機8台,單獨電機、注水泵強製潤滑循環係統3套,輔助油泵8台,地下油箱4組,高架油箱4座。
  近年來,由於各種原因,導致站內時常發生油品進水、油(yóu)品漏失(shī)等(děng)潤滑係統(tǒng)故障,使潤滑油更換頻繁(fán),甚至出(chū)現燒毀軸瓦(wǎ)現象,不僅影響了注水站的正常運行,更造成嚴重的經濟損失。
  2 原因分析
  通過查閱注水站原始資料,對2009年(nián)潤滑(huá)係統故障情況進行了分析(見表1),找出影響潤滑係(xì)統故(gù)障的主要問題是潤滑油損耗,2009年潤滑油品消耗4.85t,合計成本6.79萬元。
  經過討論分析、積極(jí)調(diào)查研究,我們確定3項(xiàng)因素(sù)為影響潤滑係統故障的主要問題。
  2.1泄水係統設計不合理
  查閱注(zhù)水站潤滑油消耗記(jì)錄,發現因泄水係統問題造成的潤滑油更(gèng)換有4次占44%,盤根泄漏出來的汙水結垢,導致汙水進入軸承潤滑油室,使(shǐ)潤滑油變質更換。
  2.2巡檢維護不到位
  通過查閱(yuè)注水站巡檢記錄(lù)、潤滑油消耗記錄,2010年因(yīn)檢查、維護不到位導致潤滑油更(gèng)換有3次,占33.3%,導致潤滑油進水更(gèng)換。
  2.3上油閥門過(guò)於靈活
  對普通低壓鑄鐵PN16/20的上(shàng)油閥門進行檢驗,開關度很小,難以(yǐ)控製油量,易跑油或燒瓦。
  3 製定對策(cè)
  針對找出的要因(yīn),我(wǒ)們製定了如下對策表(見表2)。
  4 對(duì)策實施(shī)
  4.1改造盤根泄水係統,增(zēng)加(jiā)溢流(liú)孔
  注水泵盤(pán)根泄漏出來的(de)汙水,極易在填料涵外部、填料(liào)壓蓋下部(bù)、排水管內部結成塊狀結(jié)垢,脫落後(hòu)堵塞泄水孔和管道,當汙水水(shuǐ)位達到泵軸進入軸承室的部位後,即沿著泵軸進入軸(zhóu)承(chéng)潤滑油室,造成油品乳化,乳(rǔ)化的潤滑油從回油管線流回潤滑油箱,使整個潤(rùn)滑(huá)油係統油品乳化(huà),不僅造成燒瓦事故,並需要重新全部更換潤滑油(yóu)。
  針對泄水孔被堵塞所造成的(de)危害,我們決定對盤根泄水係統進行改造。改造措施:在離泵軸下方3cm處、泵軸承支架上開一個直徑10mm的溢流水孔,當泄水孔堵塞後,水位即使到達這個(gè)位置也可流出,使巡檢人員及時發現處理,避免汙水沿著泵軸進入潤滑油室(shì),出現油品乳化和燒瓦事故的發生。
  4.2更(gèng)換高壓閥門和配套(tào)管(guǎn)線
  注水站內主要的潤滑部位是機泵軸瓦,每台機組前後軸(zhóu)瓦由單獨的上油閘(zhá)門控製,目前(qián)使用的上油閘門PN16/20為低壓鑄鐵閘門(mén),該類閥門(mén)開(kāi)關過於靈敏(mǐn)不易控製,機組振動就可使閘門改變開關度,油量過大容易跑油,油量過小易使軸瓦溫度偏(piān)高。而且在工作人員進行設備(bèi)清潔(jié)維護過程中,時常無(wú)意間觸碰手輪而關閉(bì)上油閘門,出現供油中斷造成燒瓦。
  為使操作(zuò)工人能夠準(zhǔn)確控製(zhì),我們對閘門進行了更換,用DN15型高壓針形閥替代了原用普(pǔ)通低壓閘(zhá)門,這樣在同樣供油量的情況下(xià)增大了(le)開啟度,而且閥門開關比以前(qián)緊(jǐn)很多,不僅調節方便,可輕鬆地控製潤滑油流量,更可避免燒瓦現象發生。
  在(zài)實(shí)施過程中,由於管線尺寸與閥門不配套,需重新加工管線和接頭,我(wǒ)們與維修隊聯係,在電機的分油路上油處,改變原管線尺寸,將(jiāng)6分的上油管線更(gèng)換為4分的上油管線。
  4.3運用科學的管(guǎn)理方法加強設備監控
  優質的潤(rùn)滑不但可(kě)以延長設備使用壽命(mìng),也可以提高設(shè)備經濟運行質量,同時可(kě)以及時(shí)預防設備工作可靠性下降和潤滑故障的發生,為實現設備(bèi)安全運轉和減少潤滑油更換提供保障。
  1)運用“四級巡檢法”,加強現(xiàn)場監督檢查力度,關(guān)注設備(bèi)各(gè)項運行參數的變化,及時發現潤滑(huá)係統故障,及時清理泵(bèng)頭內汙水結垢,確保(bǎo)潤滑油的質量和潤滑(huá)效果。
  2)運用“三個一”潤滑油管理辦法,將定性監測與定量檢測(cè)結合起來,強(qiáng)化潤滑監測管理(lǐ),對不合格油及時發現過濾、更換,避免了潤滑油更換和設備故障的發生。
  5 效果(guǒ)檢查
  我們對2010年潤滑係統故障進行統計(jì),與2009年同期效(xiào)果對比如下:
  1)潤滑係統故障頻次由措施前的16次(cì)下降至3次;
  2)潤滑油更換數量由措施前的4.08t下降至1.18t,節省潤滑油(yóu)2.9t,創效益14000×2.9-3500(成本投入)=35
700元。
  可以看出,以上措施實施後(hòu)減(jiǎn)少了潤滑係統故障和(hé)潤滑油使用數量,其後期效益更可(kě)觀,實現了降本增(zēng)效的目標(biāo)。
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