於輝 苗仲亮(liàng) 趙小威
(天津(jīn)博信汽車零部件有限公司)
摘 要:一代輪轂軸承總成售(shòu)後市場(chǎng)失效模式(shì)主要表現為外圈溝道點狀剝落,溝(gōu)道清潔(jié)度不良、遊隙(xì)設計不良、材質不佳及進水失效等均能造成(chéng)軸(zhóu)承溝道點狀(zhuàng)剝落問題產生(shēng)。本文重點研究軸承遊隙設(shè)計與軸承外圈點狀剝落之間關係。
關鍵詞:一代(dài)輪(lún)轂軸承總成;預緊(jǐn)力;負遊隙;力矩
轎車所使用一代輪轂軸承(chéng)采用雙列角接觸軸(zhóu)承結(jié)構(gòu),其工作環境要求鋼(gāng)球在一定的壓力下運(yùn)轉,即軸承裝配整車後應始終保持在負遊隙狀態。一代輪轂軸承主機廠裝配傳動軸進行動力傳輸,需(xū)使用鎖緊螺母(mǔ)進行(háng)連接,鎖緊螺母所帶來的夾緊(jǐn)力會(huì)對軸承預緊使其形成負遊隙,鎖緊螺母擰緊過程通常通過扭矩法控製(zhì)。
1 失效模式
對某車型一代前輪轂軸承總成進行(háng)特返分析匯總失(shī)效模式。共計收集25例故障件(jiàn),故障模式主要表現為點狀剝落、超精不良、異常衝擊及誤判等,故障分(fèn)布圖如圖1所示,主要故(gù)障(zhàng)原因(yīn)為外圈點(diǎn)狀剝(bāo)落其占比48%,下文主要針對點狀剝(bāo)落問題進行探討。
2 失效原因
溝道清潔度不良、遊隙(xì)設計不良、材質不佳及進水失效等均能造成軸承溝道點狀剝落問題產生,針對故障件拆解現象對其失(shī)效機理予以具體分析,三種典型故障如(rú)下:
2.1材質不佳(jiā)如確定材質不佳導致軸承點狀剝落,其剝落處材質在SEM掃描電鏡下(xià)會顯示金屬夾雜物等,該批故障件電鏡掃描結果未見材質夾雜物。
2.2進水失效
如確定進水失效導致軸承點狀剝落,其(qí)內部油(yóu)脂(zhī)含水量會(huì)高於(yú)PPM2000(0.2%),通過(guò)檢測(cè)故障(zhàng)件油脂(zhī)含水量能判定其(qí)是否(fǒu)存在進水痕跡,該批檢測(cè)油脂含水量均小(xiǎo)於(yú)PPM2000,未見進水失效痕(hén)跡。
2.3遊(yóu)隙設計參數不良
遊隙設計不良導致軸承溝道點狀剝落問題,檢測軸承內部油(yóu)脂含水量及點狀剝落材質均不能發現異常。輪轂軸承使用過程中隻有負遊隙偏緊能造成溝道剝落問題,負遊隙需要鎖緊螺母鎖緊(jǐn)來實現(如圖2所示)。因故障件已拆解分析,故隻能檢測軸承正遊隙(xì)數據來(lái)驗證是否存(cún)在質量問(wèn)題,一(yī)代輪轂(gū)軸承正遊隙設計參數為65-90um。檢測故(gù)障件遊隙數據範圍為66-70um符(fú)合技術要求但數據整體偏於下限,屬於拆解分析過程異常(cháng)點,下一步對此展開分析。
3 力矩與預緊力之間關係
一代輪轂軸(zhóu)承負遊隙受(shòu)出廠遊(yóu)隙(65-90um)及鎖緊螺母產生的預緊力(50±10KN)兩項因素控(kòng)製。上(shàng)述原因分析中已確定出廠遊隙符合設計要求,那麽(me)軸承負遊(yóu)隙超差應出現在預緊力超差(chà)因素上(shàng),下麵對軸承預緊力進行(háng)研究,軸承預緊力(lì)靠鎖緊(jǐn)螺母擰緊來保證,鎖緊螺母采用(yòng)扭矩法控製,該方法下力矩與預緊力之間關(guān)係如公(gōng)式(1)所示:
輪轂軸承設計階段預計僅靠上述公式計算(suàn),已知摩擦係數、公稱直徑,根據輸出50±10KN預(yù)緊力要(yào)求,計算(suàn)出力(lì)矩控製範圍為300±10KN。
為確定實際預緊力與理論計算是否一致,本課題對300N.m扭(niǔ)矩法控製下鎖緊螺母產生的預緊力開展實際檢測工作,扭矩控製在300±10KN,采用傳感器收集預緊力數據15組,如圖3所示:
由上述檢測數據可以得知,軸承實際預緊(jǐn)力與理論(lùn)計算存在較大誤(wù)差(chà),實際預緊力數據均值高於理論計算值(zhí),結(jié)合第二部分故障件遊隙均偏小問題(tí),基本確定負遊隙偏緊是造成軸承早期疲勞剝落原(yuán)因。下一步通過故障再(zài)現試驗對推理結論(lùn)進行驗證。
4 故障再(zài)現及故障原因確定
出廠(chǎng)遊隙(65-90um)處於上(shàng)/下限(xiàn)產品各選取兩件,預緊力確定為上述試驗中所檢測的Z大值78KN,通過171小時壽(shòu)命耐久(jiǔ)試驗進行對比驗證,遊隙處於極限(xiàn)小產品(pǐn)外圈溝道呈現點狀剝落一例,遊隙極限大產品溝道無剝落無麻點狀態良(liáng)好。試驗證實預緊力大及(jí)遊隙出廠數據處於極限小是造成軸承點狀剝(bāo)落真因。
考慮主機廠已(yǐ)將鎖緊螺母擰緊方式固化,在(zài)預緊力不(bú)變情況下,改善方式隻能通過調整軸承出廠遊隙(xì)來避免負遊隙偏大問題產生,Z終遊隙調整為80-105um來避免負遊隙超差問題產生,通過試驗驗證該方(fāng)案可行(háng)。
5 結論(lùn)
軸承早期疲勞失(shī)效與軸(zhóu)承遊隙設計參數及預緊力數據(jù)存在直接關係,在不改變軸承預緊力及預緊方式下,可(kě)以通過調整軸承(chéng)遊隙來避免軸承早(zǎo)期疲勞失效(xiào)問題。
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來源:《中小企業(yè)管理與科(kē)技(下旬刊)》,2016(3)